控制器測試工裝放電技術(shù)
耿本利,陳中煒,程? 磊,張秀鳳 (格力電器(合肥)有限公司,安徽?合肥??230088)
摘? 要:控制器是空調的大腦,在整機運行上起著(zhù)至關(guān)重要的作用。控制器的質(zhì)量直接決定了空調的使用壽 命。控制器在生產(chǎn)時(shí)需模擬整機運行狀態(tài)進(jìn)行功能測試,測試主板上各模塊電路能否正常工作,在此基礎上增 加放電電路,不僅可提前篩選出功能異常的電路板,同時(shí)能保障測試工裝電壓不對主板進(jìn)行損害,最終提高整 機的可靠性,降低售后投訴,提高公司品牌質(zhì)量。
0 引言
各大家電等企業(yè)中,為保證整機產(chǎn)品性能合格,每 一單控制器都經(jīng)過(guò)功能測試進(jìn)行篩選,主板上的半導體 器件易受到靜電、過(guò)電損傷而導致器件功能失效。功能 測試可以篩選出在測試崗位前已經(jīng)失效的器件,測試工 裝給主板進(jìn)行供電,工裝外接負載來(lái)模擬整機進(jìn)行測試 各模塊的運行情況。功能測試可以有效篩選出有問(wèn)題的 控制器,但工裝電源電壓不穩、放電不徹底時(shí)也會(huì )損傷 控制器,使得篩選環(huán)節成為過(guò)電隱患的來(lái)源。
1 功能測試原理
測試工裝內設測試板,內含強電檢測電路、弱點(diǎn)檢 測電路、驅動(dòng)輸出電路、感溫包模擬電路、通訊電路以 及與機構配合電路。利用工裝快測的方式模擬檢測空調 器制冷、制熱的各個(gè)線(xiàn)路電壓、電流是否正常;同步模 擬檢測過(guò)流保護電路、過(guò)載保護電路、低壓保護電路、 高壓保護電路、感溫包電路等各個(gè)保護電路是否正常。 根據主板線(xiàn)路針對的布防工裝測試點(diǎn),測試點(diǎn)使用連接 線(xiàn)與內設測試板連接,以便達到啟動(dòng)工裝下壓主板與測
試點(diǎn)探針接觸供電,達到測試的目的。
2 研究背景
2.1芯片批量失效
生產(chǎn)過(guò)程中出現多單芯片下線(xiàn),從芯片失效數據看 主要集中為A編碼和B編碼芯片失效最為突出,共計占 比73%。具體故障明細如下。
2.2 芯片失效機理確認
分別取故障品A芯片與B芯片各3單進(jìn)行開(kāi)封分析, 芯片開(kāi)封后,晶圓表面均存在明顯灼傷痕跡,分析為EOS過(guò)電損傷導致。
2.3 失效模擬確認
排查工裝工具確認過(guò)電隱患點(diǎn)為工裝放電不足使得二 次放電擊穿芯片。通過(guò)模擬驗證分析此次異常主要為控制 器在功能檢測過(guò)程后,顯示板上C20/C15 25 V/470 μF儲能 電容無(wú)法在測試完成后短時(shí)間內釋放內部電荷,而控制 器在周轉過(guò)程中板上元器件引腳相互接觸后電容器殘留 電荷進(jìn)行二次放電,造成芯片瞬間過(guò)電而損傷失效。
3 測試工裝增加放電電路完善
3.1 增加放電結果監控電路
工裝在放電時(shí)僅接了負載進(jìn)行放電,對放電效果無(wú) 法監督。放電電路中增加發(fā)光二極管,使放電結果目視 化,驗證工裝斷電后,待二極管燈滅,此時(shí)電路余電測 量未超過(guò)1 V,驗證可行。同時(shí)共設置4個(gè)放電端口,可 滿(mǎn)足所有機型的放電需求。區分強弱電放電,分別針對 45 V以上電壓和45 V以下電壓設置不同的放電方式,杜 絕測試設備的EOS類(lèi)損傷。
下表為強電端口放電結果顯示表,通過(guò)端口顯示檢 測到的電壓可有效監控放電效果。
3.2 增加放電延遲電路
在測試過(guò)程,員工可在測試結束后可手動(dòng)結束測 試,此時(shí)無(wú)法對放電時(shí)間進(jìn)行有效監控,使用時(shí)間繼電 器和中間繼電器形成互鎖,利用時(shí)間繼電器控制氣動(dòng)頭 的上升時(shí)間,即測試完成后時(shí)間繼電器工作(一般時(shí)間 繼電器設置為3~5 s)3~5 s后氣缸才能升起,這樣板 子與放電工裝充分放電,電容的電壓很小,不會(huì )對板子 帶來(lái)隱患。
3.3 測試方式調整
廠(chǎng)內生產(chǎn)線(xiàn)在生產(chǎn)完顯示板后直接在后工序裝注塑 件盒,大膽提出在裝完注塑件盒后進(jìn)行插線(xiàn)測試。并 對DCT工裝增加放電回路。因有注塑件盒防護,DCT測 試完電容余電有存在沒(méi)有放完的,但不存在控制器板相 互接觸的隱患,故不會(huì )有電容余電對控制器芯片失效的 隱患。
4 改善效果跟蹤
改善前,在1個(gè)月的時(shí)間,兩個(gè)編碼的芯片出現8單過(guò)電失效;改善后,跟蹤2個(gè)月,同款機型編碼無(wú)下 線(xiàn)。由此可得出經(jīng)過(guò)上述改善有效解決了工裝放電不足 導致的芯片過(guò)電損傷問(wèn)題。
5 小結
通過(guò)對芯片的失效分析,確認芯片失效為過(guò)電擊 穿。研究現有工裝的測試缺陷,針對異常點(diǎn)進(jìn)行專(zhuān)項攻 關(guān),將所測試電路按照強、弱電進(jìn)行分類(lèi),分別設計對 應的放電電路,同時(shí)利用發(fā)光二極管的發(fā)光原理,來(lái)實(shí) 現放電效果的目視化監控。為確保整改有效,消除在執 行過(guò)程中人為操作異常導致的執行偏差,將放電結果進(jìn) 行計時(shí),利用時(shí)間繼電器、中間繼電器互鎖實(shí)現工裝放 電后自動(dòng)彈起,提高測試工裝放電可靠性。
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本文來(lái)源于科技期刊《電子產(chǎn)品世界》2020年第03期第70頁(yè),歡迎您寫(xiě)論文時(shí)引用,并注明出處。
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