簡(jiǎn)易實(shí)用模擬溫控電路設計方案
3.3 超溫保護電路驗證
圖4中左上方A2差分放大器LM324與C4,R16,R15,R18。組成比例積分電路,該電路對放大后的溫度信號進(jìn)行積分。圖中一6 V電壓經(jīng)過(guò)W3、R20、R21。分壓在R21上產(chǎn)生壓降,通過(guò)電位器W3調節使R21上壓降為-3.12 V,該電壓通過(guò)圖中左下方跟隨器LM324輸出與溫度放大信號進(jìn)行比較,將比較結果送至后端移相觸發(fā)電路。
圖4中Q2,R22,R26及D1組成超溫保護電路,如果加熱爐溫度超過(guò)820℃,則圖3溫度信號經(jīng)過(guò)放大后ICL7650輸出電壓>3.29 V,此時(shí)穩壓二極管D1被反向擊穿,流經(jīng)R26的電流因Q2基極電位升高使Q2導通,Q2集電極電位降至O.3~O.5 V,移相觸發(fā)停止工作,繼電器不輸出加熱電壓,此時(shí)起到超溫保護作用。
Q1,C5,R24,繼電器和加熱裝置等其它器件組成移相觸發(fā)、交流輸出及升溫部分。移相觸發(fā)電路核心元件為Q1單結晶體管,其結構、等效電路如圖5所示,伏安特性如圖6所示。

圖5 單結晶體管結構及等效電路圖

圖6 單結晶體管伏安特性圖
e為發(fā)射極,b1、 b2分別為第一基極和第二基極。圖4中Q1與C5、R26、R24、R23利用晶體管Q1負阻特性構成震蕩電路。負阻特性就是當晶體管發(fā)射極電流增加時(shí),發(fā)射極電壓VE反而減小。工作狀態(tài)通電時(shí) ,電容C5上的電壓為零,BT35管子截止,+12 V電源通過(guò)電阻R26對C5充電,隨時(shí)間增長(cháng)電容C5,上電壓逐漸增大;當增大至Ueb1峰點(diǎn)電壓Up后,管子進(jìn)入負阻區,輸入端等效電阻迅速減小,此時(shí)C5迅速放電,電流Ie隨之減小,當Ueb1減小到谷點(diǎn)電壓Uv后,管子截止;電容C5又開(kāi)始充電。上述過(guò)程循環(huán)產(chǎn)生振蕩。電容上電壓的測試波形如圖7所示。

圖7 電容C5輸出波形圖
圖7所示BT35輸出為周期性鋸齒波,該鋸齒波加至固態(tài)繼電器直流輸入端可控制交流輸出電壓大小。
實(shí)際應用中,可以通過(guò)改變電壓比較電路中比較電壓大小控制震蕩電路輸出波形導通角,圖8所示為測試波形示意圖。

圖8震蕩電路輸出波形圖
通過(guò)控制震蕩電路周期T內輸出導通角,可以達到控制電源輸出功率大小的目的,從而改變加熱裝置加熱功率。圖4電壓比較電路中,調節電位器W3可改變A2 LM324輸出比較電壓大小。
3.4 溫控效果實(shí)驗驗證
通過(guò)調節圖4溫度控制模塊比較電壓大小設定控制溫度分別為260℃、340℃、460℃、580℃、670℃、750℃。測試系統溫度控制精度。測試時(shí)間為7天,每隔24小時(shí)從系統顯示讀取。將實(shí)測溫度值與設定溫度進(jìn)行比較,從測試結果看,系統溫度控制精度為±3℃。

圖9溫控測試試驗結果圖
4 結束語(yǔ)
該設計實(shí)際應用效果良好,溫度控制在750℃下,控制精度可達±3℃。與單片機溫控系統相比,該溫控電路最大特點(diǎn)是設計簡(jiǎn)便,調試過(guò)程也易于實(shí)現,工作狀態(tài)穩定可靠,實(shí)用性強??蓱糜诠I(yè)、農業(yè)生產(chǎn)及實(shí)驗室等需要進(jìn)行溫度控制的場(chǎng)所。
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