CC-Link總線(xiàn)在發(fā)動(dòng)機積放式輸送推桿鏈控制中的應用
3控制系統的硬件配置
控制系統主要采用了三菱CC-Link總線(xiàn)模塊QJ61BT11,CPU為Q02H。主基板上安裝有1塊QX40輸入模塊,7塊QY50晶體管輸出模塊,主要用來(lái)控制上、下料點(diǎn)升降段的2臺FR-A540-5.5CH變頻器及慢速裝配鏈的1臺FR-A540-3.7CH變頻器。安裝于推桿鏈鋼結構軌道沿線(xiàn)的CC-Link遠程I/O站共有63個(gè),30塊AJ65SBTB1-8D,12塊AJ65SBTB1-16D,4塊AJ65SBTB1-32D,6塊AJ65BTB2-16,10塊AJ65SBTB1-8T,1塊AJ65SBTB1-16T。CC-LINK遠程I/O站安裝于現場(chǎng)控制箱或按鈕站內??刂葡到y的硬件配置圖見(jiàn)圖2。
圖2控制系統的硬件配置圖
4應用體會(huì )
1)甲方工廠(chǎng)電網(wǎng)電壓晝夜波動(dòng)較大,到了深夜電網(wǎng)的電壓竟高達420V,造成電機電流增大,發(fā)熱嚴重,甚至被燒毀。利用三菱變頻器Pr19的功能,將變頻器的輸出電壓限定在380V,降低了電機的運行電流,同時(shí)有效地解決了電機的發(fā)熱問(wèn)題。
2)為保證發(fā)動(dòng)機輸送推桿鏈的平穩運行,要求升降段輸送機上升到位后能與懸鏈系統精確對位,三菱變頻器Pr270的擋塊定位功能,能滿(mǎn)足這一要求。電機機械制動(dòng)時(shí),電機輸出的恒轉矩使負載與機械抱閘緊密接觸,消除了升降段輸送機垂直運行時(shí)易發(fā)生的振動(dòng)。
3)減小變頻器運行時(shí)的PWM頻率,將有效的降低變頻器產(chǎn)生的噪音,能有效地減小多臺變頻器同時(shí)工作對控制系統的干擾。
4)全線(xiàn)CC-Link電纜長(cháng)度超過(guò)600米,但不到1200米,因此將系統的傳送速率設定為156Kbps。本系統僅包括主站和遠程I/O站,因而系統采用遠程I/O網(wǎng)絡(luò )模式,在此模式中,系統執行高速循環(huán)傳送,可以縮短鏈接掃描時(shí)間。
5結束語(yǔ)
該推桿鏈系統自2003年元月調試成功以來(lái),系統一直運行穩定可靠,達到了系統設計的生產(chǎn)綱領(lǐng)。CC-Link總線(xiàn)系統作為一種性?xún)r(jià)比比較高的總線(xiàn)系統,必將越來(lái)越多地應用在中國的汽車(chē)行業(yè)。
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