真空斷路器故障的簡(jiǎn)要分析
近幾年來(lái),隨著(zhù)電網(wǎng)的不斷建設發(fā)展,各類(lèi)用戶(hù)對電壓質(zhì)量和供電可靠性提出了更高的要求。真空斷路器由于滅弧能力強、電氣壽命長(cháng)、現場(chǎng)維護方便、技術(shù)含量高等優(yōu)點(diǎn),在電力系統35kV及以下電壓等級中被廣泛應用。盡管真空斷路器已經(jīng)普及應用,對某些問(wèn)題仍需慎重對待、正確處理,方可保證電力系統的安全穩定運行。及時(shí)發(fā)現查找出真空斷路器的故障點(diǎn),采取積極的防范措施,對提高電網(wǎng)供電的可靠性是很有幫助的?,F結合始興供電局最近發(fā)現的一起真空斷路器故障作簡(jiǎn)要分析。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/178910.htm1故障的發(fā)現
2007年4月8日9時(shí)10分,始興供電局一座110kV綜自化變電站在交接班例行巡視設備時(shí),發(fā)現35kV321真空斷路器發(fā)出斷斷續續的“吱吱”異常聲響,經(jīng)過(guò)進(jìn)一步觀(guān)察,確認是C相發(fā)出該響聲。值班人員用紅外線(xiàn)測溫儀檢查C相電氣連接點(diǎn)、TA及斷路器本體,溫度約16.5℃左右,均為環(huán)境溫度,外觀(guān)檢查該斷路器沒(méi)發(fā)現其他異常。后將321真空斷路器從電網(wǎng)中解列退出運行,同時(shí)通知工程技術(shù)人員到現場(chǎng)進(jìn)行查測,以保證最短時(shí)間內處理故障,恢復正常供電方式。
2故障的分析
2.1外觀(guān)檢查和真空度試驗
該真空斷路器型號為ZW7-40.5,內置LZZBJ4-35電流互感器,2005年6月投入運行。我們首先對該真空斷路器進(jìn)行了絕緣電阻、真空度、接觸電阻的測試,結果表明,真空斷路器的真空滅弧室、下端絕緣套管、內置電流互感器絕緣電阻良好,而且真空度、接觸電阻也合格。從紅外線(xiàn)測溫儀檢測的結果可以看出,一次電氣連接點(diǎn)接觸良好,沒(méi)有發(fā)熱現象。我們繼續對斷路器的絕緣拉桿、水平拉桿、箱體進(jìn)行檢查,沒(méi)有發(fā)現斷裂、銹蝕、放電、斷銷(xiāo)、異物或者零部件脫落的情況,固定連接部分元件沒(méi)有松動(dòng),絕緣亦無(wú)破損、污損,密封膠圈未老化,電流互感器鐵芯的硅鋼片螺絲也上得很緊。真空斷路器發(fā)出斷斷續續的“吱吱”異常聲響是否是電流互感器二次回路開(kāi)路,或者連接線(xiàn)松動(dòng)所致?對該斷路器進(jìn)行多次手動(dòng)分合閘操作試驗,自由脫扣試驗,電動(dòng)分合閘操作試驗,斷路器沒(méi)發(fā)現異常,該斷路器的彈簧儲能操作機構和機械傳動(dòng)系統應該不存在問(wèn)題。
2.2加壓試驗
為了確切找出真空斷路器C相發(fā)出異常響聲的具體位置,遵循不擴大設備的損傷范圍、不加劇設備破壞程度的原則,在該斷路器分閘的情況下進(jìn)行單相分段施加額定電壓22.5kV試驗,沒(méi)有發(fā)現異常響聲。
為了更真實(shí)反映故障,盡快找出發(fā)出異常響聲的具體位置,對斷路器進(jìn)行空載送電(即只合上母線(xiàn)側隔離開(kāi)關(guān)和斷路器),約4min后C相終于出現了斷斷續續的“吱吱”放電聲,具體發(fā)出聲音的部位在下端絕緣套管和電流互感器之間,箱體內的電流互感器響聲尤為明顯,而且隨著(zhù)時(shí)間的推移放電聲越來(lái)越大,好像感覺(jué)隨時(shí)都有發(fā)生擊穿的可能。
真空度測試畢竟不能代替工頻耐壓試驗。真空度測試由于受測試范圍限制,必須配合工頻耐壓試驗才能對真空滅弧室作出準確的診斷。特別是對于真空泡完全泄漏的情況,試驗值會(huì )與真空度良好時(shí)的數值接近,容易引起錯誤判斷。于是決定對該斷路器在開(kāi)斷狀態(tài)下進(jìn)行按規程的預防性工頻耐壓試驗。
首先,下端絕緣套管接地,只給上端的真空滅弧室施加電壓。電壓升至95kV1min后,沒(méi)發(fā)現異常。
其次,給下端絕緣套管(已包括電流互感器)施加電壓。當電壓升至58kV時(shí),突然發(fā)出異常的噼啪響聲,高壓試驗儀器跳閘。
用兆歐表測試,上端真空滅弧室絕緣電阻為2500MΩ,下端絕緣套管絕緣電阻為0MΩ,顯然被擊穿了。其中下端絕緣套管包括電流互感器、絕緣拉桿、套管和電流互感器之間充填的絕緣硅脂,但是外觀(guān)檢查下端絕緣套管各個(gè)部位均沒(méi)發(fā)現任何放電和擊穿的痕跡。由于電流互感器是內置,不方便解列,故先解開(kāi)絕緣拉桿逐步測試。下端絕緣套管絕緣電阻為2500MΩ,絕緣拉桿絕緣電阻為0MΩ,看來(lái)故障點(diǎn)終于找出來(lái)了,問(wèn)題出在絕緣拉桿上。把絕緣拉桿完全卸下,才發(fā)現絕緣拉桿下端的防護罩里面有一層碳化的粉末物。絕緣拉桿放電痕跡如圖1所示。
2.3故障處理
更換絕緣拉桿后,再次對該真空斷路器的C相下端絕緣套管進(jìn)行工頻耐壓試驗,未發(fā)現異常,也排除了由于電流互感器、絕緣硅脂局部絕緣薄弱而導致放電的原因。同時(shí)對斷路器的機械特性、斷口絕緣水平、直流接觸電阻進(jìn)行了試驗,均滿(mǎn)足要求。
斷路器相關(guān)文章:斷路器原理
高壓真空斷路器相關(guān)文章:高壓真空斷路器原理 漏電斷路器相關(guān)文章:漏電斷路器原理
評論