一套高精度的交流伺服定剪系統的設計方案
在卷筒流水線(xiàn)的板帶生產(chǎn)企業(yè)中,如扎鋼、鋁鉑、卷筒紙等,其裁切系統,許多企業(yè)基本上還在沿用以前的直流或交流變頻組成的閉環(huán)控制系統,其裁切精度雖能達到基本的要求,但往往不是很高,隨著(zhù)社會(huì )的發(fā)展,生產(chǎn)企業(yè)精益求精,對提高自身的品牌形象也日顯重要。鑒于此,本文介紹了一款高精度的交流伺服定剪系統的設計方案。經(jīng)驗證,本方案所設計的這套系統,穩定性和精度都較以往有了大大的提高,在減少了損失的同時(shí)還滿(mǎn)足了客戶(hù)對產(chǎn)品越來(lái)越高的要求。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/267224.htm1系統設計原理

圖1:康爾達公司的交流伺服定剪系統
假設要裁切的長(cháng)度為S,主動(dòng)輥的周長(cháng)為L(cháng),主輥轉過(guò)的圈數N(或者說(shuō)角度),則S=LN,這是一個(gè)線(xiàn)性方程,也即S和N成正比,假設減帶機齒輪的變比為K,則可求出S和電機轉過(guò)圈數X,S=L*X/K.此式說(shuō)明S和X仍為一個(gè)線(xiàn)性方程,為此要取得需要的長(cháng)度S,只需控制住電機轉過(guò)的圈數。在原系統中采用變頻器、PLC、編碼器和高速計數模塊來(lái)組成控制系統,其中PLC給定值(長(cháng)度對應的脈沖量)送入變頻器驅動(dòng)電機運轉,電機運轉又帶動(dòng)編碼器旋轉產(chǎn)生脈沖,反饋回高速計數器送入PLC和原給定值比較,直到相等時(shí)停止電機的運行。實(shí)際使用中此系統雖然通過(guò)調整變頻器的方式,引入第一、二加減速時(shí)間來(lái)減少電機的慣性,使電機在極慢速成爬行時(shí)停車(chē)。但此系統的精度仍不可能很高。其缺點(diǎn):
(1)編碼器和電機不同軸、不是一體;
(2)電機停車(chē)要用抱閘來(lái)剎車(chē),而抱閘的快慢和力量對精度都將產(chǎn)生影響。而利用交流伺服系統后這兩方面
2系統硬件設計
■操作臺-由主令電器控制定尺系統的自動(dòng)和手動(dòng),由8421編碼的撥碼開(kāi)關(guān)提供所需要的裁切尺寸。
■PLC-采用FX1N-40MT,該PLC具有成本較低,且帶有所需要的高速脈沖輸出,一個(gè)PLC單元能同時(shí)輸出2點(diǎn)100KHz脈沖,該PLC配備有7條特殊指令,包括零返回、絕對位置讀出、絕對或相對驅動(dòng)以及特殊脈沖輸出控制,抗干擾能力也較強,且編程方便,使用面廣,采購方便。
■伺服電機和驅動(dòng)器-伺服電機采用松下伺服電機MDMA202A1G,此電機帶有同軸高精度的旋轉編碼器,該編碼器為增量式2500p/r,分辯率:10000;驅動(dòng)器采用松下MDDA203A1A和伺服電機組成的系統具有很好的控制性能,此系統穩定性好,設置好參數后不用再人工干預,可靠性高,基本上不用維護,因此也不存在維護費用。

圖2:控制系統硬件圖
2控制系統軟件
因采用的是三菱FX1N-40MT,用其附帶的FXGP/WIN軟件進(jìn)行梯形圖語(yǔ)言編程,非常直觀(guān),易理解,整個(gè)程序簡(jiǎn)潔,且與驅動(dòng)器的通訊方便,只需較簡(jiǎn)單的接線(xiàn)便可完成。

圖3:程序設計框圖

圖4:程序測試圖
3使用交流伺服的優(yōu)點(diǎn)
■運轉平穩,低速時(shí)也不會(huì )出現振動(dòng);
■控制精度高,交流伺服的控制精度由電機軸后端的旋轉編碼器保證;
■響應速度快,加減速時(shí)間均可在極短的時(shí)間內完成;
■能恒力矩輸出,不受轉速的影響;
■具有較強的過(guò)載能力;
■交流伺服驅動(dòng)系統自身組成閉環(huán),控制更可靠。
4結束語(yǔ)
本方案所設計的這套系統,穩定性和精度都較以往有了大大的提高,不僅減少了損失,而且還滿(mǎn)足了客戶(hù)更高的要求,經(jīng)濟效益顯著(zhù)。同時(shí)也為今后的推廣積累了經(jīng)驗,再接下來(lái)的幾年里我司相繼更改了其他的流水線(xiàn),較低的成本取得了很好的效果。后來(lái)也在同行中得到了認同和推廣,后來(lái)上的線(xiàn)全部都采用了該類(lèi)似的系統,而摒棄了原來(lái)的變頻夾送方式。
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