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滿(mǎn)足高效率電線(xiàn)桿挖洞要求的設備解決方案

作者:申志成,國網(wǎng)浙江省電力有限公司嘉興供電公司 時(shí)間:2020-10-19 來(lái)源:電子產(chǎn)品世界 收藏
編者按:電力系統與通訊系統的建設和改造的過(guò)程中,架設架空線(xiàn)路的需求也大幅上升,因而建設電桿基礎時(shí)的挖洞需求也將明顯提升。但目前電桿基礎的挖洞都依賴(lài)人工,耗費時(shí)間過(guò)長(cháng),難以滿(mǎn)足未來(lái)架空線(xiàn)路的建設需求。為了滿(mǎn)足架空線(xiàn)路建設過(guò)程中電桿基礎挖洞時(shí)間盡可能短的需求,本文提出了一種安全可靠的移動(dòng)方便挖洞設備的解決方案


本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/202010/419369.htm

0 引言

隨著(zhù)電網(wǎng)的高速發(fā)展,對電力施工單位施工效率要求越來(lái)越高,為了滿(mǎn)足多類(lèi)電力施工單位的需求,研制一種高效率挖洞機愈加重要。經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平的提高,城市供電與電力通訊的要求也越來(lái)越高,在電力系統、通訊系統中線(xiàn)路有時(shí)需要架設架空線(xiàn),因此涉及到電桿基礎的挖洞,目前電桿基礎的挖洞都是人工挖洞,勞動(dòng)強度大、工作效率低、施工成本大、跟不上時(shí)代步伐。

隨著(zhù)農網(wǎng)改造的大力推進(jìn),線(xiàn)路改造數量大幅提升,且隨著(zhù)時(shí)間推移,線(xiàn)路老化問(wèn)題也越來(lái)越多,故挖洞需求量越來(lái)越大。根據調查,某地區2019年需新建線(xiàn)路1368條,需改建線(xiàn)路1948條,共計3316條。就嘉興區域而言,線(xiàn)路新建及改造數量較多,每個(gè)電桿基礎挖洞耗費時(shí)間1.5h,挖洞壓力較大?,F有電桿基礎的挖洞技術(shù)及施工方法無(wú)法滿(mǎn)足實(shí)際需求。

1 技術(shù)分析

1.1 目標預估

由于螺旋采煤設備掘進(jìn)軟質(zhì)巖層2.5m需要花費2個(gè)小時(shí)左右,考慮到一般含煤巖層的緊固系數 約為5左右,而挖洞機應用的土壤的緊固系數 約為0.6-0.8左右,則可以預估挖洞用時(shí)如下:

image.png

由于挖洞機的挖土截面遠遠小于綜掘機掘進(jìn)的截面,挖掘同樣深度所需的時(shí)間更少,所以經(jīng)估算挖洞時(shí)間完全可以小于20min。

1.2  方案提出

本文提出一種新的設備方案,縮短電桿基礎的挖洞時(shí)間。方案選用汽油、柴油或電動(dòng)發(fā)動(dòng)機帶動(dòng)減速機來(lái)作為挖洞機鉆頭的動(dòng)力,可以為鉆頭提供足夠大的功率與扭矩,提高挖洞的效率;將挖洞機的鉆頭設計為帶齒的鉆頭前端與螺旋式鉆桿的組合體,能夠有效地挖掘各類(lèi)土壤并將打碎的土塊高效運出桿洞;將挖洞機的發(fā)動(dòng)機箱籠設計為可升降模式,可解決挖洞尺寸難以控制等問(wèn)題;優(yōu)化底座接觸方式,采用可調節圓盤(pán)接地,減小支架的晃動(dòng),增強設備穩定性;將挖洞機的支撐結構設計為三棱柱或四棱柱,提高設備的承重能力與穩定性;設計一個(gè)利用車(chē)輪來(lái)運輸設備的挖洞機,以適應不平整及各種空間高度的小區開(kāi)閉所環(huán)境,確保設備水平,并已代替常規土建基礎。

1.3  方案細化

小組確定方案后,對方案進(jìn)行分解細化,并繪制方案分解圖。

image.png

圖1 方案分解圖

2方案確定

2.1  方案對比

對比汽油、柴油或電動(dòng)發(fā)動(dòng)機,發(fā)動(dòng)機接一個(gè)轉矩可調的負載,啟動(dòng)5分鐘后測量發(fā)動(dòng)機的功率,測完后關(guān)閉發(fā)動(dòng)機,分別對3臺發(fā)動(dòng)機測量6次參數,結果如下表1所示:

表1 某一間隔調試各個(gè)項目時(shí)間統計

試驗

次數

170f

汽油發(fā)動(dòng)機

功率/kW

173f

柴油發(fā)動(dòng)機

功率/kW

YL112

電動(dòng)發(fā)動(dòng)機

功率/kW

1

4.5

3.9

4.1

2

4.6

4.2

3.9

3

4.5

4.2

3.9

4

4.7

4.0

4.0

5

4.6

4.1

4.1

6

4.7

39

3.9

對挖洞機分別進(jìn)行電啟動(dòng)和手搖啟動(dòng),分別統計兩種啟動(dòng)方式所需要的時(shí)間,并對相關(guān)數據進(jìn)行分析,對電啟動(dòng)的挖洞機以及手搖啟動(dòng)的挖洞機的啟動(dòng)裝置的使用壽命及維修次數進(jìn)行調查,如表2所示。

表2 兩種啟動(dòng)方式壽命統計


樣本

維修

次數

(次)

使用

壽命

(年)

維修破損原因

電啟動(dòng)

挖洞機

1

3

6.8

在啟動(dòng)過(guò)程中操作不當;

在保存過(guò)程中未進(jìn)行防潮等;

2

3

7.5

3

2

6.9

4

1

7.8

5

0

8.2

6

2

7.2

7

3

7.0

平均值

2

7.3

手搖啟動(dòng)

挖洞機

1

7

5.2

手搖啟動(dòng)設備受到摩擦較大,

易造成手搖柄折斷、

磨損等損害;保存不當;

2

5

5.6

3

7

5.1

4

6

6.2

5

6

5.5

6

7

5.4

7

6

5.2

平均值

6.3

5.5

對比單葉可伸縮式鉆頭與雙葉可伸縮式鉆頭,將樣機分別裝上兩類(lèi)鉆頭,并選取一片平坦且土質(zhì)條件相同的地點(diǎn)進(jìn)行試施工,比較兩類(lèi)鉆頭的鉆土速度。每種鉆頭分別挖5個(gè)2.5m的洞,記錄挖洞時(shí)間如下圖2所示:

image.png

圖2 兩種鉆頭挖洞速度對比圖

對普通鋼材,45#鋼,不銹鋼三種材料的力學(xué)性能進(jìn)行實(shí)驗,并相關(guān)數據進(jìn)行統計分析,選擇鉆頭材料。分析數據如表3所示:

表3 鉆頭材料對比情況

鋼材

類(lèi)型

測試

次數

力學(xué)性能

抗拉強度

(MPa)

屈服強度

(MPa)

剪切屈服強度

(MPa)

延伸率

普通鋼材

1

502.1

330.3

163.5

15.3%

2

502.6

332.1

165.4

14.9%

3

504.2

335.2

163.2

14.5%

4

503.8

335.4

163.4

15.0%

平均值

503.2

333.3

163.9

14.9%

45#鋼

1

613.2

356.2

189.2

16%

2

612.5

356.8

189.2

16.3%

3

620.1

356.4

189.6

16.7%

4

618.2

356.6

188.5

17.2%

平均值

616

356.5

189.1

16.7%

不銹鋼

1

550

345

172

13.4%

2

548.3

343.5

173.5

13.6%

3

547.9

344.6

174.2

14.2%

4

551.2

345.2

173.6

13.9%

平均值

549.4

344.6

173.3

13.8%

新設備方案采用可升降模式的發(fā)動(dòng)機箱籠設計,對比蓄電池驅動(dòng)電動(dòng)絞盤(pán)和手搖驅動(dòng)兩種升降方案,這兩種方案都經(jīng)減速機為鉆頭、發(fā)動(dòng)機及其框架的升降提供動(dòng)力,對比結果如下圖3所示。

image.png

圖3 兩種升降方案對比圖

由于新設備要求結構穩定,挖洞過(guò)程中無(wú)明顯抖動(dòng),對比三棱柱支撐結構和長(cháng)方體支撐結構。分別用三棱柱、長(cháng)方體結構為支撐結構的挖洞機進(jìn)行挖洞,并對所挖的洞的直徑大小進(jìn)行測量,并算出偏差值,從側面可以印證兩種結構的挖洞機的穩定性,其中鉆頭直徑為40cm,結果如下表4所示:

表4 兩種支撐方式對比情況

測量次數

不同支撐結構挖洞機打洞直徑(cm)

三棱柱結構

長(cháng)方體結構

挖洞機1

挖洞機2

挖洞機3

挖洞機1

挖洞機2

挖洞機3

1

43.6

42.3

43.0

49.6

50.2

48.0

2

43.8

42.5

43.1

50.0

50.0

48.2

3

42.9

42.5

42.9

48.9

49.8

48.3

4

43.6

42.3

43.2

50.2

50.1

48.2

平均值

43.5

42.4

43.1

49.7

50.0

48.2

與鉆頭直徑偏差

3.5

2.4

3.1

9.7

10.0

8.2

與鉆頭直徑的平均偏差

3.0

9.3

最后,為方便移動(dòng)新設備,對比車(chē)載移動(dòng)方式和帶輪移動(dòng)方式,車(chē)間師傅們嘗試對200kg支架進(jìn)行搬運,得到兩種移動(dòng)方式搬運各個(gè)過(guò)程所需的人數。

表5 兩種移動(dòng)方式對比情況

運輸

過(guò)程

車(chē)載移動(dòng)

需求人數

帶輪移動(dòng)

需求人數

車(chē)輛長(cháng)距離

運輸

2人

2人

裝卸

4人

3人

現場(chǎng)轉運

3人

3人

挖洞準備

4人

3人

全過(guò)程

4人

3人

2.2  新設備方案

通過(guò)對相關(guān)參數及優(yōu)缺點(diǎn)對比分析最終確定細化后最終方案,如圖4所示。

image.png

圖4 最終設備解決方案

3 效果驗證

完成新設備方案后,進(jìn)行現場(chǎng)應用,如圖5所示,應用后對挖洞時(shí)間進(jìn)行統計比較,如表6所示。

image.png

image.png

圖5 方案現場(chǎng)應用

從表6中可以發(fā)現,新設備方案投入使用前后挖洞時(shí)間統計表可以看出,效果顯著(zhù),在挖一個(gè)洞的情況下,平均挖洞時(shí)間由投入使用前的80.6min減少為7.5min,前后挖洞時(shí)間差高達73.1min。

表6 新設備方案投入使用前后挖洞時(shí)間統計表

測試

次數

投入使用前

挖洞時(shí)間

(min)

投入使用后

挖洞時(shí)間

(min)

投入使用前后

挖洞時(shí)間差

(min)

1

80.3

7.5

72.8

2

80.8

7.5

73.4

3

80.3

7.6

72.7

4

80.6

7.4

73.2

5

80.9

7.5

73.4

6

80.5

7.5

73.1

平均值

80.5

7.5

73.1

3 結論

機器代人是電力生產(chǎn)發(fā)展的必然趨勢,精益化發(fā)展成為潮流所在,為進(jìn)一步提升電力生產(chǎn)工作效率,實(shí)現高效率電線(xiàn)桿挖洞,本文探究了一種采用汽油發(fā)動(dòng)機為動(dòng)力源、單旋葉伸縮鉆頭的全新解決方案,大幅提升了電線(xiàn)桿挖洞工作的工作效率與作業(yè)標準化水平。

針對傳統挖洞方法,進(jìn)行變革性改造,提出全自動(dòng)、快速轉移、高效挖洞的設備解決方案,并現場(chǎng)實(shí)施,成效明顯。

參考文獻:

[1] 吳發(fā)展,劉貴紅. 電纜隧道頂管機洞內擴徑改造作業(yè)洞室施工技術(shù)[J]. 城市建筑,2020,02: 126-128.

[2] 丁守陣. 泥水平衡頂管掘進(jìn)機洞內組裝施工技術(shù)[J].珠江水運. 2019 (02).

作者簡(jiǎn)介:申志成(1989.10一),男,碩士,工程師,從事電力一線(xiàn)生產(chǎn)工作。

注:本文來(lái)源于《電子產(chǎn)品世界》雜志2020年10月期



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