家用空調器圓柱柜機顯示板芯片失效研究與改進(jìn)
劉?明,楊守武,宣圣貴,程?磊(格力電器(合肥)有限公司,安徽?合肥?230088)
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201908/404226.htm摘?要:圓柱形空氣調節器相較于傳統的空調器,不僅外觀(guān)優(yōu)雅大方,而且可實(shí)現多向均勻出風(fēng)、出風(fēng)范圍廣,舒適度大大提升。而在其中起核心作用的就是控制器功能實(shí)現。實(shí)際過(guò)程中頻繁出現控制器芯片失效故障,困擾制造廠(chǎng)家同時(shí)造成客戶(hù)投訴問(wèn)題。本文重點(diǎn)研究空調器顯示器芯片失效,如何快速分析、改善、優(yōu)化內容,如測試改善、設計改進(jìn)。
關(guān)鍵詞:空調器;圓柱柜機;芯片失效;測試改善;設計改進(jìn)
0 前言
為保證整機產(chǎn)品性能合格,從產(chǎn)品零部件、控制器、整機均需要經(jīng)過(guò)嚴格FCT(功能測試)環(huán)節。實(shí)際檢測過(guò)程對EOS(電氣過(guò)載)、ESD(靜電釋放)兩種損傷問(wèn)題,不能完全有效檢測。對于SSD(靜電敏感器件)物料,FCT強電檢測方式同樣存在EOS損傷隱患。為有效解決此種SSD失效問(wèn)題,本文特結合物料特性、檢測方法進(jìn)行研究?jì)?yōu)化,優(yōu)化物料結構進(jìn)行可行性分析。
1 事件背景
柜機顯示器過(guò)程檢測出現缺劃、FC保護、按鍵失靈故障,經(jīng)對比數據,其中U101 36000838驅動(dòng)芯片晶振輸入(2引腳)、輸出(3引腳)
引腳失效,占故障總數的45%; 36000265顯示控制芯片失效,集中在7、8、9、10、11腳失效,占故障總數的27%;2003芯片、觸摸芯片、V101 IC失效占總數28%。從芯片失效數據看主要集中為36000838、36000265芯片失效最為突出,共計占比73%。
2 芯片失效機理分析
2.1 失效機理分析
分別取故障品36000265芯片、36000898芯片、36000838芯片各1單進(jìn)行開(kāi)封分析(如圖1),36000838芯片開(kāi)封后,晶圓表面存在明顯灼傷痕跡,分析為EOS過(guò)電損傷導致;36000619、36000898芯片開(kāi)封后,晶圓表面未發(fā)現異常,分析為ESD靜電損傷導致。從故障品開(kāi)封結構看此次異常EOS、ESD損傷并存。
2.2 芯片自身特性分析
1)對芯片1、3引腳進(jìn)行機械靜電壓(MM)試驗。
當機械靜電壓200 V時(shí),對芯片引腳安特特性進(jìn)行測試,曲線(xiàn)正常,未出現損壞情況(如圖2)。
2)對芯片1、3引腳進(jìn)行人體靜電壓(HBM)試驗。
當人體靜電壓2 kV時(shí),對芯片引腳安特特性進(jìn)行測試,曲線(xiàn)正常,未出現損壞情況(如圖3)。
3)芯片設計分析。
芯片失效通道存在共性(如圖4),均集中在第7組I/O口,該通道抗靜電能力最弱,屬芯片設計缺陷,線(xiàn)路線(xiàn)寬過(guò)小,易導致晶圓受損而使芯片功能失效。
3 過(guò)程控制研判
3.1 車(chē)間靜電控制預案
1)限流電阻和連接端子連接可靠,并具有一定載流能力,限流電阻阻值的選擇,泄露電流不超過(guò)5 mA,下限阻值1 MΩ,各接地點(diǎn)接地間的電阻值在(0.75~1 000) MΩ,符合要求未發(fā)現異常。
2)線(xiàn)體人員全部佩戴靜電環(huán),且阻值測試無(wú)異常。
3)線(xiàn)體離子風(fēng)機消除靜電均可在3 s內從±1 000V降至50 V,無(wú)異常。
4)工裝車(chē)接接地鏈完好,可正常釋放靜電。
3.2 工裝、工具控制計劃
1)排查4套測試工裝放電回路接線(xiàn)無(wú)異常。
2)對4路電源14 V、12 V、(12 ~1、5)V放電實(shí)際效果檢查,3 s內電壓余量可降至1 V以下。
3)對使用的工裝和測試底座的12 V電路(1通道黃色波形)和5 V電路(2通道綠色波形)進(jìn)行過(guò)電測試,分別測量正常上電測試、頻繁開(kāi)關(guān)機、帶電插拔、未接放電工裝測試,未發(fā)現異常。
3.3 人員操作執行情況檢查
1)插件以及看板操作均無(wú)異常,未出現靜電防護不到位而接觸主板情況。
2)個(gè)別測試人員存在放電時(shí)間不足,未到3s即結束測試的情況,此項屬異常。
4 事件背景模擬情況
針對放電時(shí)間不足的情況進(jìn)行模擬復現,驗證顯示板測試后,C20/C15 25 V/470 μF電解電容在放電不徹底情況下,引腳接觸到Y101晶振輸入/輸出端口3 s左右,測試芯片2、3引腳已短路失效,測試引腳阻值為355 Ω、59 Ω。
從模擬驗證的情況看,測試完成后,若放電時(shí)間不足,電解電容殘留余電在后工序周轉過(guò)程中存在對芯片放電導致芯片損傷隱患(如圖7)。
5 整改方向
綜上所述,導致芯片失效的主要兩大原因為芯片內部線(xiàn)路設計以及測試放電時(shí)間不足。針對此兩點(diǎn),分別制定專(zhuān)項整改措施:改進(jìn)芯片設計和測試工裝放電。
5.1 芯片內部線(xiàn)路改進(jìn)
在設計上增大了芯片的線(xiàn)路最小線(xiàn)寬,提高芯片的抗耐壓能力。廠(chǎng)家生產(chǎn)過(guò)程增加leakage測試項目(在OUT端→IN 端子間追加Leak項目),并且延長(cháng)測試時(shí)間(如圖8和表2)。
5.2 測試工裝放電效果目視化改善
1)FCT測試工裝放電電路原理圖如圖9和圖10。
2)測試完成后無(wú)法直觀(guān)判定主板放電是否有效,對測試工裝增加一個(gè)發(fā)光二極管監控放電是否有效。驗證當測試完成后斷電待二級管完全滅了,此時(shí)的板子上所有的余電不會(huì )超過(guò)1 V。測試完成后看發(fā)光二極管燈滅后才能升起氣缸,保證放電的有效性,如圖11。
2)將測試工裝有頂針壓板測試方式更改為插線(xiàn)測試,由弱電控制方式進(jìn)行測試。測試完成后直接打包,無(wú)多余工序周轉隱患??梢幈芊烹姰惓?wèn)題。
6 結論
通過(guò)對增大芯片線(xiàn)路最小線(xiàn)寬以及對測試放電防呆手段實(shí)施,經(jīng)過(guò)反復驗證產(chǎn)出1萬(wàn)件,未出現芯片失效問(wèn)題。改進(jìn)效果明顯。集成電路中芯片失效EOS(電氣過(guò)載)、ESD(靜電釋放)問(wèn)題,提出并落實(shí)新穎性改善,滿(mǎn)足了應用領(lǐng)域新技術(shù)的要求。對FCT(功能測試)測試放電執行效果改進(jìn),放電效果直接演變成實(shí)物直觀(guān)法進(jìn)行判定,設備自帶檢測能力,對FCT測試產(chǎn)生的余電損傷問(wèn)題進(jìn)行杜絕性改善。
參考文獻
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作者簡(jiǎn)介:劉明(1987—),男,助理工程師,主要研究方向:空調用控制器零部件分析研究。
本文來(lái)源于科技期刊《電子產(chǎn)品世界》2019年第9期第54頁(yè),歡迎您寫(xiě)論文時(shí)引用,并注明出處。
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