新型電動(dòng)汽車(chē)鋰電池管理系統的研究與實(shí)現 — 系統調試和運行結果及總結
8.1系統調試及試運行
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201706/350589.htm管理系統的調試分為各種功能模板的調試,軟件功能調試及系統的整體調試。系統運行正常后,再對電流、電壓、溫度等精度進(jìn)行校準。接著(zhù)進(jìn)行一段時(shí)間的臺架試驗。最后這套系統裝車(chē),進(jìn)行整車(chē)性能試驗和試運行。在調試和運行的過(guò)程中,主要遇到了以下幾個(gè)問(wèn)題:
1.系統抗干擾能力較差,當電池大電流放電或車(chē)上電機運轉時(shí),CAN總線(xiàn)通訊會(huì )丟失數據或錯誤。
2.單電池電壓測量電路中的場(chǎng)效應管和運算放大器由于靜電原因和插拔的影響,會(huì )損壞。
3.2003年7月的5000公里運行實(shí)驗中,由于連續幾天陰雨天氣,導致環(huán)境濕度非常大,系統的CAN通訊完全中斷。經(jīng)深入檢查及測試后,發(fā)現CAN接口電路多數損壞,原因主要是電池組450伏高壓漏電所致。
針對以上問(wèn)題,我們主要采取了如下方法和措施。
1.改進(jìn)電路板,重新布線(xiàn)。電路板上數字與模擬部分要分開(kāi)布線(xiàn),最后實(shí)現一點(diǎn)接地。電源及CAN接口部分與其他電路要建立足夠的隔離區,以避免電路的相互漏電干擾。在單電池測量電路上加上對場(chǎng)效應管和運放的保護器件。CAN接口芯片由82C250改為耐高壓的82C251.
2.濾波。BMS-Ⅲ系統中,系統供電入口端必須加一濾波器,濾波器的電流不要太大,一般為負載的2~3倍,這樣可防止外界騷擾對系統的沖擊。實(shí)驗中還發(fā)現,充電機的輸出端必須加一個(gè)濾波器,有效抑制高頻干擾,否則,單電池電壓測量不準。電池測量線(xiàn)的外面套一個(gè)磁環(huán),對抑制干擾也起一定作用。
3.屏蔽。在實(shí)驗中發(fā)現,如果不用屏蔽線(xiàn),當小電流充放電或者電機DC/DC沒(méi)有工作室時(shí),CAN總線(xiàn)還能正常工作,電流一旦加大或電機開(kāi)始工作,CAN總線(xiàn)就有可能失靈。最后改用屏蔽線(xiàn),并且整個(gè)CAN總線(xiàn)的屏蔽都接在一起,CAN總線(xiàn)才完全工作正常。電動(dòng)汽車(chē)是一個(gè)強干擾源的地方,能用屏蔽線(xiàn)的地方盡量用屏蔽線(xiàn)以防患于未然,這是非常值得注意的。
4.改進(jìn)供電系統。以前CAN總線(xiàn)由一點(diǎn)來(lái)供電,這樣當空氣潮濕時(shí),電池組450伏高壓漏電很容易擊穿CAN接口電路。一方面將接口芯片改成耐高壓的器件,另一方面我們將供電系統改成一頭一尾兩點(diǎn)供電,大大提高了可靠性。
5.修改軟件。在軟件中我們加強了對CAN總線(xiàn)錯誤狀態(tài)的監測,一旦總線(xiàn)出錯,程序將自動(dòng)復位該CAN節點(diǎn)。從軟件方面增強抗干擾能力。
8.1運行結果
8.2.1精度實(shí)驗
在實(shí)驗室我們對系統的精度做了一次全面的試驗,結論是必須采取有效的抗干擾措施,單電池電壓精度才能達到15毫伏,圖8.1是14路單體電池電壓的精度試驗圖。
8.2.2均衡實(shí)驗
我們研制的旁路分流均衡模塊在實(shí)驗室進(jìn)行了42路均衡實(shí)驗??刂扑惴ㄊ侨^(guò)程電壓均衡控制。按兩只單體電池為一單元進(jìn)行均衡,均衡精度約為正負0.02伏。圖8.2是均衡實(shí)驗圖。
8.2.3診斷實(shí)驗
在實(shí)驗室我們用8節鋰電池進(jìn)行了專(zhuān)家系統的診斷實(shí)驗。圖8.3是診斷實(shí)驗時(shí)在放電過(guò)程中采樣到的單電池端電壓變化曲線(xiàn),圖8.4是電池診斷模糊專(zhuān)家系統給出的診斷結果。
8.2.4臺架實(shí)驗
系統樣機在電池實(shí)驗室斷續調試運行了近3-4個(gè)月,2002年9月末開(kāi)始在整車(chē)組進(jìn)行現場(chǎng)臺架試驗。改進(jìn)后的樣機裝在燃料電池平臺車(chē)上調試和試運行。
在臺架上進(jìn)行了不同倍率的充電和放電試驗,記錄了充放電過(guò)程中的溫度、電壓、電流變化曲線(xiàn)。特別是收集了大量的單電池電壓的變化曲線(xiàn),分析了電池組的一致性,對靜態(tài)SOC進(jìn)行了標定和測試,考核了系統的可靠性。圖8.5是臺架試驗過(guò)程中單電池充電時(shí)電壓變化曲線(xiàn),圖8.6是1/2C放電初期時(shí)的電壓變化曲線(xiàn),圖8.7是1/2C放電后期的電壓變化曲線(xiàn)。
8.2.5運行實(shí)驗這套系統裝在燃料電池大客車(chē)上,完成了整車(chē)電路調試,進(jìn)行了整車(chē)性能試驗和1600公里的運行,圖8.8是車(chē)輛行駛過(guò)程中的放電電流及電量曲線(xiàn)。
圖8.9和圖8.10是2003年10月25日車(chē)上實(shí)驗的數據曲線(xiàn)。初始走車(chē)時(shí),路面比較平穩,坡少且坡度都不大,汽車(chē)運行平穩。由下面兩圖可以看出,當汽車(chē)處于平穩運行狀態(tài)時(shí),蓄電池處于小電流充電狀態(tài),總電壓變化不大,單體電池電壓也基本處于不變狀態(tài)。
這套管理系統經(jīng)過(guò)了實(shí)驗室性能試驗、近4個(gè)月的臺架試驗和整車(chē)調試及5000公里的實(shí)際運行。在整個(gè)過(guò)程中,系統運行基本正常。在單電池電壓測量、總電壓、總電流、溫度測量及SOC估計和其他功能方面均達到了整車(chē)的要求。對均衡方案和模糊專(zhuān)家診斷也進(jìn)行了研究。結果表明,這套系統具有較高的可靠性和實(shí)用性。取得的主要成果如下:
1.系統實(shí)現了分布式結構、模塊化、多CAN通訊及多功能的先進(jìn)系統。
2.測量實(shí)現了高精度,總電流與總電壓精度分別為0.5%和0.2%,使電量計量更加精確。
3.具有特色的鋰電池單體電壓測量電路,達到了108-126路,可以擴展至更多路,精度在(0.1-0.2)%.
4.對鋰電池的均衡電路和均衡算法進(jìn)行了研究和設計,對鋰電池的模糊診斷專(zhuān)家系統進(jìn)行了基本的實(shí)驗。
5.新的SOC估計方法充分考慮各種因素包括一致性對電量估計的影響,加入了各種補償,提高了電量估計的精度。
6.實(shí)現了系統在車(chē)上的運行,解決了系統24V電源自動(dòng)控制、抗靜電干擾、抗電機DC/DC干擾,抗高壓漏電等一系列問(wèn)題。通過(guò)了臺架實(shí)驗并完成了5000公里的整車(chē)實(shí)際運行試驗,解決了出現的一系列技術(shù)問(wèn)題,工程化水平和可靠性有了很大的提高。
同時(shí)系統也不可避免地也存在一些不足,對于系統下一步的改進(jìn),有如下幾點(diǎn)建議:
1.考慮到將來(lái)診斷系統的擴展以及在混合車(chē)上對SOC的長(cháng)期跟蹤,建議更換CPU.可考慮采用Philips的32位ARM系列嵌入式微控制器,在兼顧性能與成本的基礎上,建議采用32位微控制器LPC2129,LPC2129具有非常小的64腳封裝、極低的功耗、多個(gè)32位定時(shí)器、4路10位ADC、2路CAN、PWM通道、46個(gè)GPIO以及多達9個(gè)外部中斷使它們特別適用于汽車(chē)、工業(yè)控制應用以及醫療系統和容錯維護總線(xiàn)。這不僅可以降低成本,還可以縮小測量電路板的體積,對于電池管理系統真正走向市場(chǎng)具有重要的意義。
2.均衡電路還只是作了初步的研究,采用了簡(jiǎn)單的旁路分流法,控制算法是全過(guò)程電壓均衡。究竟選用一種什么樣的均衡電路及控制算法才能讓能量的損耗最小,充電均衡還是放電均衡都是很值得研究的問(wèn)題。
3.模糊診斷專(zhuān)家系統離真正實(shí)用還有一定的距離,故障診斷所用規則以及各隸屬度值的確定還需要與電池專(zhuān)家深入探討,并且通過(guò)大量的實(shí)驗不斷調整。
目前系統的診斷以靜態(tài)或慢變化為主,對于實(shí)際車(chē)上的動(dòng)態(tài)診斷還需在數據獲取和SOR評估算法上作進(jìn)一步的研究和改進(jìn)。
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