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EEPW首頁(yè) > 電源與新能源 > 設計應用 > HIVERT高壓變頻器對煤礦行業(yè)的改造

HIVERT高壓變頻器對煤礦行業(yè)的改造

作者: 時(shí)間:2010-11-01 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

  引言

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/180329.htm

  我國開(kāi)采僅在2005年即耗能5086.81×10△t標準煤,耗電376.04×108kW·h, 分別占全國總耗能量和總耗電量的3.86%和3.49%。所以,煤炭工業(yè)既是產(chǎn)能大戶(hù),又是耗能大戶(hù),同時(shí)也是節能潛力大戶(hù)。目前我國存在電機啟動(dòng)困難、機械損傷嚴重以及自動(dòng)化程度低等問(wèn)題迫切需要利用變頻技術(shù)進(jìn)行節能降耗。據統計,按節電率30%計,采用變頻調速技術(shù)年節電潛力至少為10×108~15×108kW·h。所以,利用變頻技術(shù)對現有電機設備進(jìn)行節能,是解決我國煤炭工業(yè)高消耗、低效益的措施。

  現場(chǎng)的

  1、礦井提升機

  作為礦井井下和地面的工作機械,礦井提升機(mine hoist)是一種大型絞車(chē)。用鋼絲繩帶動(dòng)容器(罐籠或箕斗)在煤礦井筒中升降,完成輸送物料和人員的任務(wù)。礦井提升機是由原始的提水工具逐步發(fā)展演變而來(lái)?,F代的礦井提升機提升量大,速度高,已發(fā)展成為電子計算機控制的全自動(dòng)重型礦山機械,如圖一是礦井提升機結構圖,圖二是后的礦井提升機工作原理

  圖一 礦井提升機結構圖

  圖二 改造后的礦井提升機工作原理

  未改造的礦井提升機存在工作可靠性低、故障率高、穩定性較差、能源消耗大等弊端。經(jīng)過(guò)改造后的礦井提升機的工作步驟如下圖三。

  圖三 改造后的礦井提升機的工作步驟

  對于改造后的提升機無(wú)論正轉、反轉其工作過(guò)程是相同的,都有起動(dòng)、加速、高速穩定運行、減速、低速爬行、制動(dòng)停車(chē)等六個(gè)階段。每完成一次提升動(dòng)作所用的時(shí)間,與系統的運行速度,加速度及斜井的深度有關(guān)。各段加速度的大小,根據工藝情況確定,運行的時(shí)間由操作工人根據現場(chǎng)的狀況自定。圖中各個(gè)階段的工作情況如下:

  1) 第一階段 t1:串車(chē)車(chē)廂在井底工作面裝滿(mǎn)煤后,發(fā)一個(gè)聯(lián)絡(luò )信號給井口提升機操作工人,操作工人再回復一個(gè)信號到井底,然后開(kāi)機提升。重車(chē)從井底開(kāi)始上行,空車(chē)同時(shí)在井口車(chē)場(chǎng)位置開(kāi)始下行。
  2) 第二階段t2:重車(chē)起動(dòng)后,加速到的頻率為f2速度運行,中速運行的時(shí)間較短,只是一過(guò)渡段,加速時(shí)間內設備如果沒(méi)有問(wèn)題,立即再加速到正常運行速度。
  3) 第三階段 t3:重車(chē)以變頻器頻率為f2的最大速度穩定運行,一般這段過(guò)程最長(cháng)
  4) 第四階段 t4:操作工人看到重車(chē)快到井口時(shí)立即減速,如減速時(shí)間設置較短時(shí),變頻器制動(dòng)單元和制動(dòng)電阻起作用,不致因減速過(guò)快跳閘。
  5) 第五階段 t5:重車(chē)減速到低速以變頻器頻率為f1速度低速爬行,便于在規定的位置停車(chē)。
  6) 第六階段 t6:快到停車(chē)位置時(shí),變頻器立即停車(chē),重車(chē)減速到零,操作工人發(fā)一個(gè)聯(lián)絡(luò )信號到井下,整個(gè)提升過(guò)程結束。

  以上為人工操作程序,也可按PLC自動(dòng)操作程序工作。利用合康變頻改造后的提升機工作可靠性提高了。由于變頻器采用的是進(jìn)口電子器件,壽命長(cháng),且具有完善的保護功能,用于提升絞車(chē)控制時(shí),其可靠性很高,減少了故障率。通常變頻器都采用磁通矢量控制,使得交流電機的調速性能控制精度非常高。穩定的變頻技術(shù)應用使提升機基本無(wú)維護工作量,減低了維護人員的工作強度。使用矢量控制系統能夠使調速范圍寬廣,屬于無(wú)級調速,低速時(shí)穩定性好。采用變頻器控制提升機后,降低了運行噪聲、發(fā)熱量,改善了現場(chǎng)環(huán)境,而且使能源消耗大大降低。節能效果顯著(zhù),據實(shí)測可達到30%以上。電控系統現場(chǎng)變更控制內容十分簡(jiǎn)單,安裝調試容易。自動(dòng)化程度高,操作簡(jiǎn)單,降低司機勞動(dòng)強度和操作難度。

  2、皮帶機

  與提升機的用途基本同理,皮帶機也是從井下運送煤到地面。區別在于皮帶機的功率更大,它的啟動(dòng)和運行方式為繞線(xiàn)電機經(jīng)轉子繞組降壓?jiǎn)?dòng)后工頻運行,經(jīng)液力耦合器切換至皮帶機。圖四是煤層工作原理,圖五是皮帶機現場(chǎng)示意圖。

  皮帶機的工作原理是皮帶機通過(guò)驅動(dòng)輪轂,靠摩擦力牽引皮帶運動(dòng),皮帶通過(guò)張力變形和摩擦力帶動(dòng)物體在支撐輥輪上運動(dòng)。皮帶是彈性?xún)δ懿牧?,在皮帶機停止和運行時(shí)都儲存有大量勢能,這就決定了皮帶機啟動(dòng)時(shí)應該采用軟啟動(dòng)的方式。國內大多數煤礦采用液力耦合器來(lái)實(shí)現皮帶機的軟啟動(dòng),在啟動(dòng)時(shí)調整液力耦合器的機械效率為零,使電機空載啟動(dòng)。雖然采用了轉子串接電阻改善啟動(dòng)轉矩和降壓空載啟動(dòng)等方法,但電機的啟動(dòng)電流仍然很大,不僅會(huì )引起電網(wǎng)電壓的劇烈波動(dòng),還會(huì )造成電機內部機械沖擊和發(fā)熱等現象。同時(shí)采用液力耦合器軟起皮帶時(shí),由于啟動(dòng)時(shí)間短、加載力大容易引起皮帶斷裂和老化,要求皮帶的強度高。加之液力耦合器長(cháng)時(shí)間工作會(huì )引起其內部油溫升高、金屬部件磨損、泄漏及效率波動(dòng)等情況發(fā)生,不僅會(huì )加大維護難度和成本、污染了環(huán)境,還會(huì )使多機驅動(dòng)同一皮帶時(shí)難以解決功率平均和同步問(wèn)題。

  經(jīng)過(guò)變頻技術(shù)改造后皮帶機徹底實(shí)現了皮帶輸送機的軟起、軟停運行方式,使皮帶機在工作中更加性能穩定。系統的功率因數在整個(gè)過(guò)程中達0.9以上,大大節省了無(wú)功功率。采用變頻器驅動(dòng)后,使系統總的傳遞效率要比液力偶合器驅動(dòng)的效率高5%~10%系統效率。改造后系統可以根據負載變化情況自動(dòng)調整輸出頻率和輸出力矩,改變了以前電機工頻恒速運行的模式,在很大程度上節約了電力能源消耗。而且四象限中高壓變頻器的使用實(shí)現了皮帶機能量回饋功能,進(jìn)一步使得皮帶機的能耗降低,液力耦合器的退出更大地節約了設備的維護和維修費用。在節能環(huán)保方面更加的完善。


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