PLC在電廠(chǎng)輸煤自控系統中的應用
摘 要: 結合SIEMENS S7-200型PLC的特點(diǎn)以及電廠(chǎng)輸煤系統的特殊要求,介紹了PLC在電廠(chǎng)輸煤系統中用于聯(lián)鎖控制的程序設計及應用。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/244588.htm關(guān)鍵詞: 可編程邏輯控制器(PLC)輸煤自控系統 聯(lián)鎖控制 工業(yè)控制計算機
可編程邏輯控制器(PLC)是八十年代發(fā)展起來(lái)的新一代工業(yè)控制裝置,是自動(dòng)控制、計算機和通信技術(shù)相結合的產(chǎn)物,是一種專(zhuān)門(mén)用于工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程控制的現場(chǎng)設備。由于控制對象的復雜性,使用環(huán)境的特殊性和運行的長(cháng)期連續性,使PLC在設計上有自己明顯的特點(diǎn):可靠性高,適應性廣,具有通信功能,編程方便,結構模塊化。在現代集散控制系統中,PLC已經(jīng)成為一種重要的基本控制單元,在工業(yè)控制領(lǐng)域中應用前景極其廣泛。
在筆者參與開(kāi)發(fā)的某電廠(chǎng)輸煤自控系統中,系統要求在遠離輸煤廊的主廠(chǎng)房控制室里,對兩條輸煤線(xiàn)的18臺設備進(jìn)行控制,并實(shí)時(shí)監測設備的運行狀態(tài)及皮帶跑偏的情況。鑒于電廠(chǎng)輸煤系統的重要性,我們采用PLC實(shí)現輸煤設備的聯(lián)鎖控制以保證其可靠性和特殊性,工業(yè)控制計算機則作為上位機與PLC互相配合,共同完成輸煤系統的監控功能。
本文將主要介紹PLC的控制應用。
1 輸煤系統控制要求
輸煤系統有兩條輸煤線(xiàn),包括給煤機、皮帶機、振動(dòng)篩、破碎機等共18臺設備,在電廠(chǎng)中有著(zhù)極為重要的地位,一旦不能正常工作,發(fā)電就會(huì )受到影響。為了保證生產(chǎn)運行的可靠性,輸煤系統采用自動(dòng)(聯(lián)鎖)、手動(dòng)(單機)兩種控制方式,自動(dòng)、手動(dòng)方式由開(kāi)關(guān)進(jìn)行切換。由于輸煤廊環(huán)境惡劣,全部操作控制都在主廠(chǎng)房的主控制室里進(jìn)行,儀表盤(pán)上設有各個(gè)設備的啟、停按鈕,還有為PLC提供輸入信號的控制開(kāi)關(guān)。輸煤設備控制功能由PLC實(shí)現,設備狀態(tài)監測和皮帶跑偏監測以及事故紀錄功能則由上級工業(yè)控制計算機完成。
為了保證輸煤系統的正常、可靠運行,該系統應滿(mǎn)足以下要求:
· 供煤時(shí),各設備的啟動(dòng)、停止必須遵循特定的順序,即對各設備進(jìn)行聯(lián)鎖控制;
·各設備啟動(dòng)和停止過(guò)程中,要合理設置時(shí)間間隔(延時(shí))。啟動(dòng)延時(shí)統一設定為12s。停車(chē)延時(shí)按設備的不同要求而設定,分為10s、20s、30s、40s、60s幾種,以保證停車(chē)時(shí)破碎機為空載狀態(tài),各輸煤皮帶上無(wú)剩余煤;
·運行過(guò)程中,某一臺設備發(fā)生故障時(shí),應立即發(fā)出報警并自動(dòng)停車(chē),其前方(指供料方向)設備也立即停車(chē)。其后方的設備按一定順序及延時(shí)聯(lián)鎖停車(chē);
·各輸煤皮帶設有雙向跑偏開(kāi)關(guān),跑偏15度時(shí)發(fā)出告警信號,跑偏30度時(shí)告警并自動(dòng)停車(chē);
·可在線(xiàn)選擇啟動(dòng)備用設備。在特殊情況下可由兩條輸煤線(xiàn)的有關(guān)設備組成交叉供煤方式;
·可在線(xiàn)選擇啟動(dòng)備用設備。在特殊情況下可由兩條輸煤線(xiàn)的有關(guān)設備組成交叉供煤方式;
·可顯示各機電設備運行狀況,并對輸煤過(guò)程有關(guān)情況(報警、自動(dòng)停機等)做出實(shí)時(shí)紀錄。
2 PLC控制系統設計
2.1 PLC選型
根據輸煤系統的自控要求,我們選用了德國SIEMENS 公司最新推出的S7-200型PLC,具有可靠性高、體積小、擴展方便,使用靈活的特點(diǎn)。
基本CPU單元選用的是CPU214,性能如下:2048程序存儲器;2048數據存儲器;14點(diǎn)輸入,10點(diǎn)輸出;可擴展7個(gè)模塊;128個(gè)定時(shí)器;128個(gè)計數器;4個(gè)硬件中斷、1個(gè)定時(shí)器中斷;實(shí)時(shí)時(shí)鐘;高速計數器;可利用PPI協(xié)議或自由口進(jìn)行通信;3級密碼保護。
擴展模塊選用EM221,8個(gè)輸入點(diǎn);EM223,16個(gè)輸入點(diǎn),16個(gè)輸出點(diǎn)。
2.2 系統關(guān)系
系統關(guān)系如圖1所示。
在輸煤自控系統中,工業(yè)控制計算機作為上位機和輸煤控制PLC進(jìn)行通信,對皮帶跑偏信號和設備的運行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)采樣,并在屏幕上顯示輸煤系統仿真畫(huà)面,可以直觀(guān)地察看設備的狀態(tài)。當皮帶跑偏(跑偏15度)時(shí),在屏幕上顯示報警畫(huà)面;當設備發(fā)生故障或皮帶嚴重跑偏(跑偏30度)時(shí),在屏幕上顯示報警畫(huà)面并向PLC發(fā)送事故停車(chē)信號。
輸煤控制PLC則根據控制開(kāi)關(guān)的輸入信號,執行對應程序塊,控制電機實(shí)現對應的功能:向上級工業(yè)控制計算機發(fā)送工作組態(tài)信息,接收上級工業(yè)控制計算機發(fā)送的事故停車(chē)信號,實(shí)現事故停車(chē)處理功能并啟動(dòng)報警設備。二者配合共同實(shí)現輸煤系統的監測和控制功能。
上級工業(yè)控制計算機同時(shí)實(shí)現對電廠(chǎng)其他系統的監控,由工業(yè)控制計算機、輸煤系統PLC和其他系統的現場(chǎng)設備(PLC、監控儀表)共同構成分布式系統(DCS)。
2.3 運行模式
根據輸煤過(guò)程的要求,本系統設計了兩種運行模式。在一般情況下,采用并行模式,可根據需要單獨選用或同時(shí)運行輸煤一線(xiàn)和輸煤二線(xiàn)。交叉模式是由輸煤一線(xiàn)和輸煤二線(xiàn)的有關(guān)設備組成的,僅在特殊情況下選用。
2.3.1并行模式
并行一線(xiàn):
聯(lián)鎖開(kāi)車(chē)順序:10#皮帶機→8#皮帶機→6#皮帶機→2#破碎機→2#振動(dòng)篩→4#皮帶機→2#皮帶機→2#(3#)給煤機→4#給煤機。
聯(lián)鎖停車(chē)順序:與開(kāi)車(chē)順序相反,延時(shí)時(shí)間按上述要求設定。2#、3#給煤機某中一臺備用。
并行二線(xiàn)
聯(lián)鎖開(kāi)車(chē)順序:9#皮帶機→7#皮帶機→5#皮帶機→1#破碎機→1#振動(dòng)篩→3#皮帶機→1#皮帶機→1#給煤機。
聯(lián)鎖停車(chē)順序:與開(kāi)車(chē)順序相反,延時(shí)時(shí)間按上述要求設定。
2.3.2 交叉模式
交叉線(xiàn)
聯(lián)鎖開(kāi)車(chē)順序:9#皮帶機→7#皮帶機→6#皮帶機→2#破碎機→2#振動(dòng)篩→4#皮帶機→2#皮帶機→2#(3#)給煤機。
聯(lián)鎖停車(chē)順序:與開(kāi)車(chē)順序相反,延時(shí)時(shí)間按上述要求設定。2#、3#給煤機其中一臺備用。
2.4 PLC程序設計
針對輸煤系統的控制要求以及具體控制方案的實(shí)現,設計程序流程如圖2所示。
2.4.1 程序說(shuō)明
·子模塊0:初始化子程序。在PLC加電時(shí)根據各個(gè)開(kāi)關(guān)的位置設立標志位。僅在第一個(gè)掃描周期執行。
·子模塊1:并行一線(xiàn)聯(lián)鎖啟??刂瞥绦?。根據啟動(dòng)標志位1實(shí)現并行一線(xiàn)的聯(lián)鎖啟動(dòng)、聯(lián)鎖停車(chē),并判斷事故停車(chē)信號以實(shí)現事故停車(chē)。
·子模塊2:并行二級聯(lián)鎖啟??刂瞥绦?。根據啟動(dòng)標志位2和實(shí)現并行二線(xiàn)的聯(lián)鎖啟動(dòng)、聯(lián)鎖停車(chē),并判斷事故停車(chē)信號以實(shí)現事故停車(chē)。
·子模塊3:交叉線(xiàn)聯(lián)鎖啟??刂瞥绦?,根據啟動(dòng)標志位3實(shí)現交叉線(xiàn)的聯(lián)鎖啟動(dòng)、聯(lián)鎖停車(chē),并判斷事故停車(chē)信號以實(shí)現事故停車(chē)。
·PLC的輸出信號控制電機的接觸器,啟動(dòng)送高電平,停止送低電平。但是,1#破碎機功率達90kW,2#破碎機功率達110KW,需要降壓?jiǎn)?dòng),所以啟動(dòng)時(shí)PLC送一個(gè)正脈沖,停車(chē)時(shí)PLC送一個(gè)負脈沖。
2.4.2 程序特點(diǎn)
·特殊標志位的使用:使用特殊標志位SM0.1,使得初始化子程序(子模塊0)僅在第一個(gè)掃描周期執行,而在以后的掃描周期不再執行。這樣,個(gè)別標志位在PLC加電后不受開(kāi)關(guān)變化的影響。例如,并行模式和交叉模式對應標志位僅在關(guān)掉主控開(kāi)關(guān)后才能改變。
·內部標志位的使用:在程序中,利用標志位來(lái)表示不同的現場(chǎng)情況和程序狀態(tài),增加了程序的可靠性和靈活性。
·程序模塊化:程序由不同子模塊構成,各子模塊獨立完成各自功能,互不干擾,因而程序結構清晰,便于修改。
·定時(shí)器的使用:程序中,利用不同的定時(shí)器來(lái)設定不同設備的延時(shí)時(shí)間,可以靈活地根據控制要求進(jìn)行延時(shí)時(shí)間的設定。
2.5 部分程序梯形圖
圖3所示為部分聯(lián)鎖啟??刂铺菪螆D,T37用于控制設備的啟動(dòng)延時(shí),T40~T46用于控制相應設備的停車(chē)延時(shí),接收到停車(chē)信號時(shí),經(jīng)過(guò)相應的延時(shí),對應定時(shí)器置位從而實(shí)現聯(lián)鎖停車(chē)。Q0.3是1#破碎機的啟動(dòng)控制輸出通道,啟動(dòng)1#破碎機時(shí)送出一個(gè)寬度為2s的正脈沖。Q0.7、Q1.0分別是2#給煤機、3#給煤機的控制輸出通道,M0.1、M0.2 是內部標志位,用于保證2#、3#給煤機始終為一臺工作,一臺備用。
總之,本系統中,PLC作為現場(chǎng)控制設備,能夠可靠、準確地完成控制操作,并且可以通過(guò)與上級工控機通信,組成分布式系統共同完成輸煤系統的監測、控制要求,是現代工業(yè)控制中比較先進(jìn)的控制方案,應用前景廣泛。
目前,本系統已經(jīng)在內蒙古伊化集團蘇尼特堿礦電廠(chǎng)投入運行,能夠可靠、準確地完成控制操作,實(shí)時(shí)監測和記錄輸煤過(guò)程運行狀況,并且能對現場(chǎng)出現的各種突發(fā)事件及時(shí)做出響應,取得了良好的效果。
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