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OPTO22PAC控制器在石灰窯控制系統中的應用

作者: 時(shí)間:2011-01-24 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

引言

隨著(zhù)舞陽(yáng)鋼鐵公司新的100萬(wàn)噸生產(chǎn)線(xiàn)的建設,作為新生產(chǎn)線(xiàn)煉鋼部分的配套工程,在原來(lái)兩座石灰豎窯的基礎上,新建兩座單窯生產(chǎn)能力150T/D的石灰豎窯。石灰是煉鐵、煉鋼生產(chǎn)中必不可少的原料之一。石灰品質(zhì)的好壞直接影響著(zhù)鋼鐵的質(zhì)量,因此,采用先進(jìn)的自動(dòng)控制系統,對于提高煉鐵煉鋼的產(chǎn)量和質(zhì)量,有十分重要的意義。

一、 自控系統設計要求

石灰窯生產(chǎn)的原料主要是石子(石灰石),成品是生石灰。在豎窯的加料口加入石灰石,經(jīng)過(guò)煤氣燃燒,煅燒成生石灰,輸出到成品料倉??刂葡到y主要包括石灰石篩選、上料系統,煅燒系統,冷卻空氣循環(huán)系統,助燃空氣循環(huán)系統,廢氣除塵循環(huán)系統,成品出窯、運輸系統以及配套的煤氣加壓泵站、液壓站。新建石灰窯工藝設計先進(jìn),自動(dòng)化程度高,所有設備具備機旁手動(dòng)、半自動(dòng)、全自動(dòng)三種控制模式,并具備設備故障診斷報警功能。

根據用戶(hù)和工藝設計的要求,石灰窯的控制系統分為三級監控系統。分別為車(chē)間生產(chǎn)管理級、窯前生產(chǎn)操作級 、現場(chǎng)控制級。

1
、車(chē)間生產(chǎn)管理級

面向生產(chǎn)管理人員,使用微軟的SQL 2000作為數據服務(wù)器,對生產(chǎn)中的各種數據進(jìn)行存儲、管理、產(chǎn)生各種生產(chǎn)報表。


2、 窯前生產(chǎn)操作級


面向生產(chǎn)操作人員,由兩套工業(yè)控制計算機作為HMI,HMI的監控畫(huà)面上顯示各種設備的工況參數,并通過(guò)HMI來(lái)對生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制調節。根據生產(chǎn)情況可選擇半自動(dòng)、全自動(dòng)工作模式。當生產(chǎn)中出現異常時(shí),在HMI上顯示報警信息。正常情況下,兩臺HMI分別監控兩座豎窯的情況,在一個(gè)HMI出現問(wèn)題時(shí),可互為冗余,確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。

3、現場(chǎng)控制級


面向生產(chǎn)過(guò)程,由過(guò)程控制器以及現場(chǎng)智能I/O處理器、各種模板構成,為基礎測控級。完成生產(chǎn)現場(chǎng)大量壓力、溫度、流量的采集和處理,對生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制。自動(dòng)控制系統通過(guò)對由振動(dòng)給料篩、板鏈式提升機、電子秤量斗、單斗提升機,拖板出料機、卸料閘板、振動(dòng)給料機構成的豎窯篩選、加料、卸料系統的自動(dòng)控制,實(shí)現原料的篩選、加料、卸料的自動(dòng)化。在出料過(guò)程中為保證石灰豎窯的密閉型,必須確保上下卸料閘板只有一個(gè)同時(shí)處于開(kāi)啟狀態(tài)。煤氣加壓機、助燃風(fēng)機、冷卻風(fēng)機是變頻器控制下的羅茨風(fēng)機,通過(guò)對煤氣壓力、助燃空氣壓力、冷卻空氣壓力的PID調節,達到恒壓控制的要求??刂葡到y不間斷的對煤氣壓力進(jìn)行監視,當出現煤氣壓力過(guò)低,危及到生產(chǎn)的安全進(jìn)行時(shí),立即自動(dòng)切斷煤氣截止閥。按照工藝要求窯頂廢氣壓力必須控制在-0.2Kpa+0.2Kpa的允許范圍內,控制系統通過(guò)對引風(fēng)機入口閥開(kāi)口度的PID調節,達到設計要求??刂葡到y還包括除塵、液壓站、帶式輸送機、刮板機、以及各種電動(dòng)閥門(mén)的控制。

二、系統硬件選型及特點(diǎn)

為了滿(mǎn)足以上的設計要求,在本項目中我們選擇了美國OPTO22公司推出的基于以態(tài)網(wǎng)的過(guò)程自動(dòng)化控制器SNAP--S1。


SNAP--S1過(guò)程控制器CPU為主頻266MHz、32位、帶浮點(diǎn)協(xié)處理器,內存為32MRAM、8M電池后備RAM、16MFlash EEPROM,提供強大的處理能力和運算功能。控制器可以同時(shí)運行32個(gè)任務(wù),現場(chǎng)智能I/O單元完成PID功能,適應實(shí)時(shí)工業(yè)控制、遠程監控、數據采集的要求。能夠處理多種自動(dòng)控制任務(wù),包括開(kāi)關(guān)量、模擬量、串行數據處理、PID調節。PAC控制器有支持多種通訊協(xié)議,帶有2個(gè)RS-232接口、1個(gè)RS-485接口。

PAC-S1控制器帶有兩個(gè)獨立的10/100M自適應Ethernet網(wǎng)絡(luò )接口,通過(guò)軟件配置及可以實(shí)現控制器、智能I/O處理器的冗余,也可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò )分段的辦法把控制網(wǎng)絡(luò )和生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò )可靠隔離。

由于本項目使用的開(kāi)關(guān)量I/O點(diǎn)比較多,開(kāi)關(guān)量選擇的是32通道輸入模塊SNAP-IDC3232通道輸出模塊SNAP-ODC32,以及配套的信號轉接板SNAP-IDC-HDBSANP-ODC-HDB。根據工藝的需要智能I/O處理器選擇了帶PID調節的SNAP-B3000-ENET。

本系統選用的硬件產(chǎn)品及系統網(wǎng)絡(luò )配置圖如下所示:

控制系統共有輸入、輸出信號近800點(diǎn),其中包括開(kāi)關(guān)量輸入/輸出信號、4-20mA輸入/輸出信號熱電偶、熱電阻信號。


1.
控制器SNAP PAC-S1 1
2.
智能I/O處理器 SNAP B3000-ENET 2
SNAP ENET-S64 4

3.
底板 SNAP B16M 2
SNAP M64 4

4.
開(kāi)關(guān)量模塊 SNAP IDC32 14
SNAP ODC32 6

5.
熱電偶模塊 SNAP AITM 11
SNAP AITM-2 9

6.
模擬量輸入 SNAP AIMA-4 11
7.
模擬量輸出 SNAP AOA-23 6
8.
熱電阻模塊 SNAP AIRTD 20


三、軟件開(kāi)發(fā)及系統功能

本項目使用得工業(yè)組態(tài)軟件是OPTO22公司的SNAP PAC控制器軟件開(kāi)發(fā)包ioProject Professional。ioProject Proessional是一套功能齊全的控制器和HMI開(kāi)發(fā)軟件包,快速、高效的OPC SERVER和硬件配置診斷工具包,使用該軟件包可以完成控制項目的全部功能。其中包括控制策略開(kāi)發(fā)軟件ioControl,HMI開(kāi)發(fā)軟件ioDisply,硬件配置診斷軟件,同時(shí)提供的OPC Server為第三方軟件提供數據接口。

1
、ioControlOPTO22的可視化編程、調試工具,是一種基于流程圖的語(yǔ)言,它使開(kāi)發(fā)控制程序變得容易而且直觀(guān)。同時(shí)還提供完整、強大的命令集以及OptoScript編程語(yǔ)言用于復雜的工業(yè)控制應用。使用ioControl用戶(hù)很方便對硬件進(jìn)行組態(tài)、編程、下載、在線(xiàn)跟蹤調試。

在本系統中不僅要對豎窯生產(chǎn)過(guò)程中的各種工況監視,還要對各種設備進(jìn)行控制。這里對主要的加料出料系統的工藝及控制流程圖加以說(shuō)明。

豎窯加料設備和工藝

豎窯的上料設備包括原料振動(dòng)給料篩、電子稱(chēng)量斗及控制箱、單斗提升機。原料通過(guò)給料篩---〉電子稱(chēng)量斗---〉單斗提升機---〉豎窯的工藝流程,完成石灰豎窯原料的篩選、稱(chēng)量、加料過(guò)程。


在生產(chǎn)過(guò)程中,當系統通過(guò)窯頂料位計監測到窯頂料位低于設定值時(shí),通過(guò)控制振動(dòng)給料篩把合適的原料加入電子稱(chēng)量斗,在加料過(guò)程中通過(guò)電子稱(chēng)量斗控制箱上的稱(chēng)重二次儀表對加料量進(jìn)行監測。當加料量預計達到窯頂料位設定值時(shí)停止加料。具體的窯頂料位設定值、一次最大加料量可根據實(shí)際情況在一定的范圍內進(jìn)行調節。由于提升機料斗的容,一次加料量不能超過(guò)1.5噸。

豎窯卸料設備和工藝

豎窯系統的出料設備主要包括托盤(pán)式出料機、上部卸料閘板、下部卸料閘板、振動(dòng)卸料機。因為上部?jì)α隙返娜萘繛?/SPAN>1.5噸,決定了每次單板出灰機出料量不能超過(guò)1.5噸。為了保證上部、下部出料閘板的可靠動(dòng)作,每次出料保證1噸左右。在托盤(pán)速度一定的情況下,每次換向出料70公斤左右。根據上面的數據以每座豎窯每天產(chǎn)量150噸,每小時(shí)出6噸白灰計算,每10 分鐘出1噸料比較合適。出料的時(shí)間和頻率可根據產(chǎn)量進(jìn)行適當的調整。由于本出料系統的特點(diǎn),在出料過(guò) 程中嚴禁上部、下部卸料閘板同時(shí)開(kāi)啟。通過(guò)上、下閘板的連鎖動(dòng)作,確保豎窯內部和豎窯外部的隔離。


當系統需要出料時(shí)出料系統動(dòng)作順序如下:

托盤(pán)出料機換向14次左右出料1噸到上部?jì)α隙贰?/SPAN>
首先確認托盤(pán)出料機已停,然后關(guān)閉下部卸料閘板。
確認下部卸料閘板已正常關(guān)閉到位后,開(kāi)啟上部卸料閘板。
確認上部卸料閘板已正常開(kāi)啟到位后延時(shí)20秒,保證上部?jì)α隙返氖胰康谷胂虏績(jì)α隙贰?/SPAN>
關(guān)閉上部卸料閘板

確認上部卸料閘板關(guān)閉到位后,開(kāi)啟下部卸料閘板,同時(shí)打開(kāi)振動(dòng)卸料機,通過(guò)帶式輸送機把成品送入后部料倉。

2、ioDisplayOPTO22Windows操作系統下的人機接口、報警、趨勢軟件開(kāi)發(fā)工具,與Opto22運行在SNAP系列控制器上的ioControl控制策略共同工作。讓你很容易的創(chuàng )建圖形化操作界面,去監視、操作、管理運行在Opto22工業(yè)控制器上的應用程序。能夠及時(shí)顯示控制器上的實(shí)時(shí)信息,通過(guò)設置報警點(diǎn)去監視關(guān)鍵量的變化,使用趨勢圖來(lái)反應相應量的變化趨勢。ioDisplay共享ioControl的變量數據庫,在ioControl定義的內部、外部變量可以直接使用??梢愿鶕煌挠脩?hù)設定不同的權限,可以很方便進(jìn)行管理。在本項目的 HMI中包括如下的功能:

豎窯加料出料監控畫(huà)面
豎窯煅燒監控畫(huà)面
豎窯除塵系統監控畫(huà)面
原料、成品輸送監控畫(huà)面
報警、趨勢圖畫(huà)面


四、總結

通過(guò)SNAP PAC控制器在石灰窯自動(dòng)控制系統應用,加深了對PAC系統的理解。提高了生產(chǎn)的自動(dòng)化水平,在減輕勞動(dòng)強度的基礎上,大大提高了生產(chǎn)效率。

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