CC-Link在TFT制造業(yè)中的應用
一. 隨著(zhù)現代工業(yè)的發(fā)展以及自動(dòng)化程度的不斷提高,對于一些中大型的控制系統提供了很大的方便,不僅能使控制變的容易、而且使得操作變的更加簡(jiǎn)單。在TFT制造業(yè)中,一些工作必須由特定的設備去完成,如液晶洗凈工程,以前我們在液晶洗凈工程系統中采用的是單一的PLC和一些開(kāi)關(guān)的控制,使得系統的線(xiàn)路比較復雜,而且不是很穩定,容易出現故障,在解決故障時(shí)也不是很方便(由于線(xiàn)路的復雜和報警監視系統的缺陷),而且操作也不方便,再功能方面也不夠完善,很多事情還得由人工去完成,如洗劑的糖度、PH值、純水比抵抗值,廢液的排放等。這樣不僅工作效率底,而且有時(shí)很容易出錯。后來(lái)我們想到采用CC-Link和人機界面進(jìn)行改造,使得系統 控制和線(xiàn)路都變的很簡(jiǎn)潔,操作也變的非常的簡(jiǎn)單,整個(gè)系統的穩定性也很好,而且增加了系統故障監視系統,出現故障能夠及時(shí)的反映出來(lái),系統比較容易保養、維護、維修。另外,采用CC-Link和人機界面使得系統的擴展性加強,而且容易進(jìn)行分散控制。在液晶的洗凈工程中比 較適用。該系統主要有四個(gè)部分組成,及裝載部分、主體部分、卸載部分、廢液回收部分。裝載部分主要是將產(chǎn)品裝載并且將它傳送到設備的主體部分,然后由主體部分用超音波和洗劑對產(chǎn)品進(jìn)行清洗、烘干。主體的清洗部分也分三個(gè)部分,首先是用洗劑清洗,然后用純水沖洗,再用純水泡洗。液回收部分主要是回收廢的洗凈液。該系統比較分散。如用單一的PLC會(huì )使得線(xiàn)路很繁雜,控制面板也是非常的雜,控制開(kāi)關(guān)需要很多?,F在 的控制面板如圖1所示。該 系統的動(dòng)作部分主要有傳送部分、搖晃部分、液循環(huán)部分、精確加熱控制部分、熱循環(huán)控制系統、廢液回收系統。系統共采用了27個(gè)電機,基本都采用了FR-500變頻器控制。系統總共用了600多點(diǎn)輸入、輸出點(diǎn)(包括備用點(diǎn))。
二. 整個(gè)系統采用了三菱A系列的PLC和GOT人機界面以及16個(gè)遠程I/O??旖M成。系統圖如圖2所示。
以上是整個(gè)系統的控制圖。我們采用了A1SJ61BT11為通訊單元和CC-Link專(zhuān)用電纜FANC-SBH構成一個(gè)通訊網(wǎng)絡(luò )。在電纜的兩端要接終端抵抗。我們采用SW1D5-CCMAP可以直接將通訊程序產(chǎn)生出來(lái)。程序比較簡(jiǎn)單,也可以自己寫(xiě)。采用CC-Link連接,主局一臺CPU對應連接遠程I./O單元,遠程節點(diǎn)單元,本地局單元最多只能連接64臺, 如在一個(gè)系統中全部連接遠程I/O單元可以連接64臺及遠程輸入,輸出2048點(diǎn),全部是遠程節點(diǎn)單元只能連接42臺,若全是本地局或待機主局至多連接26臺。在CC-Link系統中可以連接的設備除上面所提到的以外還有定位單元,RS232InterFace 單元,GPP機能用周邊設備增加單元,FX系列的PLC,T分支單元,AC servo,以及電磁閥,感應器,指示計,溫調計等等。
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