高壓大功率變頻器在長(cháng)輸管道上的應用
1 概述
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201808/387552.htm變頻器主要用于驅動(dòng)需要調速運轉的普通交流電動(dòng)機,與機械變速或直流電機變速系統相比具有設備結構簡(jiǎn)單、成本低、效率高的優(yōu)點(diǎn)。隨著(zhù)電子技術(shù)的發(fā)展和大功率器件的問(wèn)世并進(jìn)一步的發(fā)展成熟,各種各樣的變頻調速器已廣泛應用于從工業(yè)生產(chǎn)到日常生活的各個(gè)領(lǐng)域,而高壓大功率的大型變頻器則是近年逐步完善成熟,逐步推廣應用的產(chǎn)品。
在長(cháng)輸管道輸油生產(chǎn)過(guò)程中,由于輸油機組配置不能滿(mǎn)足變化的輸油量臺階,所以出站沒(méi)有節流特別是在密閉輸油和不均衡輸油的情況下更是如此。如果輸油泵由可調速的電機拖動(dòng),采用變頻器調節泵轉速的方法得到輸油管道所需要的壓力,無(wú)須通過(guò)控制調節閥的開(kāi)啟度來(lái)控制壓力,這樣既避免了節流損耗,還對出站調節閥進(jìn)行備用,可節省大量的電力。同時(shí)使用調速裝置將降低泵的震動(dòng),會(huì )提高系統的安全穩定性。
中國石油管道公司運營(yíng)管線(xiàn)應用高壓大功率變頻器情況如表1所列。
2 實(shí)用實(shí)例
下面以秦皇島至北京輸油管道(以下簡(jiǎn)稱(chēng)秦京線(xiàn))實(shí)際工況來(lái)介紹高壓大功率變頻器的應用。秦京線(xiàn)全長(cháng)為349.19 km,管徑為φ529×7 mm,共設7座輸油站。2005年初高遷輸油管道建成投產(chǎn),其全長(cháng)為78.5 km,管徑為φ273×6 mm,共設2 座輸油站,冀東原油通過(guò)高遷線(xiàn)輸送至遷安輸油站,并進(jìn)入秦京輸油管道,混輸至末站房山,如圖1所示。
冀東原油并入后,高尚堡每年向遷安輸油120萬(wàn)t 左右,秦皇島向遷安輸油630 萬(wàn)t左右,兩種油品在遷安站混合后通過(guò)秦京管道輸送至房山站。


混輸前秦京線(xiàn)各站是按750萬(wàn)t /年輸送大慶原油的工況配置的輸油設備,混輸后,遷安至房山段各站由于輸量未發(fā)生變化,所以輸油設備配置基本滿(mǎn)足優(yōu)化運行要求,而秦皇島至遷安段年輸量下降16%,輸油設備與工況運行明顯不能匹配,出現了節流損失大等一系列問(wèn)題。
秦皇島輸油站輸油設備如表2、表3所列。秦皇島輸油站配備4臺輸油泵機組,并聯(lián)方式,直接抽10萬(wàn)m3油罐外輸,且只能一臺泵機組運行。其中1#泵機組配有液力耦合器調速裝置,其它3臺均無(wú)調速裝置。冀東原油混入后,出現1#、2#、4#泵機組配置明顯偏大,而3#泵機組配置又有所偏低的狀況,致使輸油站外輸量降低。目前運行中以帶液力耦合器的1#輸油泵機作為主力,該泵機組為上世紀90年代初期國產(chǎn)產(chǎn)品,效率低,故障率高;而于2003 年與2004年相繼更換的2#、4#泵機組(進(jìn)口設備)因揚程、排量過(guò)大,目前基本處于閑置狀態(tài)。

秦京線(xiàn)所安裝的調節閥只有在出站壓力超過(guò)設定值時(shí)才動(dòng)作。其它站調節閥調節進(jìn)站和出站壓力。
秦皇島站運行4#輸油泵節流損失0.80 MPa,運行2#輸油泵節流損失1.2 MPa,浪費很多電能,并且運行中這兩臺泵的震動(dòng)很大。綜合考慮(冀東油田來(lái)油量逐年遞增,秦皇島外輸量逐年遞減,輸量不穩定)通過(guò)采用更換或切削泵葉輪的方案解決該站節流損失的方案不可取,應考慮在秦皇島站增加調速裝置,調節揚程及輸量。故采用了表4所列的變頻器運行方案。



通過(guò)變頻改造的手段消除秦皇島站節流損失,該站日節約高壓耗電1.2 萬(wàn)kW·h 左右,按年運行300 天,每kW·h 電費為0.5 元計算,則每年節約的運行成本約為12 000×300×0.5=180萬(wàn)元
4 結語(yǔ)
綜上所述,根據長(cháng)輸管道的運行工況及現有配置,合理地對長(cháng)輸管道中存在節流的管線(xiàn)進(jìn)行變頻技術(shù)改進(jìn),節電效果顯著(zhù),效益可觀(guān)。
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