關(guān)于鋁電解電容器短路項目的研究與整改
作者 / 崔斌 格力電器(合肥)有限公司(安徽 合肥 230088)
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201803/377632.htm崔斌(1985-),男,中級工程師,研究方向:電子元器件失效分析、可靠性研究。
摘要:電解電容短路問(wèn)題一直是行業(yè)內的整改頑疾,因其本身的結構及制造工藝限制,短路問(wèn)題經(jīng)常存在不穩定性,在實(shí)際生產(chǎn)應用過(guò)程中常因該問(wèn)題導致批量的封存返包,而根據分析情況,電容內部的鋁箔首卷位置毛刺短路(鋁箔裁切面)是常見(jiàn)的短路問(wèn)題之一。從該位置引起電容短路的失效原理、可行性的整改方案研究以及效果評估方面等展開(kāi)一系列的分析驗證,提出了電容“空卷”概念,實(shí)現了對首卷位置毛刺短路的杜絕性整改。
0 引言
目前,電子市場(chǎng)中電阻、電容應用最為廣泛,其中鋁電解電容器因其容量范圍大、價(jià)格低廉等特點(diǎn)在直流或脈動(dòng)電路中作整流、濾波和音頻旁路使用較為普遍,由于各廠(chǎng)家制造工藝及質(zhì)量控制程度不同,加之使用環(huán)境、生產(chǎn)操作的各方面影響,導致在實(shí)際使用中的故障返修率也有一定差異,而該電容結構特點(diǎn)是將分別代表正、負極的鋁箔與承載電解液的電解紙按其中心軸卷繞而成。宏觀(guān)來(lái)看,正負極之間只有電解紙起到隔離、防短路作用,在正負鋁箔表面存在毛刺、箔灰及其他不正當的操作導致的電容短路問(wèn)題常有發(fā)生,本文從電容構造原理、短路失效案例找出其隱蔽性的影響因素,并提出合理的優(yōu)化改進(jìn)建議,可有效減少生產(chǎn)制造及售后維修成本,對鋁電解電容器短路整改方面起到新的促進(jìn)作用。
1 電解電容
1.1 電解電容器平面構造原理
由電解紙浸漬電解液及純鋁箔組成陰極,該極板只能與電源負極(或相對另一極的電位低)連接,所以稱(chēng)為負極(或稱(chēng)陰極)。被Al2O3隔開(kāi)的鋁箔(如圖1所示,其中間圖標注為鋁芯部位)構成陽(yáng)極,該極板只能與電源正極(或相對陰極的電位要高)連接,所以稱(chēng)為正極(或稱(chēng)陽(yáng)極)。
當沒(méi)有浸漬電解液前,電介質(zhì)由Al2O3、電解紙組成,正負極板間距為電解紙厚度與Al2O3之和。當浸漬電解液后,電解液相當于一個(gè)良好的導體把負極鋁箔和電解紙短路連接三者共同形成負極板,同時(shí)由于電解液的流動(dòng)性,并在A(yíng)l2O3表面均勻分布形成良好的緊密接觸,此時(shí),正負極板的間距就是Al2O3的厚度。
1.2 鋁電解電容器的實(shí)際立體結構
先用正負極導針?lè )謩e與陽(yáng)極箔和陰極箔鉚接,然后把陽(yáng)極、陰極與電解紙同步卷繞組成電容芯、電容芯經(jīng)過(guò)浸漬電解液后裝入鋁殼、套上密封膠塞,然后對密封膠塞部位縮腰組裝而成。
2 實(shí)際應用中常見(jiàn)故障類(lèi)型
2.1 漏電大
漏電大的原因與材料和工藝有關(guān),如選用的陽(yáng)極箔氧化層有殘缺;老煉不充分(制造過(guò)程損壞的氧化層通過(guò)老煉修復);電解液等材料或工藝污染氯離子和鐵離子后氧化層被破壞。
2.2 損耗δ大
鉚接接觸不良,串聯(lián)電阻大。
2.3 電容小
陽(yáng)極箔容比小;鋁箔面積不足(短箔);電解液泄漏芯子干沽,電介質(zhì)由初始的陽(yáng)極氧化層構成變?yōu)殛?yáng)極氧化層和電解紙構成,從而增加了陽(yáng)極和陰極間距。
2.4 溫升高
在強電電容器中,額定工作電壓高,工藝引入的雜質(zhì)污染容易使內部發(fā)生局部瞬間擊穿頻繁,釋放的熱量過(guò)多。
2.5 正負極短路
陽(yáng)極導針或陽(yáng)極箔有毛刺穿透電解紙導致兩極發(fā)生短路;在小體積中還因為兩電極絕緣距離過(guò)小導致絕緣膠塞短路;設計電解紙寬度與鋁箔寬度留邊過(guò)小,在卷繞時(shí),工藝誤差導致鋁箔端面與外殼短路。
2.6 爆炸故障
極性標識反或使用中極性與電源極性接反導致?lián)舸┒搪钒l(fā)生鼓脹,嚴重時(shí)發(fā)生爆炸現象;也有因漏電流過(guò)大的原因。
2.7 開(kāi)路故障
鋁箔斷。斷箔原因有制造原因也有使用不當原因。制造機器有故障,使用中受到異常方向的過(guò)大外力作用都會(huì )發(fā)生塊路。電解液完全干沽,容量趨于零也類(lèi)似開(kāi)路。
2.8 漏液故障
密封膠塞老化;密封膠塞縮腰不緊;使用中若用洗板水偏酸偏堿使膠塞老化也會(huì )漏液。
3 短路故障排查及原因鎖定
鋁電解電容器短路主要有以下幾方面原因:正負箔卷繞錯位導致接觸短路、短紙/缺紙/破損、箔灰問(wèn)題、鋁箔毛刺問(wèn)題等,下面逐一介紹其判斷方法及解決方案。
3.1 鋁箔錯位
可通過(guò)X-ray觀(guān)察內部正負鋁箔卷繞對齊度,確認箔邊高度是否超出電解紙,正負箔偏移量也可通過(guò)實(shí)際測量與標準比對確認(一般標準要求:正負箔位移在箔寬*0.03內為合格)。
3.2 電解紙問(wèn)題
對于短紙及缺紙,解剖后可直接看出(正常情況下電解紙尺寸比鋁箔要長(cháng)一段),電解紙表面有空洞問(wèn)題,首選需確認是鋁箔鉚接不良導致的電解紙刮傷缺損還是電解紙來(lái)料異常,一般電解紙的輕微破損不易造成電容的直接短路,結合箔灰問(wèn)題亦是如此,主要因箔灰較為細微,而普通電解紙厚度一般為幾十微米。
3.3 毛刺短路
鋁箔毛刺主要存在于鋁箔裁切面,由于切割刀具的磨損導致鋁箔邊緣平整度不夠,目前行業(yè)內主要通過(guò)優(yōu)化切割頻次,加大清潔、巡查頻次方面改善;而首卷位置的裁切端面毛刺導致刺穿電解紙使正負箔接觸短路的問(wèn)題經(jīng)研究存在較大隱患且較為隱蔽,為之前常規短路的整改盲點(diǎn),主要針對于小體積、小直徑產(chǎn)品,其卷繞導針相對較細,導致初卷位置鋁箔弧度相對較小,卷繞后在受力狀態(tài)下毛刺易刺穿電解紙與另一電極造成接觸短路。
對于首卷毛刺問(wèn)題,經(jīng)過(guò)不同供應商產(chǎn)品之間的結構對比,發(fā)現各廠(chǎng)家電容首卷位置鋁箔邊緣均存在一定毛刺,而毛刺控制相對較差的物料則存在更為嚴重的使用風(fēng)險。
4 整改方案及效果評估
電解電容內部正負箔(即陽(yáng)極箔、陰極箔)之間可見(jiàn)的固體材料為電解紙,通過(guò)機器設定后將三者卷繞在一起成為“芯子”,鋁箔裁切面的毛刺主要為切箔刀片長(cháng)時(shí)間使用磨損導致,且箔片越厚刀具磨損情況越嚴重,產(chǎn)生毛刺越多,該問(wèn)題目前行業(yè)內普遍通過(guò)在刀具的使用壽命上規定次數進(jìn)行改善,但通常在刀片未達到規定次數前切箔的產(chǎn)品邊緣已經(jīng)產(chǎn)生細小毛刺,仍存在產(chǎn)品使用過(guò)程中導致短路的隱患。
以上來(lái)講,毛刺不可避免,主要看其影響程度,而芯子內部首卷位置的毛刺因卷繞過(guò)程中力的影響導致刺穿電解紙使正負箔短路的隱患較大,一般來(lái)說(shuō)電解電容生產(chǎn)過(guò)程中先投入電解紙再分別投入正負鋁箔,成品后鋁箔之間的電解紙只有1層~1.5層,本項整改創(chuàng )新點(diǎn)為電容生產(chǎn)時(shí)調整機臺參數使電解紙先空卷一圈(具體空卷長(cháng)度根據不同規格產(chǎn)品的卷桿直徑?jīng)Q定),然后再投入鋁箔,達到成品后鋁箔之間的電解紙2層~4層,很好的解決了因此點(diǎn)正負箔之間“距離”較近導致毛刺短路問(wèn)題(展開(kāi)后電解紙相對鋁箔引伸出來(lái)的長(cháng)度較長(cháng))。
5 結論
通過(guò)以上對電容首卷位置增加電解紙的整改,使正負箔之間“距離”加寬,實(shí)現正、負箔之間的直觀(guān)距離由單層電解紙變?yōu)槎鄬与娊饧?,從結構上改善,達到即使存在細小毛刺也不會(huì )導致毛刺刺穿短路問(wèn)題。有效保證了產(chǎn)品生產(chǎn)的一致性及長(cháng)期有效性,該方案在電解電容器傳統生產(chǎn)工藝上進(jìn)行創(chuàng )新優(yōu)化,在控制箔灰的同時(shí)達到雙重控制鋁箔接觸短路的效果,可在行業(yè)內推廣,同時(shí)其杜絕性整改的思路對于其他元件的質(zhì)量控制同樣具有積極良好的借鑒意義。
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本文來(lái)源于《電子產(chǎn)品世界》2018年第4期第45頁(yè),歡迎您寫(xiě)論文時(shí)引用,并注明出處。
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