基于MSP430的低功耗流量計
摘要 針對某些應用場(chǎng)合由于沒(méi)有外部電源供電或使用導線(xiàn)引用電源費用較高的問(wèn)題,文中設計了基于MSP430F149的低功耗流量計,主要完成了流量計的硬、軟件的低功耗設計。系統電源設計為兩級轉換,第一級轉換過(guò)程,根據壓降型DC/DC與LDO在不同情況下轉換效率各有優(yōu)劣,故設計了邏輯判斷選擇電路。第二級轉換過(guò)程,利用LDO降低模擬部分供電電壓,節省了功耗;此外,系統的囟群脫沽Σ鉤ツ?椋則采用間歇采樣模式。在采樣間隙,利用單刀雙擲從電壓上位端切斷恒流源供給,從而降低了系統功耗。通過(guò)上述措施,使得系統平均電流為470μA,符合電池供電的設計要求。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201610/309028.htm目前,對流量檢測儀表能夠在野外長(cháng)期穩定工作的要求越發(fā)迫切,傳統使用電池供電的流量?jì)x表已無(wú)法滿(mǎn)足在野外長(cháng)期工作的需求,而用導線(xiàn)引用外接電源又較為困難。在實(shí)現電池供電流量?jì)x表對功耗苛刻要求的同時(shí),又要滿(mǎn)足對各種復雜參數的測量等功能。而低功耗流量計就是針對這一具體現實(shí)問(wèn)題而設計的。
低功耗系統的關(guān)鍵在于對器件的選擇和電路的設計。在選擇器件時(shí),應盡可能地實(shí)現全CMOS化的硬件設計,CMOS器件的功耗由靜態(tài)和動(dòng)態(tài)功耗組成

從式(1)可知,對系統功耗影響最大的是電源電壓,其次是工作頻率,再次是負載電容。因負載電容一般是不可控的,故在不影響系統性能的前提下,設計一個(gè)低功耗的單片機系統主要有兩種途徑:(1)盡可能降低工作電壓。(2)降低時(shí)鐘頻率。在電路設計方面,主要是進(jìn)行單片機低功耗方式的喚醒電路,外圍功耗控制接口及電源管理電路的設計。
1 硬件設計
系統主要實(shí)現了對脈沖信號及溫度與壓力信號的檢測、處理、存儲、顯示和輸出等功能。系統硬件組成框圖如圖1所示。

1.1 MCU的選擇
經(jīng)比較,MCU采用了美國TI公司推出的一種16位超低功耗混合信號處理器MSP430F149。其將許多模擬電路外設和常用數字模塊集成在芯片內部。通常對于一般實(shí)際應用單芯片便完全滿(mǎn)足要求,這樣可降低外圍控制電路的復雜性,節約PCB空間,同時(shí)也降低了設計成本及系統功耗,且提高了系統的可靠性。
1.2 電源電路
系統電源由一枚標稱(chēng)電壓為3.6 V的鋰電池提供,為提高電源轉換效率,降低模擬部分功耗,系統設計了兩級電壓轉換。圖2為第一級電壓轉換電路。

第一級電壓轉換通過(guò)增強型LBI步降DC/DC轉換器或LDO,將電池電壓轉為2.7 V,并提供給單片機等數字電路部分。其中,DC/DC轉換器與LDO之間的切換通過(guò)DC_on信號實(shí)現,并且設置DC/DC轉換器的輸出電壓略高于LDO的轉換輸出電壓。圖3所示為DC_on信號的生成電路。

圖3中,U1為電壓檢測芯片,當電池電壓>3.3 V時(shí),其復位輸出引腳為高電平,反之則為低電平;Run為單片機工作狀態(tài)的通知信號,當單片機正常工作時(shí),該信號為高電平;當單片機處于休眠狀態(tài)時(shí),該信號為低電子。Run信號與U1的復位輸出信號分別連接至由BAT54C搭建的簡(jiǎn)單“或門(mén)”的兩輸入端。“或門(mén)”的輸出信號即為DC_on信號。于是,在電源電壓>3.3 V或單片機正常工作時(shí),DC_on信號為高電平,選通DC/DC轉換器,LDO則因DC/DC轉換器的輸出電壓高于其輸出電壓設定值,其內部自動(dòng)停止轉換。反之,當電源電壓3.3V或單片機休眠時(shí),DC_on信號為低電平,DC/DC轉換器停止轉換,LDO輸出轉換電壓。

圖4所示為第二級電壓轉換電路,通過(guò)LDO將第一級輸出電壓轉換為2.5 V,提供給信號調理等模擬電路部分。通過(guò)二級電壓轉換,降低了模擬部分的供電電壓,在一定程度上節省了系統功耗。
1.3 溫壓補償電路
在實(shí)際的工作環(huán)境中,溫度與壓力的變化范圍和變化速率均有限,因此可用間歇采樣取代實(shí)時(shí)采樣,以節省系統功耗。在采樣間歇,利用單刀雙擲(Single-Pole Double-Throw,SPDT)從電壓上位端切斷恒流源供給,如圖5所示。

圖5所示即為溫壓補償模塊中使用的可控恒流源。U10為SPDT,單片機的溫壓補償使能信號TempEN連接至其數據輸入IN端,當Temp EN為低電平時(shí),其常閉端NC與公共端COM導通,切斷溫壓補償模塊的電壓供給;當Temp EN為高電平時(shí),其常開(kāi)端NO與公共端COM導通,提供溫壓補償模塊的電壓供給。恒流源電流設計為400μA,且初步設計為10 min補償一次,這樣恒流源的平均功耗約為1μA。選用在電壓上位端斷開(kāi)電壓供給主要是因為SPDT始終存在內阻,若將其連接至電壓下位端,則必然抬升該部分的低電子,引入干擾;而將其連接至電壓上位端,只需上位端電平復合穩壓芯片的工作條件,便不會(huì )對電路造成影響。
2 軟件設計
在一個(gè)完整的低功耗系統中整個(gè)系統的低功耗實(shí)現上,軟件設計也起著(zhù)關(guān)鍵作用。
在單片機測量系統中,CPU的運行時(shí)間是決定系統功耗大小的關(guān)鍵因素之一,因此需盡可能縮短CPU的工作時(shí)間,合理設計MSP430的工作模式是降低系統功耗的關(guān)鍵。為了充分利用MSP430F149的低功耗性能,可讓CPU工作于突發(fā)工作狀態(tài),即在系統完成初始化以及讀取完歷史數據后使單片機進(jìn)入低功耗模式3,在此模式下單片機的外圍功能可進(jìn)行正常工作,當有外部中斷產(chǎn)生時(shí),單片機由低功耗模式轉入活動(dòng)模式,并在較短時(shí)間內完成對信息或數據的處理,然后再進(jìn)入低功耗模式3。圖6為系統的主程序流程圖。

3 測試與實(shí)驗
為方便測試,模擬隨著(zhù)電池電量衰減而逐步降低的電池電壓,選用安捷倫E3631線(xiàn)性電源,其輸出電壓值可精確到1 mV。測試系統功耗,選用恒河CA100小型校驗儀,其測量電流可精確到1 μA。
針對系統進(jìn)行整體測試,當輸入電壓>3.3 V,單片機完全運行時(shí),消耗電流約為4.75 mA;單片機休眠時(shí),消耗電流約為370 μA。當輸入電壓3.3 V,單片機完全運行時(shí),消耗電流約為390 μA。通過(guò)以上數據,計算得系統消耗的平均功耗約為470μA。
4 結束語(yǔ)
為滿(mǎn)足設計要求,系統從硬件設計到軟件實(shí)現均進(jìn)行了多方面的處理。在硬件設計中,根據降壓型DC/DC與LDO在不同工況下的轉換效率各有優(yōu)劣,在電源轉換模塊中設計了切換電路,保證了第一級電壓轉換效率優(yōu)于80%。同時(shí)根據溫度與壓力補償的實(shí)際變化情況,在溫壓補償模塊設計了開(kāi)關(guān)可控的恒流源,進(jìn)一步降低了系統的功耗。軟件實(shí)現中,采用模塊化設計,提高了單片機的運算速度,大幅降低了功耗。而單片機根據自身的工作狀態(tài)和溫壓補償的實(shí)際需求,向硬件電路發(fā)送控制信號,使硬件設計中的各種節能措施得以實(shí)現。通過(guò)以上措施,系統的平均功耗降低了470μA,適用于電池應用場(chǎng)合。
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