霍爾式膠印機旋轉編碼器設計
引 言
實(shí)現膠印機印刷工藝過(guò)程的程序控制系統(PLC)需用多個(gè)傳感器對紙張位置、旋轉角度進(jìn)行檢測,傳感器數量的增多給安裝、調試和使用造成諸多不便,使設備的可靠性降低,電氣控制系統的成本增加。分析膠印機的功能和機械傳動(dòng)系統發(fā)現,膠印機的合壓、打碼、撥碼、噴粉和雙回轉功能屬順序控制,可通過(guò)檢測收紙輥的旋轉角度,實(shí)現程序控制??紤]到膠印機存在油、墨、水和落塵污染,又屬連續運行的苛刻應用環(huán)境,磁敏型傳感器較為適合,但對控制工位相對少的膠印機來(lái)說(shuō),選用磁旋轉編碼器又顯得價(jià)格昂貴。因此,基于開(kāi)關(guān)型霍爾電路設計了霍爾式膠印機旋轉編碼器系統(以下簡(jiǎn)稱(chēng)霍爾旋轉編碼器),使傳感器的安裝、調試、布線(xiàn)簡(jiǎn)化,節省了PLC的輸入接口資源,在膠印機控制系統中的應用取得了成功。
1 霍爾旋轉編碼器原理框圖
霍爾旋轉編碼器主要由旋轉磁鐵組合、取樣電路和信號處理電路等部分組成,如圖1所示。其中,旋轉磁鐵組合安裝在膠印機收紙輥上,霍爾旋轉編碼器電路部分固定在機體上,敏感面對準磁極,兩者間距小于5 mm,對收紙輥的旋轉角度進(jìn)行取樣。因磁極的位置是確定的,所以取樣信號是絕對位置量。如果取樣電路具有識別印刷工藝起點(diǎn)和位置順序控制點(diǎn)的能力,那么印刷的過(guò)程就能通過(guò)一個(gè)傳感器的多點(diǎn)取樣,實(shí)現程序控制。取樣的基礎是基于霍爾電路A3144,顯然單一霍爾芯片不能實(shí)現包括起始點(diǎn)和順序點(diǎn)的取樣,需要對取樣電路進(jìn)行特殊設計,以滿(mǎn)上述要求。取樣電路獲取的位置信號送信號處理電路,經(jīng)軟件系統對信號進(jìn)行判斷處理,確認后輸出編碼信息。
2 取樣電路系統設計
2.1 雙霍爾取樣系統結構與原理
根據開(kāi)關(guān)型霍爾電路原理,霍爾芯片只對一個(gè)方向的磁場(chǎng)有效,這就是說(shuō)霍爾芯片的一個(gè)感應面為磁體的s極敏感,那么另一面一定是N極敏感,假設這兩面分別叫S面和N面。將兩個(gè)開(kāi)關(guān)型霍爾芯片A和B的相同敏感面(例如N面)相對,A在前,B在后疊放,組成一雙霍爾取樣電路AB。芯片A的輸出定義為Va,芯片B的輸出定義為Vb,顯然對來(lái)自同一方向的磁體,芯片A對S極敏感,芯片B對N極敏感,即S極觸發(fā)雙霍爾AB,則Va輸出,N極觸發(fā)AB,則Vb輸出,參見(jiàn)圖2。這種設計使取樣芯片組對兩個(gè)磁場(chǎng)方向都敏感,因芯片獨立輸出,具有識別磁極的能力。由于磁體組的S極、N極有位置間隔,所以Va,Vb信號在時(shí)間上不重疊。當S,N1,N2, N3,N4旋轉一周順序觸發(fā)AB時(shí),芯片A將輸出一個(gè)脈沖,稱(chēng)之為“起始點(diǎn)”或零信號;芯片B將輸出四個(gè)脈沖,稱(chēng)之為“順序點(diǎn)”信號?;谶@種思想設計取樣電路,實(shí)現了對旋轉磁體組各磁極的識別功能,尤其關(guān)鍵的是能確定印刷過(guò)程的起始點(diǎn)。
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