無(wú)線(xiàn)工業(yè)網(wǎng)絡(luò )在汽車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)輸送控制系統改造的應用
1. 引言
由于市場(chǎng)需求的提升,原有的系統已不能夠滿(mǎn)足產(chǎn)能的提升需求。原有的汽車(chē)涂裝底漆生產(chǎn)線(xiàn)存在瓶頸工位,受工藝時(shí)間的限制,節拍時(shí)間長(cháng)。另外原有的汽車(chē)涂裝底漆生產(chǎn)線(xiàn)是采用分段供電的控制方式,所有的動(dòng)作都由地面主控PLC完成,技術(shù)比較落后,柔性差,擴充很難;老系統已使用了10年,部分設備已經(jīng)老化,故障率很高,維護十分困難。
但是原有工藝槽體本身還是存在提升的潛力的(槽體空間比較大,能夠放入兩臺車(chē)體進(jìn)行工藝處理)。通過(guò)對瓶頸工位進(jìn)行雙工位改造和增加自行小車(chē)車(chē)組,是能夠消除瓶頸,但要原有控制系統是很難實(shí)現的,勢必要對原有自動(dòng)化輸送控制系統進(jìn)行改造升級。
此次底漆生產(chǎn)線(xiàn)的改造,實(shí)際上就是底漆生產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)化輸送系統(環(huán)行自行小車(chē))的改造 。通過(guò)此次自動(dòng)化輸送系統的改造,最終達到的產(chǎn)能目標:改造后單排、一排半車(chē)型工藝節拍:210s(原為280S),產(chǎn)能提高近30%,雙班日產(chǎn)達到300臺(原為200臺左右)。
2. 工藝介紹
工藝說(shuō)明
汽車(chē)涂裝底漆生產(chǎn)線(xiàn)(又叫前處理和電泳生產(chǎn)線(xiàn)),它主要由工藝槽體系統和自動(dòng)化輸送系統兩部分組成。它是汽車(chē)涂裝的第一道關(guān)鍵工序,底漆質(zhì)量的好壞,直接關(guān)系到后序工藝,而底漆生產(chǎn)線(xiàn)的輸送機構的自動(dòng)化程度及好壞又直接影響涂裝的質(zhì)量和效率。
底漆生產(chǎn)線(xiàn)共有11工藝槽體,依次是:預脫脂、脫脂、第一水洗、表調、磷化、第二水洗、去離子水洗、電泳、UF超濾水洗、超濾水洗、去離子水洗。從第一個(gè)槽體到最后一個(gè)槽體前后長(cháng)100米左右,另外還有上線(xiàn)點(diǎn)、下線(xiàn)點(diǎn)和積放段,整個(gè)環(huán)行滑觸線(xiàn)全長(cháng)218米左右。
底漆生產(chǎn)線(xiàn)動(dòng)作過(guò)程是:上線(xiàn)點(diǎn)將焊裝車(chē)間焊好的白車(chē)身裝好在吊具上,吊具升到位后自行小車(chē)帶著(zhù)吊具依次進(jìn)入上述槽體進(jìn)行工藝處理,然后從下線(xiàn)點(diǎn)將電泳好的車(chē)身從吊具中取下,空吊具升到位后,小車(chē)繼續運行,經(jīng)過(guò)積放區重新回到上線(xiàn)點(diǎn)進(jìn)入下一循環(huán)。
3. 無(wú)線(xiàn)方案產(chǎn)生
盡管底漆生產(chǎn)線(xiàn)動(dòng)作過(guò)程是比較簡(jiǎn)單的,但改造是在仍生產(chǎn)使用的老線(xiàn)的基礎上進(jìn)行改造,而且改造時(shí)間很短(10天左右的時(shí)間),風(fēng)險很大,其余的廠(chǎng)家都因此選擇退出。也就是說(shuō)我們如果也用常規的方案,時(shí)間肯定不夠,但是如果采用新的技術(shù),可靠性如何來(lái)保證。
我們的方案規劃始終圍繞著(zhù):確??煽啃?,減少現場(chǎng)施工量,減少編程調試時(shí)間,并且實(shí)現全信息采集的出發(fā)點(diǎn)進(jìn)行
自行小車(chē)是物流轉運輸送線(xiàn)的常用設備,它是通過(guò)車(chē)體上安裝集電極和預裝在軌道內滑觸線(xiàn)在移動(dòng)中接觸進(jìn)行取電,提供給移動(dòng)的小車(chē),這種取電方式已經(jīng)是很成熟的技術(shù),但通過(guò)滑觸線(xiàn)和集電器滑動(dòng)接觸進(jìn)行數據通訊確是一個(gè)比較特殊和困難的。一是由于滑觸線(xiàn)在軌道內是平行敷設的,并且距離比較近,之間僅有絕緣,線(xiàn)體裸露且沒(méi)有屏蔽層的防護,滑觸線(xiàn)和集電器滑動(dòng)接觸之間存在很大的阻抗,而且滑動(dòng)過(guò)程中接觸的效果也不穩定,還是或多或少的存在干擾和各種不穩定因素。二是通訊數據量問(wèn)題,由于軌道和滑觸線(xiàn)的尺寸、安裝的要求及經(jīng)濟指標等各方面因素的局限,通?;|線(xiàn)數量都采用8 根。目前流行的滑觸線(xiàn)數據通訊方式主要有:車(chē)載PLC到站發(fā)信方式,現場(chǎng)總線(xiàn)(如profibus)方式及調制解調方式。
由于本項目改造時(shí)間很短,改造還受原有老資源的限制,所以以上方式在短期內都很難實(shí)現。最后我們想到了最先進(jìn)的無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )通訊技術(shù)。無(wú)線(xiàn)的優(yōu)勢特點(diǎn):
覆蓋面廣,頻率高不易受干擾,功率低不易干擾其他設備。
可適應比較惡劣的環(huán)境。
安裝方便,施工快,免除大量的硬線(xiàn)(多芯電纜)施工。
用界面開(kāi)放,調試維護方便。
擴展容易,柔性程度高。
數據交換量大,速率快。
通過(guò)無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )通訊來(lái)解決滑觸線(xiàn)數據通訊受限非常適合,無(wú)線(xiàn)的優(yōu)勢特點(diǎn)也很好的滿(mǎn)足了我們此次改造的需求,經(jīng)測試(包括覆蓋區域、信號強度、抗干擾、實(shí)時(shí)性及數據交換量對網(wǎng)絡(luò )速度的影響等)通過(guò)后,最終才確定采用無(wú)線(xiàn)通訊的方案,并采用菲尼克斯無(wú)線(xiàn)技術(shù)和產(chǎn)品。
4. 控制系統的實(shí)現
a) 系統網(wǎng)絡(luò )圖
無(wú)線(xiàn)工業(yè)網(wǎng)絡(luò )在汽車(chē)涂裝底漆生產(chǎn)線(xiàn)輸送控制系統改造的應用
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