Profibus-DP在切紙機控制系統上的應用
當今,Profibus-DP現場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)越來(lái)越廣泛地運用于造紙機配套設備的電氣控制上。由于Pmfibus-DP控制技術(shù)的引入,極大地增強了整個(gè)控制系統的可靠性、可維護性,提高了系統的響應速度、控制精度利系統信息的整合能力。我公司在2004年年初引進(jìn)的一臺臺灣川佳公司最大車(chē)速300m/min,切紙寬度1400mm半同步旋卷向板紙切紙機,其控制系統就運用了Profibus-DP現場(chǎng)總線(xiàn)控制技術(shù)。
1 控制系統結構圖
該切紙機的控制系統主要由西門(mén)子公司S7-300控制器,西門(mén)子公司的變頻器、運動(dòng)變頻器,以及西門(mén)子公司的TP-170B觸摸屏Profibus-DP網(wǎng)絡(luò )組成。示意圖如下:
在切紙機的通訊總線(xiàn)上S7—313C-2DP作為主機,MasterDriverVC、MasterDriverMC變頻器利人機界面TP-170B作為從機。其主站S7-313C-2DP系列PLC控制器是兩門(mén)子公司的中小型PLC系統,模塊化的設計以及各種通用、專(zhuān)用模塊使系統配置變得簡(jiǎn)單,通過(guò)STEP7編程可以實(shí)現生產(chǎn)上所需的各種要求,應用十分方便。MasterDriverVC、MC變頻器是矢量控制和運動(dòng)控制的專(zhuān)用變頻器,具有良好的控制性能利控制品質(zhì),能定義控制上所需要的各種參數利組態(tài)各種控制規律,加上CB通訊板(PROFIBUS通訊模板)能和PLC-300控制器進(jìn)行良好的通訊利數據交換,并將主機控制命令準確地發(fā)送MasterDriverVC、MasterDriverMC,使之按預定的運行曲線(xiàn)工作。TP-170B是兩門(mén)子公司的小型觸摸屏式人機界面,通過(guò)PROTOOL組態(tài)軟件十分方便的生成各種控制畫(huà)面和所需的過(guò)控制按鈕,界面生動(dòng)友好。
川佳切紙機通訊采用PROFIBUS—DP現場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù),在總線(xiàn)數據信息的傳輸過(guò)程中,兩門(mén)子的S7-313C-2DP控制器作為主站,用以控制總線(xiàn)上的數據傳輸,可與人機界面利變頻器直接交換信息,負責讀取懸掛在總線(xiàn)上的所有分布式I/O模塊的變頻器狀態(tài)字(包括數字量和模擬量),同時(shí)進(jìn)行變頻器控制字(數字量)的傳送。TPI70B作為從站,則必須通過(guò)S7-313C-2DP主機控制各變頻器利其它控制元件的工作,主要用于生產(chǎn)過(guò)程的操作和監視。
2 控制系統數據通訊的實(shí)現
在變頻器現場(chǎng)總線(xiàn)控制系統的建立過(guò)程中,首先要完成總線(xiàn)上所掛硬件裝置的網(wǎng)絡(luò )組態(tài),這可在編程軟件STEP7中實(shí)現。由編程軟件為每個(gè)傳動(dòng)變頻器分配網(wǎng)絡(luò )地址,而且該網(wǎng)絡(luò )地址必須與傳動(dòng)變頻器中CB板中設置地址相同。同時(shí)在軟件的編程過(guò)程中,必須給PLC-300分配傳送和控制的數據字地址,然后在組織塊OB中選用SFCI4“DPRDDAT”,SFCI5“DPWRDAT”系統功能塊向變頻器的CB模塊接受/發(fā)送過(guò)程數據。
由于采用的ROFIBUS-DP通訊協(xié)議的信息分為協(xié)議頭、用戶(hù)數據利協(xié)議尾。用戶(hù)數據結構被指定為參數過(guò)程數據對象(PPO),有的用戶(hù)數據帶有參數過(guò)科數據區域,有的用戶(hù)數據僅由過(guò)程數據組成。變頻傳動(dòng)總共定義了5種PPO類(lèi)型,該機選PPO型5。參數值PKW是變頻器運行要定義的一些功能碼,如最大頻率、基本頻率、加/減速時(shí)間等,過(guò)程數據PZD姆傳輸控制字利設定值(主一變頻器)或狀態(tài)字利實(shí)際值(變頻器一主)等輸入/輸出的數據值。
變頻器與S7-300通訊,必須完成下列變頻器功能碼的設置:P918(PROFIBUS地址),喂紙、橫刀、低速帶分別設置為4、5、6,設定參數過(guò)程數據對象PPO類(lèi)型P712.1-5,傳送波特率P701=19200bps,控制類(lèi)型、命令源和控制方式的選擇以及控制功能的組成和連接等。同時(shí)還要對傳動(dòng)變頻器進(jìn)行PRoFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò )參數的設置,P554.1(控制字1的第0位,使能)-3100,P565.1(控制字1的第7位,故障復位)=3107,P573.1(控制字1的第14位, 速度升高)=3113,P574.1(控制字1的第15位,速度下降)=3114。P734.1狀態(tài)字1, P734.2速度反饋字2,P734.3電壓反饋字3,P734.4電流反饋字4,P734.5馬達溫度反饋字5,P734.6馬達力矩反饋字6,P734.7狀態(tài)字2,P734.7、P734.8偏籌值反饋字8、9等等。
3 控制軟件的組態(tài)
數據通訊:在PROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò )建立后,必須對PLC和變頻器的通訊接口模塊初始化,分配各總線(xiàn)地址,總線(xiàn)標準和總線(xiàn)上的波特率,這樣就可以實(shí)現PLC和變頻器以及TP170B人機界面之間的數據交換。定義PROFIBUS-DP上傳送的控制字和狀態(tài)字以及傳送數據。
控制畫(huà)面: 在TPI70B上面可以容易地使用PROTOOL軟件根據生產(chǎn)要求設計控制對象的控制畫(huà)面,并能夠適時(shí)地切換控制畫(huà)面。
調試過(guò)科畫(huà)面:可以通過(guò)人機界面上顯示的各電機電流、電壓和頻率實(shí)際值來(lái)進(jìn)行變頻器參數的調整。
故障報警:人機界面上設計出的報警畫(huà)面可以很方便知道故障方位,十分有利于該設備的維護。
4 結束語(yǔ)
這臺川佳切紙機在調試好運行后,一直能正常工作未出現電氣控制故障,較好完成了生產(chǎn)任務(wù)。
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