變頻空調高壓電解電容生產(chǎn)可靠性研究與應用
摘要:從生產(chǎn)過(guò)程可靠性評估其生產(chǎn)期間的有效性,對電解電容本體質(zhì)量進(jìn)行提升。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/202010/419532.htm1 引言
電解電容對空調供電電源質(zhì)量,保護電路避免被過(guò)電壓擊穿有不可或缺的作用,它是維護電路穩定工作的基石。對于高壓電解電容的重要性更加突出,它工作在強電電路部分,若失效直接導致整個(gè)控制器電路失效,所以整個(gè)電路的有效性取決于電解電容的工作壽命。為了從根本上分析導致電容外殼轉動(dòng)失效原因,本文從電容失效機理、失效因素等方面進(jìn)行分析,其整改方案思路可以為其他電容類(lèi)物料失效分析整改提供借鑒、參考意義。
圖1 鋁殼高度測試
2 事件背景
變頻空調引入使用X廠(chǎng)家高壓電解電容在實(shí)際生產(chǎn)中反饋可靠性表現并不是很好,在生產(chǎn)過(guò)程中反饋電解電容出現外殼轉動(dòng)現象,該問(wèn)題嚴重影響售后質(zhì)量,對客戶(hù)安裝空調后長(cháng)期使用存在漏液現象,導致整機失效問(wèn)題,問(wèn)題急需攻克解決。
圖2 設備緊固螺絲未打緊
3 電解電容失效原因及失效機理分析
高壓電解電容失效主要集中變頻某班組主板上,先反饋批量X廠(chǎng)家電解電容外殼轉動(dòng),后排查線(xiàn)上未上線(xiàn)制品發(fā)現同樣存在該現象,通過(guò)對半成品、成品封存全檢發(fā)現大比例不合格,有嚴重質(zhì)量風(fēng)險,落實(shí)對半成品、成品,整機進(jìn)行封存。
3.1 電解電容失效品分析
對電解電容失效品測試結果核實(shí)發(fā)現都有一共性,故障品查看外殼可以旋轉,測試對比鋁殼高度發(fā)現存在明顯差異(圖1鋁殼高度測試,表1 X廠(chǎng)家不合格品與合格品測試數據對比),不合格品鋁殼高度明顯高于正常品,分析此類(lèi)缺陷為X廠(chǎng)家制造異常引起的不良。
表1 X廠(chǎng)家不合格品與合格品測試數據對比
3.2 X廠(chǎng)家生產(chǎn)工藝分析
經(jīng)過(guò)對X廠(chǎng)家生產(chǎn)工藝排查,發(fā)現生產(chǎn)過(guò)程存在隱患點(diǎn):1、封口設備改機過(guò)程中,緊固螺絲未打緊,使用過(guò)程螺絲會(huì )出現松動(dòng)現象,導致連桿行程變長(cháng),產(chǎn)品高度超高(如圖2設備緊固螺絲未打緊)。2、員工抽檢不到位,只對外觀(guān)進(jìn)行觀(guān)察,未對尺寸進(jìn)行測量,檢驗有效性不足。
該對公司過(guò)程可能造成電解電容隱患點(diǎn)制定相關(guān)管控標準:1、增加螺絲緊固復核確認。2、員工自檢,每批產(chǎn)品檢測產(chǎn)品高度,并記錄到生產(chǎn)隨工單上(如圖3檢測產(chǎn)品高度)。同時(shí)外檢員檢查,每批由員工隨機抽取10%的產(chǎn)品手工轉動(dòng)確認有無(wú)蓋板轉動(dòng)現象。
圖3 檢測產(chǎn)品高度
3.3 電解電容內部結構分析
觀(guān)察電解電容內部,產(chǎn)品蓋板轉動(dòng)是由于產(chǎn)品鋁殼入膠過(guò)淺造成,如圖4電容成品X光透視檢測。故障品實(shí)際入膠嚴重不足,所以導致轉動(dòng)現象產(chǎn)生。
圖4 電容成品X光透視檢測
3.4 電解電容可靠性實(shí)驗驗證
耐久性實(shí)驗條件施加紋波電流,溫度:105℃,電壓:450V,時(shí)間:2000h。實(shí)際實(shí)驗600小時(shí)失效,出現電解液漏液現象,測試電解電容容值變?。ㄈ鐖D5 電解液漏液及測試容值)。
分析小結:通過(guò)可靠性實(shí)驗驗證高壓電解電容,由于鋁殼嵌入膠度過(guò)淺,在通電高溫實(shí)驗過(guò)程中電解液因實(shí)驗溫度升高及通電導致汽化,使得電解電容內部氣壓升高通過(guò)電解電容封口不緊出流出。若使用在用戶(hù)空調中,使用時(shí)間過(guò)長(cháng)后導致電解電容內部電解液慢慢流逝,最終使得電解電容的容值下降,影響承受電壓值,最終導致空調使用一段時(shí)間后失效。
圖5 電解液漏液及測試容值
4 電解電容失效整改措施
4.1 電解電容失效解決方案
經(jīng)過(guò)對生產(chǎn)過(guò)程整改發(fā)現單獨對設備緊固螺絲,及增加員工過(guò)程檢測方式及頻率,不能根本性杜絕問(wèn)題,需從器件失效現象方面進(jìn)行探索并采取有效的解決方案。
解決方法:鋁殼高度檢測增加二道防火墻(如圖6 封口機高度檢測防火墻)。
原理描述:封口機重新設計高度檢測,當高度高于產(chǎn)品0.2mm后,設備停機,未取出不良品時(shí),該機臺無(wú)法正常生產(chǎn)。
圖6 封口機高度檢測防火墻
4.2 整改效果評估及應用效果驗證
整改后電解電容高度測試基本達到要求,經(jīng)過(guò)對電解電容新制品評估,整改后制品入膠深度符合要求(如圖7 電容成品X光透視檢測),達到整改目標水平。
產(chǎn)品控制高度與入膠深度直接相關(guān),X 廠(chǎng)家目前控制標準為入膠深度≥0.3mm,為加嚴內控的標準。
圖7 電容成品X光透視檢測
5 電解電容失效整改總結及意義
本次通過(guò)產(chǎn)品使用過(guò)程中的問(wèn)題反饋器件結構異常,以及調整器生產(chǎn)工藝,對廠(chǎng)家生產(chǎn)工藝反饋增加設備二道防火墻,完善過(guò)程控制計劃,從而有效改善產(chǎn)品質(zhì)量,提高產(chǎn)品可靠性。
參考文獻
[1] 葉懷民. 電解電容器在電子電路中常見(jiàn)的故障及對策 [J].科技信息.2011-10-05
[2] 黃兆軍. 電解電容加速壽命試驗的研究與應用探討[J].日用電器. 2013-08-25
[3] 周慧德. 開(kāi)關(guān)電源中鋁電解電容可靠性的研究.哈爾濱工業(yè)大學(xué). 2010-06-01
[4] 胡向峰. 電解電容紋波的傅立葉分析和計算[J].科技信息. 2012-10-15
李帥(1988.4.7),男,助理工程師,研究方向:變頻空調高壓電解電容可靠性技術(shù)研究
注:本文來(lái)源于《電子產(chǎn)品世界》雜志2020年10月期
評論