關(guān)于壓力傳感器與注氟嘴配合密封失效原因分析與改進(jìn)措施
作者 楊守武 格力電器(合肥)有限公司(安徽 合肥 230088)
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201805/380759.htm楊守武(1984-),男,中級工程師,研究方向:商用空調全流程生產(chǎn)質(zhì)量管理、可靠性。
摘要:探討了改變商用空調壓力傳感器的錐角和注氟嘴旋壓面厚度,來(lái)提高壓力傳感器與注氟嘴之間的配合密封,并通過(guò)實(shí)驗驗證其可行性。
0 引言
商用測出風(fēng)多聯(lián)機生產(chǎn)過(guò)程中壓力傳感器與注氟嘴配合處泄露異常比較突出,為了從結構上解決傳感器與注氟嘴配合泄漏問(wèn)題,通過(guò)對傳感器與注氟嘴密封結構進(jìn)行分析,確定了整改方案并進(jìn)行相關(guān)實(shí)驗驗證,找到了壓力傳感器與注氟嘴密封效果最好的配合結構,并且對所有的壓力傳感器、注氟嘴結構進(jìn)行改型,降低了售后的泄露率和投訴率。
1 壓力傳感器與注氟嘴的配合
壓力傳感器與注氟嘴用于商用空調室外機管路系統上,壓力傳感器與注氟嘴經(jīng)過(guò)力矩的擰緊配合緊密壓接密封面,使密封面產(chǎn)生變形,產(chǎn)生硬密封(如圖1所示),壓力傳感器與注氟嘴分別作為單件進(jìn)行來(lái)貨。注氟嘴的另一端焊接在系統管路上,形成一個(gè)完整的系統。
2 密封失效原因分析及驗證
2.1 裝配工藝及人員技能因素驗證
2.1.1 裝配工藝驗證
工藝要求使用打緊力矩為13.5 N.m~14.5 N.m,檢查實(shí)際使用的力矩值在規定范圍之內,符合工藝要求(如圖2所示)。增大力矩至14.5 N.m~15.5 N.m生產(chǎn)驗證3000件,泄露現象未見(jiàn)明顯改善。
2.1.2 人員技能因素驗證
分別對白晚班以及不同班組的檢漏數據進(jìn)行對比分析,發(fā)現白、晚班不同班組都出現泄漏情況,具體數據見(jiàn)表1。
驗證結論:裝配工藝及人員因素不是導致壓力傳感器與注氟嘴配合泄露的原因。
2.2 壓力傳感器外觀(guān)、尺寸因素分析驗證
通過(guò)對壓力傳感器尺寸進(jìn)行核實(shí)驗證,發(fā)現壓力傳感器尺寸符合要求。對壓力傳感器密封面使用放大鏡進(jìn)行全檢,未發(fā)現密封面劃傷等質(zhì)量缺陷(如圖3所示)。
驗證結論:壓力傳感器尺寸、外觀(guān)符合要求,非導致配合泄露的原因。
2.3 注氟嘴外觀(guān)、尺寸因素驗證
2015年5月份開(kāi)始對注氟嘴密封面使用放大鏡進(jìn)行全檢,對全檢之后的物料進(jìn)行試裝驗證并跟進(jìn)試裝結果,通過(guò)對靜置檢漏報表分析,發(fā)現泄露情況沒(méi)有出現明顯降低(如圖4所示)。
驗證結論:注氟嘴尺寸、外觀(guān)非導致配合泄露的主要原因。
2.4 壓力傳感器密封結構更改驗證
壓力傳感器密封面為45°倒角結構,注氟嘴密封結構為SR圓弧面結構,兩者接觸配合密封為面接觸密封,配合打緊過(guò)程中易出現接觸弧面受力變形,導致密封之后出現泄露情況(如圖5所示)。更改壓力傳感器密封結構,由前期的45°倒角結構更改為90°臺階結構,使注氟嘴與壓力傳感器密封改為線(xiàn)密封,增加密封有效性(如圖6所示)。
2015年11月份開(kāi)始對壓力傳感器密封結構更改之后新制品進(jìn)行試裝驗證,發(fā)現靜置檢漏數據大幅度降低,由注氟嘴外觀(guān)全檢之后的平均1個(gè)月泄露6單,下降至平均1個(gè)月泄露3單,整改效果非常明顯(如圖7所示)。
驗證結論:壓力傳感器密封結構設計不合理為導致配合泄露的主要原因。
2.5 注氟嘴密封結構更改驗證
通過(guò)對壓力傳感器密封結構更改之后的試裝結果可以看出,泄露故障雖出現明顯降低,但是泄露現象沒(méi)有杜絕性消失。
為進(jìn)一步分析導致壓力傳感器與注氟嘴配合泄露的其他原因,根據壓力傳感器與注氟嘴的配合原理分析,如打緊之后注氟嘴密封面承壓能力不足,易導致變形泄露。通過(guò)對注氟嘴結構進(jìn)行對比分析驗證,發(fā)現增加注氟嘴旋壓面厚度(如圖8所示)可提高密封效果,具體分析如下:
注氟嘴旋壓面厚度1.3 mm(符合圖紙要求),二次打緊的情況下會(huì )出現弧面變形的隱患,同時(shí)弧面與注氟嘴接觸面積小,密封可靠性差(如圖9所示)。
注氟嘴旋壓面厚度2.26 mm(不符合圖紙要求),注氟嘴密封面承受壓力性能較好,打緊之后無(wú)弧面嚴重變形現象,密封可靠性較好(如圖10所示)。
為驗證上述分析的準確性,2016年1月份開(kāi)始對更改旋壓面厚度的注氟嘴進(jìn)行試裝驗證,根據靜置檢漏報表發(fā)現泄漏故障徹底消失(如圖11所示)。
驗證結論:注氟嘴密封結構設計不合理為導致配合泄露的主要原因。
針對壓力傳感器與注氟嘴配合泄露的現象,分析導致配合密封泄露的可能因素有以下5點(diǎn):1)裝配工藝及人員技能因素;2)壓力傳感器外觀(guān)、尺寸因素;3)注氟嘴外觀(guān)、尺寸因素;4)壓力傳感器密封結構設計不合理;5)注氟嘴密封結構設計不合理。
3 改進(jìn)措施
3.1 壓力傳感器密封結構更改
壓力傳感器密封結構由45°倒角(如圖12所示)改為90°直角(如圖13所示),達到線(xiàn)密封效果,提高密封可靠性。
3.2 注氟嘴旋壓面厚度更改
注氟嘴旋壓面厚度由之前的1.3 mm更改為2.26 mm(見(jiàn)圖10),增強注氟嘴密封面承壓強度,提高密封可靠性。
4 結論
通過(guò)對壓力傳感器、注氟嘴密封結構的更改,徹底解決了生產(chǎn)過(guò)程中壓力傳感器與注氟嘴配合泄露的故障,說(shuō)明通過(guò)更改壓力傳感器與注氟嘴的密封結構,增加密封可靠性的方案效果可行。
參考文獻:
[1]劉東.管接頭和接管螺母密封的改進(jìn)和優(yōu)化[J].日用電器,2011(06).
[2]徐飛云.影響錐形喇叭口密封性的有限元分析[J].機電工程,2012-07-20
[3]申景泉.錐面密封截止閥密封面失效原因分析與改進(jìn)措施[J],電站系統工程. 2004-03-25
[4]蔣本雨.有關(guān)壓力傳感器可靠性設計的若干問(wèn)題[J].遙測遙控,1998-07-20
[5]楊開(kāi)華.液氨充裝球閥泄漏原因分析及處理對策[J].大氮肥,2012-10-25
本文來(lái)源于《電子產(chǎn)品世界》2018年第6期第44頁(yè),歡迎您寫(xiě)論文時(shí)引用,并注明出處。
評論