OMRON PLC伺服控制系統在薄板V型刨槽機上的設計
在不銹鋼薄板加工成型的生產(chǎn)中,不銹鋼板材直接折邊成型會(huì )在拐角形成弧角的效果,在某些情況下,人們不需要這種效果。如果在進(jìn)行薄板的折彎加工之前,首先在薄板上折彎處先開(kāi)出一道v型溝槽,然后再進(jìn)行折彎,這樣就可以加工出來(lái)沒(méi)有弧邊的棱角效果,如圖1所示。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201610/306689.htm
針對這種應用,人們研制出了“v型刨槽機”,為了提高這種機器的生產(chǎn)效率和加工精度,必須在機器上安裝自動(dòng)控制系統。本文介紹的是筆者用plc+hmi+交流伺服電機開(kāi)發(fā)的針對這種“v型刨槽機”的一種控制系統。
工藝要求
由于在這種刨槽機上加工的板材一般都比較薄,為了保證折邊處有足夠的強度,刨槽的深度不能夠很深,所以控制精度要求很精確;同時(shí),為了提高工件的折彎尺寸精度,對溝槽的長(cháng)度和位置控制也要精確。綜合以上因素考慮:整機的設計精度要達到0.01mm。根據工藝技術(shù)特點(diǎn),工件的加工需要在x,y, z三個(gè)方向上分別進(jìn)行控制。其中x軸:溝槽的長(cháng)度;y軸:溝槽在板材上的位置;z軸:溝槽的深度。具體要求如圖2所示。

控制要求
為了降低對操作人員的文化水平的要求,必須簡(jiǎn)化參數設定,采用友好的人機對話(huà)界面,能夠方便的控制機器的運行,能夠監視機器的運行狀態(tài);
另外為了提高機器的智能化水平,在本機器上開(kāi)發(fā)了具有文件存儲和管理的功能。這樣就可以方便的以配方的形式進(jìn)行不同工件加工參數的管理。數據存儲要求以工件的編號作為數據組(可多達50組),每一個(gè)工件編號對應一組工件的參數:長(cháng)度,厚度,刨削起點(diǎn),開(kāi)槽位置,溝槽深度(一條溝槽最多可以分10刀進(jìn)行刨削,每一次進(jìn)刀深度設定范圍在0~0.99mm)等等。所有的參數可以隨時(shí)修改,隨時(shí)存儲。加工時(shí),通過(guò)設定工件的編號來(lái)調用參數,如圖3,也可以按照重新設定的新參數來(lái)加工工件。

機器的工藝控制上要求機床有手動(dòng)和自動(dòng)功能。手動(dòng)時(shí),機床每次只在一個(gè)固定的位置(可以任意設定)上刨一道槽。自動(dòng)時(shí),機床可以根據設定的工件號調用長(cháng)度,厚度,刨削起點(diǎn),開(kāi)槽位置,溝槽深度等參數,在板材上自動(dòng)刨出合乎要求的溝槽。圖4示出操作界面。

方案確定
綜合以上的要求,由于是位置控制,而且控制精度要求較高(0.01mm),所以應當采用步進(jìn)電機或者是交流伺服電機作為執行機構??刂葡到y可以有多種選擇:數控系統;計算機+運動(dòng)控制卡;hmi+plc等。
執行機構的選型
步進(jìn)電機的優(yōu)點(diǎn)是價(jià)格要比交流伺服電機便宜,缺點(diǎn)是它高速力矩特性較軟,會(huì )限制運行速度的提高,從而影響機器的工作效率的提高。而交流伺服電機則能夠勝任高速運行,所以從提高工作效率的角度來(lái)說(shuō)選擇交流伺服電機作為執行機構能夠提高設備的適用范圍,從而提高設備的市場(chǎng)競爭能力。
控制系統的選型
專(zhuān)門(mén)的數控系統優(yōu)點(diǎn)是功能很全面,適用于復雜的運動(dòng)控制,價(jià)格比較高,最重要的是它對操作人員的要求比較高,而在這里的控制程序單一,不需要操作人員經(jīng)常的改變控制程序,所以不適合用在小型機床。
微型計算機+運動(dòng)控制卡這種方案
硬件成本比前者要低一些,但是控制軟件的穩定性對操作系統依賴(lài)性很強,操作系統一旦癱瘓,將直接影響生產(chǎn)的進(jìn)行。另外計算機對環(huán)境要求高,體積大,可移動(dòng)性差,不適合安裝在小型機床上。
hmi和plc本來(lái)就是面向工業(yè)環(huán)境設計的高穩定性產(chǎn)品,物理尺寸非常適合安裝在小型機床上,價(jià)格上也比較便宜??刂栖浖_(kāi)發(fā)采用簡(jiǎn)單易學(xué)的ld梯形圖語(yǔ)言,控制系統軟件的開(kāi)發(fā),調試很容易,plc運行非常穩定,幾乎不需要程序維護。比較而言:
hmi+plc的方案應該是最好的選擇。
硬件系統
系統硬件方案如圖5所示。

控制回路
包括按鈕,指示燈等。二次回路采用dc24v,串入急停按鈕控制動(dòng)力回路接觸器,直接控制供電系統的安全運行。
供電系統
伺服驅動(dòng)動(dòng)力電采用ac380v供電,由接觸器控制。一臺可以輸出電壓為dc24v的開(kāi)關(guān)電源。提供人機界面電源、plc的輸入信號電源。二次控制回路單獨使用另一路dc24v開(kāi)關(guān)電源。
伺服動(dòng)力電源是三相ac220v的制式,所以要提供一臺380-220干式變壓器,作為電壓的轉換。
plc電源是ac220v等級的,可以從ac380取一相使用,但考慮到電源隔離以后,電源的質(zhì)量有一定的提高,對plc有利,因此從380-220干式變壓器輸出端取兩相使用。
hmi系統
hmi是整個(gè)機器與操作人員進(jìn)行交流的界面(見(jiàn)圖6),在滿(mǎn)足技術(shù)要求的基礎上要考慮易于操作,外形美觀(guān)大方。這里選用omron的ns10(10寸)真彩觸摸屏,支持全中文顯示,熒屏寬大,文字清晰,顏色豐富,操作簡(jiǎn)單。數據的設定,存儲,記錄,機器的運行狀態(tài)監視和控制都很方便。

hmi與plc采用rs232串行通信(sysmac way協(xié)議)連接。
plc系統
圖7示出的plc是整個(gè)控制系統的核心,它聯(lián)系著(zhù)hmi和底層現場(chǎng)設備伺服驅動(dòng)系統的運行,要求性能可靠,功能上要能夠方便的實(shí)現與hmi和伺服驅動(dòng)系統的連接。本系統選用omron的cj1m系列小型plc。cpu內置2路100khz高速脈沖輸出,實(shí)現x軸,y軸的運動(dòng)控制,此外配置一個(gè)nc133位置控制模塊,實(shí)現z軸的運動(dòng)控制。開(kāi)關(guān)量輸入/輸出各選用一個(gè)16路輸入/輸出模塊。設備的整個(gè)工藝流程的控制主要采用ld(梯形圖)語(yǔ)言編寫(xiě)程序來(lái)實(shí)現。為了實(shí)現運動(dòng)控制的要求,某些地方需要較為復雜的數學(xué)運算,為了實(shí)現這部分功能,筆者自己用st語(yǔ)言編寫(xiě)并把這部分封裝在功能塊(fb)里面,供ld調用。

伺服驅動(dòng)系統
伺服驅動(dòng)器和交流伺服電機,x軸、y、z軸各一套。伺服驅動(dòng)系統選用安川的伺服驅動(dòng)系統,這里采用“脈沖+方向”控制模式,接線(xiàn)從plc或者nc位置控制模塊的高速脈沖輸出口引出,接入伺服驅動(dòng)器的脈沖輸入口,以及方向信號。
傳感器
為了保證各個(gè)軸的正常和安全的運行,需要在每個(gè)軸的兩端分別安裝一個(gè)接近開(kāi)關(guān),作為軸的極限位置傳感器,防止運行范圍超出,造成設備損壞。本設備所有的伺服控制系統均采用絕對坐標,在每個(gè)軸上還要單獨設置一個(gè)零點(diǎn)開(kāi)關(guān),作為坐標軸的零點(diǎn)位置。
hmiplc軟件系統
在人機界面上開(kāi)發(fā)出以下畫(huà)面:
主頁(yè)面。展示生產(chǎn)廠(chǎng)家及機床的信息,力求簡(jiǎn)潔明了,美觀(guān)大方;
手動(dòng)頁(yè)面。手動(dòng)模式下的數據設定,管理,控制,監視等信息;
自動(dòng)頁(yè)面。自動(dòng)模式下的數據設定,管理,控制,監視等信息;
確認頁(yè)面。參數的修改或調用時(shí)需要彈出確認提示頁(yè)面,以保證對工件參數的操作的正確性。主要用在一些關(guān)鍵數據的讀取和寫(xiě)入前的確認提醒,防止操作人員對數據的錯誤讀寫(xiě)。
軟件采用ld語(yǔ)言編寫(xiě),并且按照功能做出以下分段,以便于以后的程序維護:
信號輸入段。負責輸入信號的采集和管理,邏輯的簡(jiǎn)單轉換;
模式轉換段。負責管理手動(dòng)/自動(dòng)模式的切換,保證系統在兩種模式下正常的運行;
數據管理段。負責hmi與plc之間的數據傳輸,存儲和調用管理,還包括傳遞從hmi上發(fā)出的操作指令;
脈沖輸出段。負責plc對伺服系統發(fā)出正確的脈沖指令,確保交流伺服電機按照規定的方向和位置進(jìn)行運動(dòng);
邏輯控制段。負責整個(gè)工藝流程的邏輯控制,對液壓等機械執行機構進(jìn)行控制,保證動(dòng)作按程序正常執行;
信號輸出段。負責所有需要輸出的信號進(jìn)行管理和邏輯轉換。
具體軟件系統流程如圖8所示。

注意事項
交流伺服系統是強電系統而且是高電磁輻射源(盡管它們有emc認證,還是不能絕對的避免電磁輻射的產(chǎn)生),而plc,hmi以及它們之間的通信連接是典型的弱電系統,很容易受到強電磁輻射的干擾,因此在硬件布置上要盡量增加強電系統與弱電系統之間的安裝距離,減少電磁干擾帶來(lái)的不利影響。同時(shí)考慮通信電纜與動(dòng)力電纜之間的安裝方式,一般遵循這樣的原則:通信電纜采用屏蔽電纜,并且要單點(diǎn)(在信號的接收處)屏蔽層接地;交流伺服的動(dòng)力電纜最好也要屏蔽,并且在伺服驅動(dòng)器的這一端進(jìn)行屏蔽層接地,電纜長(cháng)度盡量的短;通信電纜與動(dòng)力電纜盡量避免近距離平行布線(xiàn),如果無(wú)法避免平行布線(xiàn),二者距離要求≥20cm。
結語(yǔ)
hmi+plc+伺服系統是一個(gè)典型的小型的數控系統。它價(jià)格比常規的數控系統相比較,價(jià)格低廉,界面友好,功能強大,精度高,特別適合于小型機床上使用。經(jīng)實(shí)際使用驗證表明:這種系統性能非常穩定可靠,工況良好,加工出的產(chǎn)品質(zhì)量合格穩定。
評論