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淺談焦爐煤氣鼓風(fēng)機高壓變頻調速控制系統的設計

作者: 時(shí)間:2011-09-14 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

一、前言

   天鐵冶金集團有限公司焦化廠(chǎng)現有58型兩座和JN43-80型一座,以及配套的備煤、;凈化、輔助化工原料回收、污水處理等一套完善的生產(chǎn)系統,年產(chǎn)焦炭112萬(wàn)噸,5億立方米,焦油45000噸,粗苯13000噸,硫酸銨15000噸,以及日處理污水2400噸的能力。

  
  隨著(zhù)焦炭產(chǎn)量提高,收集壓力增大,原抽氣一運兩備的運行方式在夏季高溫天氣情況下已不能滿(mǎn)足生產(chǎn)要求,主要原因是煤氣壓力增大、溫度增高,若不能及時(shí)排出將可能發(fā)生爆炸。焦爐生產(chǎn)工藝中,集氣管煤氣壓力的控制效果將直接影響焦爐的生產(chǎn)。如果爐內壓力過(guò)高,會(huì )導致焦爐冒黑煙,煤氣外泄,嚴重污染環(huán)境,給現場(chǎng)工人的工作和健康造成極大影響和危害;如果爐內壓力過(guò)低,炭化室將出現負壓操作,會(huì )吸入大量空氣,浪費大量的煤氣,嚴重影響焦炭和煤氣的產(chǎn)量和質(zhì)量,并且長(cháng)期負壓操作將會(huì )影響焦爐的正常生產(chǎn)及壽命。

   如果要實(shí)施兩運一備運行方式,通過(guò)調整回流閥(也稱(chēng)小循環(huán)閥)的開(kāi)度來(lái)調節煤氣總管壓力,由于前后壓差較大,使得調節閥輕微動(dòng)作,總管壓力就會(huì )發(fā)生劇烈波動(dòng),超過(guò)工藝容許范圍。因此會(huì )引起回爐煤氣壓力及外網(wǎng)用戶(hù)煤氣量均發(fā)生劇變,造成焦爐煤氣量不足或外網(wǎng)用戶(hù)不能正常生產(chǎn),并且煤氣回流造成能量浪費。通過(guò)多方調研,焦化廠(chǎng)的技術(shù)人員提出使用來(lái)改變鼓風(fēng)機轉速,從而調節集氣管的壓力方案。

   變頻器的產(chǎn)業(yè)化在80年代中期才開(kāi)始形成,但隨著(zhù)大功率電力電子器件的迅速發(fā)展和巨大的市場(chǎng)推動(dòng)力,變頻器十多年來(lái)的發(fā)展非常迅速,使用器件已經(jīng)從SCR、GTR、GTO發(fā)展到IGBT、IECT、IGCT(SGCT)等,功率范圍從幾百kW到幾十MW,技術(shù)已經(jīng)成熟,可靠性得到保證,應用越來(lái)越廣。天鐵冶金集團有限公司焦化廠(chǎng)在考察對比了國內外多家變頻器生產(chǎn)廠(chǎng)家后,決定選用北京利德華福電氣技術(shù)有限公司生產(chǎn)的HARSVERT-A系列高壓變頻器。 ARSVERT-A系列高壓變頻器性能穩定,可靠性高,并且已在電力、冶金、石化、市政供水、水泥等多個(gè)領(lǐng)域成功應用,得到了用戶(hù)的普遍認可和市場(chǎng)的長(cháng)久考驗。

二、系統方案

1.系統電氣

   天鐵集團焦化廠(chǎng)有三臺D1350-1.237/0.887煤氣鼓風(fēng)機,平時(shí)采用一運兩備方式,夏季才用兩運一備方式。根據實(shí)際工況要求主回路電氣結構圖,選用HARSVERT-A型高壓變頻器一拖一和一拖二成功方案。
  
1.1電氣主回路原理
     
   以1#鼓風(fēng)機為例說(shuō)明,工作原理是由3個(gè)真空接觸器KM11、KM12、KM13以及2個(gè)高壓隔離開(kāi)關(guān)QS11、QS12組成(見(jiàn)圖一),其中KM11、KM12、KM13為高壓真空接觸器,用于變頻和工頻的電動(dòng)切換。QS11和QS12為高壓隔離開(kāi)關(guān),一般情況下處于合閘狀態(tài),僅在變頻器檢修時(shí)拉開(kāi),用于電機工頻運行情況下對變頻器進(jìn)行安全檢修。3#、4#風(fēng)機的主回路工作原理也類(lèi)似。

特點(diǎn):

   1)可以實(shí)現工/變頻自動(dòng)切換功能。在變頻器出現嚴重故障時(shí),系統能夠自動(dòng)切入工頻電網(wǎng)中,斷開(kāi)變頻器時(shí),負載不用停機,滿(mǎn)足現場(chǎng)不能停機要求。

   2)易實(shí)現一運兩備和兩運一備運行方式。即一臺變頻運行,一臺變頻備用,一臺工頻備用;兩臺變頻運行,一臺工頻備用。
  
1.2 HARSVERT-A高壓變頻器采用單元串聯(lián)多電平電壓源型拓樸方式

   其優(yōu)點(diǎn)是采用輸入多重化設計,高次諧波含量非常小,輸出采用單元模塊串聯(lián),使得諧波含量極低,在無(wú)輸出濾波器的情況下,可使THD0.3%,堪稱(chēng)“完善無(wú)諧波”高壓變頻器;極低的轉矩紋波和電機噪聲;功率因數可達0.95;對電機絕緣無(wú)損害,電纜長(cháng)度無(wú)限制;便于冗余設計。中文操作界面便于維修。
  
2.自動(dòng)化網(wǎng)路設計

   由主控PLC、旁路柜控制PLC、高壓變頻器、上位機組成。其中主控系統采用西門(mén)子S7-300PLC、旁路柜內置西門(mén)子S7-200-PLC、上位機監控選用組態(tài)王軟件。通訊網(wǎng)路在底層采用Profibus DP總線(xiàn),主控PLC和上位機監控系統采用以太網(wǎng)通訊。西門(mén)子S7-300PLC作為整個(gè)系統的控制核心,處理人機界面對系統的各種請求,對整個(gè)系統的參數進(jìn)行監控,實(shí)現對集氣管壓力的PID調節,維持管網(wǎng)的壓力恒定。自動(dòng)旁路柜集成有S7-200PLC,完成變頻工頻切換功能。上位機系統采用用戶(hù)熟悉的組態(tài)王監控軟件,與PLC的連接采用以太網(wǎng)方式??紤]現場(chǎng)工況,對安全性、可靠性、穩定性要求都很高,我們現場(chǎng)控制級采用Profibus DP總線(xiàn)連接,監控操作級采用Ethernet方案,接入焦化廠(chǎng)局域網(wǎng)主服務(wù)器系統,實(shí)現遠程監視。配置上:西門(mén)子S7-200配置EM277 Profibus 總線(xiàn)模塊,S7-300選用315-2 DP,并配置CP341-1T 以太網(wǎng)模塊,PLC集成的DP接口用于連接S7-200,以太網(wǎng)模塊CP343-1T用于和上位機的以太網(wǎng)連接。

   控制網(wǎng)絡(luò )具有如下特點(diǎn):良好的穩定性、擴展性、軟硬件的開(kāi)放性以及友好的人機界面,上位機按冗余控制配置等優(yōu)點(diǎn)。
  
(系統網(wǎng)絡(luò )圖)
3.軟件設計

   上位機系統選用亞控公司生產(chǎn)的組態(tài)王軟件。該軟件具有友好的人機界面,支持以太網(wǎng)絡(luò )??梢院芊奖愕膶?shí)現遠程監視等功能。報表、報警功能強大,支持OPC,支持多種型號的PLC通訊。

   軟件設計過(guò)程中,由于上位機的程序組態(tài)王不直接支持西門(mén)子的以太網(wǎng)通訊協(xié)議,因此需要利用OPC Server來(lái)作為過(guò)渡。這樣也使得局域網(wǎng)上的機器可以方便調用該機的參數,便于遠程監視。

  S7-300 PLC采用Step 7軟件編程。軟件采用模塊化編程方式,把系統的各個(gè)工作編成一個(gè)個(gè)功能塊,在一個(gè)OB中調用,方便易用,便于用戶(hù)理解修改。支持梯形圖、語(yǔ)句表。采用一些容錯程序設計,加強系統的穩定性。
  
4.主要控制設計

4.1 油路冷卻系統自啟控制

   每次鼓風(fēng)機啟動(dòng)前先啟動(dòng)液壓油泵,讓油流入升速器中,冷卻摩擦產(chǎn)生熱量,否則鼓風(fēng)機不能啟動(dòng)。在運行中如果主油泵壓力達不到要求,輔助油泵自動(dòng)啟動(dòng),并能根據油溫自動(dòng)加熱。并對油路的堵塞情況、不同點(diǎn)的油溫檢測。

4.2 鼓風(fēng)機變頻、工頻自動(dòng)切換控制

   一臺鼓風(fēng)機變頻運行,當變頻器故障跳閘時(shí),系統會(huì )自動(dòng)切換工頻運行,同時(shí),小循環(huán)回流閥立即打開(kāi),機前煤氣壓力控制靠調節的小循環(huán)閥開(kāi)度來(lái)實(shí)現。為了減小機前壓力無(wú)擾動(dòng)切換,小循環(huán)開(kāi)度初始值設為50%。
  
4.3 兩臺鼓風(fēng)機無(wú)擾動(dòng)切換控制

   當1#鼓風(fēng)機變頻運行,要停機檢修變頻器或風(fēng)機時(shí),投入3#鼓風(fēng)機。操作先用2#變頻器啟動(dòng)3#鼓風(fēng)機,同時(shí)停 1#變頻器。由于機前壓力實(shí)現PID閉環(huán)控制,使得1#變頻按照設定的減速時(shí)間,平滑停車(chē),進(jìn)口閥門(mén)流量緩慢減小。相反,3#鼓風(fēng)機按照設定加速時(shí)間,轉速平滑上升,進(jìn)口閥門(mén)流量緩慢增加。這樣保證機前集氣母管壓力恒定,實(shí)現兩臺鼓風(fēng)機無(wú)擾動(dòng)切換,解決原下兩臺鼓風(fēng)機切換時(shí)產(chǎn)生的系統管網(wǎng)壓力發(fā)生劇烈波動(dòng)的問(wèn)題。(詳見(jiàn)系統流程圖)
  
4.4 機前壓力PID閉環(huán)控制

   對于壓力、流量等被調參數來(lái)說(shuō),對象調節通道時(shí)間常數T0較小,而負荷又變化較快,這時(shí)微分作用和積分作用都要引起振蕩,對調節質(zhì)量影響很大,故不采用微分調節規律。因此,焦爐煤氣壓力自動(dòng)調節控制、小循環(huán)閥自動(dòng)調節都采用PI調節。P值越大,比例調節作用越強,I值越小,積分作用越強
  
4.5 壓力傳感器掉線(xiàn)控制

   對于一些可靠性要求非常高的,被控對象提出多點(diǎn)采集的理論,因此在機前母管上取兩個(gè)壓力采集點(diǎn)。把這兩點(diǎn)的壓力值送入PLC S7-300中比較,如果差值大于某個(gè)值,就認為壓力值小的傳感器故障。這樣保證采集壓力值的準確性,從而保證系統可靠性。
  
4.6 緊急故障預案措施

   鼓風(fēng)變頻控制系統在主控室設計有緊急操作箱。在控制系統癱瘓情況下,操作轉換開(kāi)關(guān),通過(guò)硬連接線(xiàn)斷開(kāi)變頻器上下接觸器,甩開(kāi)變頻直接工頻啟動(dòng),小循環(huán)系統自動(dòng)倒入原來(lái)老控制系統,以防止事故擴大。例如:Profibus總線(xiàn)電纜故障了,鼓風(fēng)機處于失控狀態(tài),機前壓力靠風(fēng)機慣性緩慢減小,這時(shí)控制系統會(huì )發(fā)出聲光告警,報通訊故障,需要人工迅速干預切換為老控制方式下。
  
4.7 兩臺上位機監控系統熱冗余控制

兩臺上位機同時(shí)監控整個(gè)系統,當主上位機A故障退出時(shí),從上位機B仍然能實(shí)時(shí)監控系統,這樣保證系統的安全性、可靠性。
  
三、結束語(yǔ)

   用高壓變頻器控制鼓風(fēng)機,實(shí)現鼓風(fēng)機機前集氣母管的壓力恒定控制,大大改善了焦爐生產(chǎn)及現場(chǎng)環(huán)境,完全達到了生產(chǎn)工藝要求。PLC控制技術(shù)、PROFIBUS總線(xiàn)技術(shù)和高壓變頻技術(shù)的完美結合,使得集成自動(dòng)化程度高,運行穩定,操作簡(jiǎn)單,節能高效明顯等優(yōu)點(diǎn)。解決了兩臺鼓風(fēng)機并列運行靠調節回流閥無(wú)法實(shí)現壓力恒定和相互無(wú)擾動(dòng)切換,這個(gè)始終困擾焦爐生產(chǎn)的難題。

   焦爐鼓風(fēng)機高壓變頻器控制系統的成功應用,對于改善環(huán)境、提高煤氣回收量和質(zhì)量,都具有很高的經(jīng)濟價(jià)值,值得推廣。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/161492.htm


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