工業(yè)以太網(wǎng)PROFINET革新制絲線(xiàn)的電控系統
摘要 本文介紹了采用工業(yè)以太網(wǎng)(PROFINET)革新使用現場(chǎng)總線(xiàn)完成制絲線(xiàn)系統控制的方法。文章分析了原有控制系統的剛性、功能固定及維護成本高等問(wèn)題,給出了新系統的設計方案、控制難點(diǎn)的解決方法。通過(guò)升級改進(jìn),新的制絲線(xiàn)電控系統更柔性化,滿(mǎn)足了信息控制一體化的要求,最終提高了卷煙生產(chǎn)的 效率。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/88058.htm關(guān)鍵詞 實(shí)時(shí)工業(yè)以太網(wǎng),制絲線(xiàn),PLC,工控機
1 前言
卷煙企業(yè)的生產(chǎn)流程,主要是:制絲、卷接、包裝。而制絲線(xiàn)(Prime line)是確保保證卷煙質(zhì)量穩定的生產(chǎn)線(xiàn),同時(shí)制絲線(xiàn)也是的工藝流程最長(cháng)、工序最繁雜、設備種類(lèi)最多的生產(chǎn)線(xiàn)。制絲線(xiàn)的自動(dòng)控制方式,是按葉線(xiàn)、梗線(xiàn)、配比、加香加料等工藝段劃分,先獨立通過(guò)PLC掛接現場(chǎng)總線(xiàn)(Fieldbus)的方式完成工藝段的控制,然后再通過(guò)以太網(wǎng)(Ethernet)將各工藝段相聯(lián),最終完成相應的數控采集、監控。這種控制模式在當前的卷煙行業(yè)內得到了最廣泛的應用。
2 當前制絲線(xiàn)電控系統簡(jiǎn)介及問(wèn)題分析
2.1卷煙廠(chǎng)制絲線(xiàn)電控系統
制絲線(xiàn)電控系統是卷煙廠(chǎng)制絲生產(chǎn)線(xiàn)的控制核心。系統示意圖如圖1。
原電控系統的各個(gè)工藝段由PLC、觸摸屏、現場(chǎng)I/O站組成控制系統,現場(chǎng)總線(xiàn)將各部件聯(lián)接;現場(chǎng)層與監控管理層通過(guò)以太網(wǎng)交換機進(jìn)行聯(lián)接。
在生產(chǎn)現場(chǎng),各工藝段的PLC負責本工藝段的控制,根據生產(chǎn)工藝要求,發(fā)送相應控制指令;現場(chǎng)總線(xiàn)傳送指令到達現場(chǎng)I/O站,完成對現場(chǎng)執行器件的控制,同時(shí)采集現場(chǎng)傳感器的信號,回傳至PLC。觸摸屏顯示相關(guān)的生產(chǎn)參數,供現場(chǎng)人員了解生產(chǎn)線(xiàn)狀況,接收現場(chǎng)人員的生產(chǎn)操作命令。
監控管理層,交換機通過(guò)以太網(wǎng)將現場(chǎng)層與監控管理層聯(lián)接。服務(wù)器采集現場(chǎng)的生產(chǎn)信息,生成相應報表;監控計算機實(shí)時(shí)監控現場(chǎng)生產(chǎn)狀況,并可發(fā)布生產(chǎn)調度計劃。
2.2現有系統存在的問(wèn)題
在原電控系統中,各工藝段相對獨立,工序固定單一,適合固定產(chǎn)品的大批量生產(chǎn)。但當前卷煙市場(chǎng)競爭激烈,新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)投產(chǎn)要求工藝技術(shù)不斷改進(jìn),此時(shí)這類(lèi)電控系統的剛性就暴露無(wú)遺。工藝段進(jìn)行調整時(shí),整個(gè)工藝段的電控系統要重新設計;制絲線(xiàn)的整線(xiàn)調整就等同于新建一條生產(chǎn)線(xiàn)。此外,現場(chǎng)觸摸屏的人機界面功能單薄,而且當現場(chǎng)操作觸摸屏出現問(wèn)題時(shí),其所負責的監控的工藝段就無(wú)法實(shí)現人機交互的功能;更為嚴重的是,當控制系統的集中監控計算機停機(包括正常停機和故障停機)時(shí),整條制絲生產(chǎn)線(xiàn)就不能正常生產(chǎn)。整個(gè)電控系統結構繁雜、難于維護,無(wú)法適應目前先進(jìn)的柔性生產(chǎn)理念的要求。
3 新電控系統的設計
3.1控制體系的選擇
卷煙廠(chǎng)的自動(dòng)化已由簡(jiǎn)單的生產(chǎn)車(chē)間自動(dòng)控制、辦公室的計算機使用,延伸到了管理層、控制層、現場(chǎng)層的方方面面。正如菲尼克斯電氣在2004年首次提出信息控制一體化的理念 — 即以實(shí)時(shí)工業(yè)以太網(wǎng)(Real Time Ethernet)完成企業(yè)內所有設備的聯(lián)接,實(shí)現信息流的暢通無(wú)阻。在此選用的工業(yè)以太網(wǎng)PROFINET,正是基于這一理念,由INTERBUS CLUB(由菲尼克斯電氣主導)與PROFIBUS USER ORGANISATION(由西門(mén)子主導) 共同推出了。
PROFINET是一個(gè)整體的解決方案,它使用TCP/IP和IT標準,符合基于工業(yè)以太網(wǎng)的實(shí)時(shí)自動(dòng)化體系。PROFINET能夠實(shí)現與現場(chǎng)總線(xiàn)的無(wú)縫集成;它可以滿(mǎn)足用于所有客戶(hù)需要的統一的通信,將現場(chǎng)總線(xiàn)傳輸現場(chǎng)信息的實(shí)時(shí)性、使用方便、診斷功能強和經(jīng)濟性的特點(diǎn),與工業(yè)以太網(wǎng)的多主站、通用性、同時(shí)能夠通過(guò)采用不同速率來(lái)傳輸大數量信息的特點(diǎn)有機地結合起來(lái)。
3.2現場(chǎng)操作員終端的選擇
為更好地實(shí)現現場(chǎng)監控,此次選用了PPC 5315工控機(菲尼克斯電氣)。此種型號的工控機滿(mǎn)足了原有的現場(chǎng)顯示需求,同時(shí)提供通用的WINDOWS運行平臺,可以同時(shí)運行多套主機商開(kāi)發(fā)的程序;PCI、ISA通用擴展槽、雙以太網(wǎng)口等接口,使通過(guò)外接擴展卡增強系統功能異常簡(jiǎn)單。另外考慮到工業(yè)現場(chǎng)溫度較高、濕度較大、且粉塵較多、設備工作時(shí)震動(dòng)頻率大,此工控機采用無(wú)風(fēng)扇設計、工業(yè)硬盤(pán)且帶防震安裝裝置??删S護性較好,同時(shí)數據信息得到良好保護。
3.3其它控制系統器件的選擇
正常情況下,PLC、現場(chǎng)I/O等器件,選用符合IEC標準的產(chǎn)品即可。不過(guò),因采用了最新的工業(yè)以太網(wǎng)PROFINET,相關(guān)器件的接口就有了新的要求。PLC要求具備PROFINET接口,現場(chǎng)I/O子站的耦合器要求具備PROFINET接口。此外,交換機要求支持PROFINET功能,這樣才能傳送實(shí)時(shí)信號。
4 控制系統實(shí)施
4.1新控制系統的建立
PROFINET交換機構建冗余光纖環(huán)網(wǎng),各工藝段的電氣設備不再按物理劃分,全部就近接入工業(yè)以太網(wǎng)PROFINET。各工藝段的邏輯結構在組態(tài)時(shí)完成,與硬件位置無(wú)關(guān)。
現場(chǎng)操作員終端通過(guò)PROFINET與所有控制段PLC通訊,實(shí)現對相關(guān)控制段設備的授權監控,同時(shí)還通過(guò)PROFINET與生產(chǎn)管理層連接,直接從生產(chǎn)管理層獲得生產(chǎn)作業(yè)計劃、批次任務(wù)、配方參數等生產(chǎn)數據,并將相關(guān)生產(chǎn)段的生產(chǎn)信息傳遞給生產(chǎn)管理層。
數據服務(wù)器同樣通過(guò)以太網(wǎng)接入工業(yè)以太網(wǎng)PROFINET,采集相關(guān)數據。無(wú)線(xiàn)以太網(wǎng)交換機可以使工程師的無(wú)線(xiàn)設備便捷地連入網(wǎng)絡(luò )開(kāi)展工作。
4.2新的制絲線(xiàn)控制流程
自動(dòng)配葉工序按照卷煙葉組配方要求,完成片煙原料和煙梗的自動(dòng)組配;片煙預處理工序將各類(lèi)型等級的片煙加溫回潮松散、加料,根據葉組配方要求完成批量配葉任務(wù);制葉絲工序將混合后貯存到規定時(shí)間后的煙片由貯葉柜輸出,經(jīng)篩分、切絲、葉絲加濕進(jìn)入烘絲環(huán)節;煙梗預處理工序將煙?;爻避浕?,具備煙梗制絲的條件;制梗絲工序將處理好的煙梗由貯柜輸出,經(jīng)蒸梗、壓梗、風(fēng)冷、金屬探測等,進(jìn)入切梗絲機;混合加香工序實(shí)現葉絲、梗絲、二氧化碳膨脹煙絲、薄片絲、回用煙絲的比例摻兌和均勻加香;貯絲喂絲工序將加香后貯存8小時(shí)以上的煙絲送至對應的卷接機組。
4.3控制網(wǎng)絡(luò )構建的要點(diǎn)
傳統的現場(chǎng)總線(xiàn)控制系統,要求同一工藝段的電氣器件必須通過(guò)總線(xiàn)電纜直接相連。工業(yè)以太網(wǎng)PROFINET無(wú)此要求,只需就近將電氣器件接入交換機,在組態(tài)時(shí)就可完成邏輯結構的構建。因而在此要求打破舊有的思維,依據信息網(wǎng)絡(luò )的優(yōu)勢來(lái)完成網(wǎng)絡(luò )構建。
新的工業(yè)以太網(wǎng)PROFINET控制系統,帶來(lái)一個(gè)問(wèn)題,大量的設備直接連在網(wǎng)絡(luò )中,導致大量的數據包充斥網(wǎng)絡(luò ),造成通訊效能下降。解決辦法就是使用VLAN(虛擬局域網(wǎng)),即在交換機中啟動(dòng)VLAN功能(參見(jiàn)具體產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)),將邏輯上屬于同一工藝段的電氣器件劃歸同一個(gè)VLAN。
5 結語(yǔ)
新電控系統的PROFINET網(wǎng)絡(luò )集成了強大功能,從網(wǎng)絡(luò )安裝到基于web診斷的整個(gè)自動(dòng)化解決方案的實(shí)現;PROFINET的模塊化結構可非常容易地擴展和包含其他功能;PROFINET提供標準化的獨立于制造商的工程接口,它能夠方便地把各個(gè)制造商的設備和組件集成到單一系統中。PPC5135的人機界面友好,不僅使現場(chǎng)的監控更便捷,同時(shí)其通訊功能使車(chē)間總控室可以實(shí)時(shí)監視現場(chǎng)生產(chǎn)情況。
新的控制系統將網(wǎng)絡(luò )通訊協(xié)議簡(jiǎn)化為一種,極大地節約了構建成本、未來(lái)維護成本。同時(shí)為未來(lái)柔性制絲系統的構建打下了良好的基礎。
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