DCS控制系統在原油穩定壓縮機中的應用
文章介紹了dcs系統在壓縮機裝置的應用,包括dcs系統特點(diǎn),自控改造方案,設備儀表選型,報警措施等。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/80070.htm1、引言
原油穩定壓縮機是油氣集輸系統生產(chǎn)中原油穩定、油氣處理的重要設備, 該裝置工藝流程復雜,生產(chǎn)過(guò)程易燃易爆,同時(shí)對生產(chǎn)參數的控制要求嚴格。油氣集輸系統中的聯(lián)合站大都利用壓縮機作為原油穩定、油氣處理的裝置。
目前壓縮機控制儀表全部是電-ⅱ型儀表,為220v供電,防爆等級低,無(wú)數據遠傳功能;大多數參數調節靠人為手動(dòng),或者靠簡(jiǎn)單的儀表進(jìn)行監測;儀表的故障率較高,控制效率低;生產(chǎn)出現故障時(shí),也不容易查找事故原因,造成了生產(chǎn)、安全等諸多不穩定的因素;同時(shí)又不能對生產(chǎn)參數的歷史數據進(jìn)行儲存,不便于生產(chǎn)管理,嚴重限制了壓縮機裝置自動(dòng)化技術(shù)的進(jìn)一步提高,成了阻礙該裝置自動(dòng)化改造的瓶頸.為了克服以上毛病,提高壓縮機自動(dòng)運行的能力,達到提前預警的目的,同時(shí)確保原油的產(chǎn)量和質(zhì)量,提高原油的外輸率,應用dcs作為新的控制系統對該裝置進(jìn)行改造勢在必行。
2、總體方案設計
2.1、總體方案簡(jiǎn)介
壓縮機裝置有30多個(gè)重要的生產(chǎn)參數,各生產(chǎn)參數相互牽制與影響。該裝置對生產(chǎn)參數的要求較高,具體要求如下:進(jìn)氣壓力<-0.05mpa,排氣壓力>0.35mpa,排氣溫度>85℃,機油壓力<0.25mpa,機油溫度>65℃,必須進(jìn)行聲光報警,提醒操作人員及時(shí)處理,確保生產(chǎn)的安全;如果排氣壓力>0.45mpa,排氣溫度>95℃,機油壓力<0.15mpa,機油溫度>70℃,必須進(jìn)行停機處理。將壓縮機的生產(chǎn)參數如溫度、壓力等分為兩路輸入控制系統:一路引入報警設定器,報警設定器根據內部的參數設定的報警值,檢測生產(chǎn)參數,如果生產(chǎn)參數異常,則發(fā)出故障報警信號,停止壓縮機,保障設備、生產(chǎn)的安全;另一路引入dcs系統,進(jìn)行參數的常規顯示和流程畫(huà)面,在發(fā)生故障或壓縮機停機時(shí),進(jìn)行聲光報警,提示操作人員,有效防止誤操作,緊急排除險情。該系統提供歷史數據瀏覽查詢(xún)功能,可以對歷史數據進(jìn)行跟蹤查詢(xún),為分析故障原因提供方便。整套系統相輔相成,界面友好直觀(guān),操作方便,既節省了人力資源,又提高了工作效率。
2.2控制系統的技術(shù)簡(jiǎn)介
具有代表性的是focs系統和macs系統,這兩種控制系統都具有開(kāi)放的體系結構,可提供多層的開(kāi)放數據接口,具備強大的處理功能,提供了方便的組態(tài);支持多種現場(chǎng)標準,可以適應未來(lái)的擴展需要;并且系統可靠性高,維修方便。系統的冗余、容錯、自診斷能力較強,技術(shù)支持能力也比較強大。不管在功能,還是在穩定性和實(shí)用性等方面都滿(mǎn)足了該裝置自控的需要。
1、控制系統的優(yōu)越性:
·投資少,供貨周期短,備品備件有保障。
·控制水平更加多樣化,可以滿(mǎn)足多復雜控制方案的實(shí)現。
·有利于集中控制,減少了系統維護量及相關(guān)備品備件的更換。
·系統采用冗余,大大增加了系統的安全可靠性。
·充分利用計算機的優(yōu)越性,對現場(chǎng)儀表進(jìn)行故障診斷和在線(xiàn)調整
·減少了裝置操作人員和維護人員的勞動(dòng)強度,減員增效。
2、控制系統的技術(shù)新特點(diǎn)
a、系統是以微處理器為基礎的智能分散結構,軟硬件的緊密結合使系統能力充分發(fā)揮。
b、控制器采用冗余配置,具有高度的可靠性,系統內任何一個(gè)組件發(fā)生故障,均不會(huì )影響整個(gè)系統的工作。
c、底層連接的網(wǎng)絡(luò )化、i/o模塊的全智能化,熱備份的冗余技術(shù),可靠的帶電拔插的技術(shù)特征。
d、組態(tài)軟件功能具有標準的sfc、fbd、ld、st、fm 5種組態(tài)工具,圖形工具里有豐富的圖形庫,很快就能繪出界面友好的流程圖。
e、系統網(wǎng)絡(luò )為100m冗余快速以太網(wǎng),極大加速 了網(wǎng)絡(luò )速度,對將來(lái)的擴容和改造留下了充分的余地。
f、采用完全開(kāi)放的、先進(jìn)的軟硬件技術(shù),結構靈活、安全便利、維護簡(jiǎn)單。
3、系統組態(tài)及人機交互界面
組態(tài)軟件為和利時(shí)的dcs系統focs或macs,軟件平臺為中文win2000,配置數據交換網(wǎng)卡,將數據發(fā)布到mis網(wǎng)上,實(shí)現壓縮機生產(chǎn)參數的共享;在其它崗位或辦公室的計算機上配置實(shí)時(shí)信息采集軟件,可以了解壓縮機的參數和運行情況。組態(tài)軟件主要包括五個(gè)子系統:系統配置、數據庫生系統、控制方案生成、圖形生成、報表生成。另外還有歷史庫生成和共享庫生成??刂葡到y通過(guò)下位機組態(tài)軟件編輯程序,控制壓縮機運行;上位機組態(tài)軟件編輯流程圖畫(huà)面,供人機對話(huà)。壓縮機根據程序運行,實(shí)現報警聯(lián)鎖,一旦發(fā)生報警,計算機界面將彈出報警畫(huà)面,提醒操作人員對生產(chǎn)情況及時(shí)處理,保障生產(chǎn)的安全運行??刂葡到y的主要功能:數據采集及處理,流程操作控制及監督管理,操作畫(huà)面顯示及報警顯示,歷史數據儲存功能,設備和狀態(tài)監視,程序控制,報表打印,執行緊急關(guān)斷邏輯。
2.3、控制系統和儀表的選型
為保證壓縮機連續、高效、可靠的運行,選用北京和利時(shí)股份有限公司開(kāi)發(fā)的dcs系統作為控制系統,由于壓縮機裝置運行起來(lái)振動(dòng)相對較大,并且對溫度、壓力的要求較高,因此,儀表選用抗振性能較好的產(chǎn)品鎧裝一體化溫度變送器和壓力變送器,用進(jìn)口的報警設定器與繼電器的結合來(lái)控制壓縮機的啟停,同時(shí)將報警信號引入計算機控制系統,及時(shí)進(jìn)行聲光報警和報警彈圖。
報警設定器選用美國的多路輸出報警輸出控制器,該設備運行可靠,維護量小,運行時(shí)間長(cháng)。
3、控制系統硬件設計
3.1、硬件配置
壓縮機裝置的控制系統主要組成部分:2臺服務(wù)器(又叫控制站,冗余配置),2臺操作員站(其中一套兼做工程師站),現場(chǎng)控制站,通訊站,1臺打印機。
系統的網(wǎng)絡(luò )拓圖見(jiàn)下圖:
3.2、報警設定器
這是本次壓縮機自動(dòng)化改造的成功之處。報警設定器選用美國的多路輸出報警控制器,該設備采用最新的數字技術(shù)和微處理器對現場(chǎng)來(lái)的信號進(jìn)行報警,有單通道和雙通道兩種形式,同時(shí)可輸出模擬信號。報警設定器面板上有自診斷指示和輸出指示燈,隨時(shí)監視每個(gè)通道的工作狀態(tài)。該設備模塊化設計,運行可靠,維護量小。
壓縮機的連鎖停機控制很重要,用報警設定器代替原有電氣控制柜電-ⅱ型儀表,改為低電壓(24v)控制,在新的電氣控制柜中增加24v繼電器,控制壓縮機的運行;利用報警設定器的模擬輸出既保證信號的采集,又能完成壓縮機的報警保護。在正常情況下,一旦壓縮機運行,就不要求停機。報警設定器可解決在計算機出現故障或需要維護系統時(shí),不停機控制壓縮機的運行。這樣即使在自控系統或計算機停止運行時(shí),壓縮機也能正常運行,減少了壓縮機停機時(shí)間。
報警設定控制回路圖如下:
4、系統的應用效果與分析
河口采油廠(chǎng)聯(lián)合站,如首站、大北站的壓縮機控制采用dcs改造后,壓縮機運行穩定,工人勞動(dòng)強度低,系統工作穩定可靠,數據實(shí)時(shí)采集、許算和統計,大大提高了壓縮機故障處理的及時(shí)性、準確性,提高了工作效率和管理水平。同時(shí)壓縮機dcs自成系統,及可以單獨控制,又可以連在聯(lián)合站的大系統中,為聯(lián)合站的自動(dòng)化改造提供了可靠基礎。
5、結束語(yǔ)
壓縮機裝置對原油資源的高效處理,既節約了資源,又最大限度地減少了對大氣環(huán)境的污染,做到了社會(huì )效益、經(jīng)濟效益、環(huán)境效益三效益的協(xié)調統一。采用dcs集散控制系統后,隨著(zhù)產(chǎn)品質(zhì)量的提高,極大地拓展了企業(yè)的盈利空間,進(jìn)一步增強了企業(yè)的市場(chǎng)競爭能力,促進(jìn)了企業(yè)在技術(shù)與管理方面走上一個(gè)嶄新的高度。 dcs控制系統的優(yōu)勢,在于可以靈活簡(jiǎn)便的實(shí)現多種控制方案,dcs系統在壓縮機生產(chǎn)過(guò)程中的應用,是油田穩定系統發(fā)展的必然趨勢。隨著(zhù)自動(dòng)化技術(shù)的不斷發(fā)展和完善,成本大幅度下降,可靠性不斷提高,壓縮機采用dcs控制系統控制,就可實(shí)現生產(chǎn)過(guò)程中的快速、準確、平穩和可靠的操作,達到提高效率,節約能源的目的。
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