摩托車(chē)消聲器振動(dòng)測試
3.2 測試加速度頻譜分析
對測試加速度時(shí)域信號做 FFT,得到其所對應的頻譜。通過(guò)頻譜圖可以看出振動(dòng)的主要頻率成分特征,從而判斷發(fā)動(dòng)機激勵及路面激勵分別對消聲器振動(dòng)的貢獻量。這里僅列舉發(fā)動(dòng)機轉速4000rpm 和8000rpm 下前測點(diǎn)(后測點(diǎn)結果類(lèi)似)Z 方向的振動(dòng)加速度頻譜。
圖4:4000rpm 惡劣路Z 方向加速度頻譜
圖5:8000rpm 惡劣路Z 方向加速度頻譜
圖6:4000rpm 鋪裝路Z 方向加速度頻譜
圖7:8000rpm 鋪裝路Z 方向加速度頻譜
3.3 消聲器結構有限元分析
根據消聲器結構及實(shí)際約束狀態(tài)計算消聲器約束模態(tài)和在加速度載荷作用下的應力分布狀況。計算結果表明在約束狀態(tài)下三種消聲器方案200Hz 以下都具有3~4 個(gè)共振頻率存在,所以要想完全避開(kāi)消聲器在使用過(guò)程中的共振是非常困難的。強度分析結果顯示外部加強的方案2 優(yōu)于內部加強的方案1 且都明顯優(yōu)于原方案。
4.結論
通過(guò)對測試信號的分析可以確定引起消聲器產(chǎn)生振動(dòng)的主要原因是發(fā)動(dòng)機引起的激勵,路面激勵引起的振動(dòng)相對較小。三種方案的約束模態(tài)在200~300Hz 頻率內都存在,當發(fā)動(dòng)機轉頻或倍頻達到該頻率時(shí)會(huì )引起共振,從頻譜及RMS 分析結果來(lái)看幅值不會(huì )放大很多。三種方案都無(wú)法完全避開(kāi)該頻率段。當發(fā)動(dòng)機轉速達到9000rpm 后,測試結果顯示高頻(1000Hz以上)振動(dòng)成分明顯增大,對消聲器的疲勞很不利。內部加強和外部加強后,消聲器振動(dòng)水平有所下降,從測試結果來(lái)看,外部加強的效果最好,振動(dòng)加速度RMS 值最小。慣性力CAE分析結果顯示,加強后應力水平及應力分布狀況均有比較明顯的改善,其中外部加強效果最明顯。綜合考慮外部加強方案是三個(gè)方案中效果最好的。
由于測試條件限制,發(fā)動(dòng)機轉速的穩定性、行使路線(xiàn)的一致性都存在一定誤差,所以本次測量的結果存在一定誤差。CAE 計算中均采用相同的加速度值載荷邊界,基本反映三種方案的振動(dòng)應力分布狀況??紤]到測試RMS 值外部加強方案最小,所以實(shí)際中外部加強方案與其他方案的差別還要明顯。
參考文獻:
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