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水泥廠(chǎng)機立窯變頻改造應用及供風(fēng)改造方案

作者: 時(shí)間:2009-02-09 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

一、系統

  用〈調速控制成套裝置〉取代調整風(fēng)板或閥門(mén)開(kāi)啟度來(lái)調節放風(fēng)量,與用風(fēng)量的比例(即調節風(fēng)量利用率)來(lái)滿(mǎn)足燒結時(shí)不同用風(fēng)量的落后的傳統的機械調節方法(這種傳統方法缺點(diǎn)是電能浪費嚴重、調節精度差、啟動(dòng)電流大、噪音大、粉塵污染嚴重)改造后的系統是在保留原控制系統的基礎上增加一套變頻回路與原控制并聯(lián),形成的雙回路控制系統。其特點(diǎn)是雙回路保障生產(chǎn)的邊續正常運行,由于變頻器具有軟起動(dòng)功能,電機啟動(dòng)時(shí),無(wú)大電流沖擊,延長(cháng)設備使用壽命;由于變頻器可任意調節風(fēng)機電機轉速,因此可按所需風(fēng)量準確調節風(fēng)量,無(wú)須旁路放風(fēng)、減少水泥粉塵污染、節電可達15%-40%。綜合效益可觀(guān),一般6~12個(gè)月可收回全部投資。

  二、成球預加水系統

  生料成球工序是影響水泥熟料燒結質(zhì)量的關(guān)鍵工序之一,其中,料、水比例直接影響成球好壞。變頻器通過(guò)對成球預加水泵電機轉速進(jìn)行無(wú)極調速調節,時(shí)刻跟蹤生料供給量,進(jìn)行等比例加水,從而使半機械化、半手工加“人腦”(即憑經(jīng)驗)控制的落后工藝跨上了全自動(dòng)化、電腦控制的新臺階。料水配合比較穩定,成球效果良好,水泥燒結質(zhì)量得到提高

  三、生料均化給料系統

  為確保產(chǎn)品質(zhì)量必須最大限度消除生料中石料質(zhì)量的隨機波動(dòng),實(shí)現均化是必要的。但螺旋給料機“堵料”、“虧料”現象時(shí)有發(fā)生,間斷給料不僅影響生產(chǎn),而且造成機械設備和電器設備的損傷。各生料倉下送料口的送料比例人為性較大,使均化效果受到影響,一直無(wú)法解決。此系統用變頻改造之后,將所有送料口處的送料電機用變頻器同步進(jìn)行無(wú)極調速,等比例送料,操作人員只需觀(guān)察螺旋給料機的總輸料量,調整送料電機轉速快慢即可。這樣均化效果大大提高,非生產(chǎn)耽擱時(shí)間減少50%以上。

四、水泥選粉系統

  根據水泥桔的不同,要求水泥成品粉粒細度不同,而老式選粉機要改變選粉細度,其過(guò)程相當麻煩,不單要停產(chǎn),而且要將選粉機拆開(kāi),調速同軸上每組扇葉的數量和角度。這個(gè)過(guò)程又沒(méi)有一定的標準,只能按照經(jīng)驗一次一次對比試驗,每次都重復這樣的過(guò)程:

  拆開(kāi)機組→調整扇葉→裝上機組→試選→檢驗細度

  直到選出的粉粒達到要求的細度為止。變頻改造之后的選粉系統,只須按下提前預置的不同標號細度按鈕,選粉機選出的粉粒就對應所需要的細度。做到了連續化、自動(dòng)化生產(chǎn),即節約了寶貴的時(shí)間又提高效率,降低勞動(dòng)強度,綜合效益明顯。

  五、卸料系統

  為使水泥燒結過(guò)程“三平衡”(即加料、供風(fēng)、卸料三平衡)生產(chǎn)者普遍選用滑差電機做為盤(pán)塔式卸料裝置的動(dòng)力。該電機在同等條件下運行較普通Y系統列電機多耗電20%而且調整特性軟,待載能力差,在粉塵嚴重的水泥行業(yè)滑差頭故障頻頻,維修困難,以多耗20%的電能,換來(lái)調整特性軟,是很不合適的。此系統經(jīng)變頻改造之后,節電可達35%以上,而且調速特性硬,帶載能力提高,調速性能遠優(yōu)于滑差電機。維修費用降低50%以上,效益可觀(guān)。

  六、ATL系列變頻改造的優(yōu)點(diǎn)

  -- 系統冗余設計、原系統和新系統可互為備份、穩定可靠

  -- 內置PID控制器,輸出頻率同步比例型號的變化、實(shí)現目的控制量的自動(dòng)調節

  -- 工頻(原系統)、變頻(節能系統)可兼容共存,切換自如。

  -- 具有過(guò)載、過(guò)流、過(guò)壓、欠壓、缺相等自動(dòng)保護和報警功能、 這是原系統所沒(méi)有的全新保護功能

  -- 電機軟起動(dòng)、無(wú)啟動(dòng)電流沖擊、保護電機,延長(cháng)使用壽命;完全可以解決啟動(dòng)時(shí)的大電流沖擊和水錘問(wèn)題

-- 系統可采用目的變送器處理閉環(huán)反饋信號、高效可靠

  -- 高功率因數(0.96以上)大幅降低線(xiàn)電流從而提高電網(wǎng)的負載能力

  -- 高節電率:各種不同負載的節能空間見(jiàn)下表:

  頻率與恒轉矩、平方轉矩、立方轉矩負載之間功率對照表

輸出頻率
恒轉矩輸出X%(額定功率)
平方轉矩輸出X%(額定功率)
立方轉矩輸出X%(額定功率
10HZ
20%
4%
0.8%
20HZ
40%
16%
6.4%
30HZ
60%
36%
21.6%
40HZ
80%
64%
51.2%
50HZ
100%
100%
100%

  七、供風(fēng)系統節能改造原理圖:

  

  八、應用實(shí)例:

  徐州市某水泥廠(chǎng)廠(chǎng)于2002年12月訂購我公司節能控制系統柜貳臺,分別安裝在機 立窯離心風(fēng)機和蘿茨風(fēng)機上。

  原來(lái)離心風(fēng)機是通過(guò)閥門(mén)調節,人為地增加風(fēng)機進(jìn)風(fēng)管系統的阻力以減小鼓風(fēng)量;而蘿茨風(fēng)機采用把風(fēng)向空氣白白放掉。這兩 種方式均滿(mǎn)負荷運行又浪費能量,對電機長(cháng)期運行會(huì )縮短其壽命。 改用交流變頻器后,通過(guò)調整電機電流頻率米改變電機轉速來(lái)滿(mǎn)足 用風(fēng)量。根據實(shí)際應用電流在180-280A之間運行,節能率在30---55 %之間。因降低風(fēng)機轉速運行,并且避免電機啟動(dòng)時(shí)電流沖擊大和 電網(wǎng)電壓降低,可明顯減少風(fēng)機葉輪、機殼及軸承的磨損,延長(cháng)檢修換件周期和設備使用壽命,節約維修費。

  九、 工程報價(jià):

  序號 變頻器節能裝置型號 電機功率 數量 單 價(jià) 金 額

  1 ATL-HF-2200 220KW 1 105080 105080

  ATL-HF-2500 250KW 1 112000 112000

  合計 217080

  以上價(jià)格不含稅價(jià),包含安裝調試費用

  交貨期:15 天

  十、投資成本及成本回收期

  貴廠(chǎng)的2臺大功率220 kW的蘿茨風(fēng)機和250KW心機,加裝2套外圍裝置,總的投資成本為人民幣217080元

  根據我們以往的改造經(jīng)驗,節能率在30---55 %之間,合計總功率為470 KW,按每月開(kāi)機25天,每天18小時(shí),電機效率為0.7,每度電按0.8元收費。

  一個(gè)月應耗電費為:470×18×25×0.7×0.8=118440元/月

  按最低節能20%計算每月節約電費為:118440×20%=23688元/月)

  回收期為:217080元/23688元=9.2(月)

  即約9個(gè)月就可收回全部投資。這只是一個(gè)最保守的算法,實(shí)際使用回收期會(huì )更短,因此,我們建議貴廠(chǎng)逐步對蘿茨風(fēng)機進(jìn)行節能改造,這樣會(huì )大大降低貴廠(chǎng)的電費,提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競爭力。

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