基于A(yíng)RM和DSP的竹節紗控制系統伺服控制器
引 言
ARM微處理器具有體積小、低功耗、低成本、高性能的特點(diǎn),基于ARM核的微控制器芯片不但占據了高端微控制器市場(chǎng)的大部分市場(chǎng)份額,同時(shí)也逐漸向低端微控制器應用領(lǐng)域擴展,ARM微控制器的低功耗、高性?xún)r(jià)比,向傳統的8位/16位微控制器基。提出了挑戰。ARM微處理器及技術(shù)應用到了許多不同的領(lǐng)域,如工業(yè)控制領(lǐng)域、無(wú)線(xiàn)電通訊領(lǐng)域、網(wǎng)譬絡(luò )應用、消費類(lèi)電子產(chǎn)品以及數字成象與安全產(chǎn)品當中,憑借其優(yōu)點(diǎn)將來(lái)還會(huì )得到更加廣泛的應用。本文通過(guò)分析竹節紗裝置的工藝要求,設計了具有竹獨立控制結構的永磁同步電機伺服控制系統,由ARM和觸摸屏構成控制器,并在A(yíng)RM核中移植嵌入式操作系統Windows CE,使其具有圖形化的人機丕界面操作功能,支持觸摸操作,可以方便快捷地進(jìn)行系統參數和工藝控制參數的設置,而且可以動(dòng)態(tài)顯示控制系統當前的運行狀態(tài);以DSP為核心的驅動(dòng)i器完成永磁同步電動(dòng)機的控制整個(gè)系統采用高級計算機語(yǔ)言進(jìn)行編程,可以較容易實(shí)現所需的工業(yè)與生產(chǎn)控制要求。
1 竹節紗生產(chǎn)的工藝要求
在紡紗過(guò)程中通過(guò)改變瞬時(shí)牽伸倍數或增加附加纖維,使在紗線(xiàn)長(cháng)度方向上產(chǎn)生符合一定要求的粗節的紗線(xiàn)稱(chēng)為竹節紗,其中所產(chǎn)生的粗節稱(chēng)為竹節,兩粗節之間的紗線(xiàn)稱(chēng)為基紗。如圖1所示,L1、L3為基紗節長(cháng),L2、L4 為竹節節長(cháng),D為基紗直徑,D1、D2 為竹節直徑。目前一般采用變牽伸倍數的方法生產(chǎn)竹節紗,用伺服電動(dòng)機單獨驅動(dòng)中、后羅拉,改變中、后羅拉與前羅拉的轉速比就能改變紗線(xiàn)的牽伸倍數即紗線(xiàn)的粗細,控制伺服電動(dòng)機轉過(guò)的角度即可控制紗線(xiàn)的長(cháng)度。
由于前羅拉的速度因工藝需求及外部原因發(fā)生變化,為保持給定的轉速比,中、后羅拉的速度必須跟隨前羅拉的變化。將每圈脈沖數為Ⅳf的正交編碼器與前羅拉聯(lián)結,測速周期 秒內計數器讀得的編碼器脈沖數為rb (計數器工作于4倍頻方式),則前羅拉的轉速為:
中、后羅拉的基本轉速為:
式中:c為牽伸倍數;η為牽伸效率;e為中、后羅拉與前羅拉的轉速比,當中、后羅拉以此速度運行時(shí),所紡紗的直徑便為基紗直徑。通常用中、后羅拉的轉速與基本轉速的百分比口,aj(j=1,2,?)表示某一節紗與基紗直徑的比,乘以伺服電動(dòng)機所聯(lián)減速齒輪箱的速比i可得伺服電動(dòng)機的速度:
將式(1)、式(2)代入式(3)得到伺服電動(dòng)機速度:
設前羅拉直徑為d ,則前羅拉的周長(cháng)為πd,為獲得長(cháng)度為,Lj(j=1,2,?)的節紗,前羅拉應旋轉。由式(1)和式(4)可知,伺服電動(dòng)機與前羅拉的轉速比為
,因此伺服電動(dòng)機應旋轉
。若伺服電動(dòng)機正交編碼器每圈脈沖數為N ,DSP中的計數單元工作于4倍頻方式,則伺服電動(dòng)機轉過(guò)相應轉數計數得的脈沖數為:
2 伺服系統的設計
根據竹節紗生產(chǎn)工藝要求設計的伺服系統結構框圖如圖2所示??刂破髦饕葾RM和觸摸液晶屏組成,并輔以其它外圍電路。以ARM為核心的控制器需要完成系統參數及工藝參數的輸入、工藝過(guò)程顯示、密碼設置、報警等功能??刂破鹘邮障到y的輸入量如機器的高速運行信號、低速運行信號、緊急停車(chē)信號,輸出系統控制信號如竹節紗指示、伺服系統準備好、系統故障等信號;為測量前羅拉的轉速,前羅拉編碼器的A、 正交信號也輸入到控制器當中,控制器根據相關(guān)參數實(shí)時(shí)計算出應發(fā)給驅動(dòng)器的脈沖的周期與個(gè)數,驅動(dòng)器根據脈沖周期與個(gè)數控制永磁同步伺服電機的速度和轉過(guò)的角度,以此帶動(dòng)中、后羅拉運轉。只要控制器能連續給驅動(dòng)器發(fā)出脈沖,永磁電動(dòng)機便能夠連續的運轉??刂破魇褂肕odbus協(xié)議,與驅動(dòng)器中的DSP進(jìn)行串行通訊,接收DSP送來(lái)的運行參數,如電機的實(shí)際轉速、電流等。
2.1基于A(yíng)RM的控制器
控制器選用三星公司的S3C2440作為控制芯片,其內核為ARM公司的ARM920T處理器核,屬于32位微控制器。片內集成了豐富的功能模塊,如USB接口、LCD控制器、ADC和DAC、DSP協(xié)處理器等,既可簡(jiǎn)化系統設計,又能提高系統可靠性。圖3為采用該芯片設計的竹節紗伺服系統控制器。觸摸液晶屏選用四線(xiàn)5.7英寸模擬屏,EEPROM用于儲存現場(chǎng)設置的參數。
在A(yíng)RM中移植嵌入式操作系統Windows CE 5.0,Windows CE是微軟開(kāi)發(fā)的專(zhuān)用于嵌入式領(lǐng)域:的一款可裁剪的32位實(shí)時(shí)嵌入式操作系統。和其他嵌入式操作系統相比,它具有可靠性好、實(shí)時(shí)性高、內核體積小及可伸縮性、強大的通信能力等特點(diǎn),所以被廣泛用于各種嵌入式智能設備的開(kāi)發(fā),是當今應用最多、增長(cháng)最快的嵌入式操作系統。
以串V1通訊為例來(lái)說(shuō)明在此系統下對外設操作的流程。每次打開(kāi)或關(guān)閉串口都要調用文件API對;串口設備進(jìn)行訪(fǎng)問(wèn),文件API被操作系統轉發(fā)到FileSys.exe進(jìn)程中,當FileSys.exe識別是對設備操作的信息,便會(huì )把執行交給設備管理器處理;設備管葷理器將根據具體的請求,調用串口驅動(dòng)程序中的接口;最終,驅動(dòng)程序負責與硬件的交互。
此處的USB接口既可以用來(lái)連接標準的鼠標,又可以接u盤(pán)。竹節紗生產(chǎn)的工藝參數可以通過(guò)此接口存儲在u盤(pán)中,也可以選擇存儲在A(yíng)RM核外擴的EEPROM當中。系統的輸入信號如高速運行信號、低速運行信號和緊急停車(chē)信號通過(guò)I/O口輸入給控制器,此外伺服指示信號、故障信號等輸出信號也是通過(guò)I/0口輸出。
2.2基于DSP的驅動(dòng)器
永磁同步伺服驅動(dòng)系統的硬件結構如圖4所示。本方案永磁同步電動(dòng)機的額定功率為2 kW,額定轉速為2 000 r/min,額定電壓200V。編碼器兩路正交信號的分辨率為每轉2500個(gè)脈沖,另外還三路對稱(chēng)的U、V、W信號,用于點(diǎn)擊起動(dòng)和決定磁極的初始位置。三相變頻器中整流和逆變部分采用功率模塊,電流采樣采用變比為1:1 000的霍爾元件實(shí)現對主回路的電流信號的采樣,DSP芯片采用TI公司的TMS320F2812。
TMS320F2812的事件管理器模塊中,利用3個(gè)比較單元的任何一個(gè)與通用定時(shí)器1(事件管理器A)或通用定時(shí)器3(事件管理器B)、比較單元、死區單元和輸出邏輯結合使用就能產(chǎn)生一對死區和極性可編程的PWM信號,通過(guò)相應的六路輸出引腳輸出。圖5為DSP伺服軟件框圖,軟件主要包括三部分,第一部分DSP根據外部輸入的運行信號和觸摸屏上輸入的速度位置命令,與電機反饋的位置和速度信號進(jìn)行PI調節,給出轉矩命令,勵磁分量一般給定為零。第二部分根據采樣得到的相電流i 、i 和位置信號0 進(jìn)行坐標變換。軟件的第三部分是利用空間矢量PWM(SVPWM)算法,求得三相逆變器開(kāi)關(guān)信號的占空比即導通時(shí)間,送入DSP的比較寄存器,輸出6路開(kāi)關(guān)信號PWM1~PWM6。
3 實(shí)驗
將該裝置安裝在改造后的環(huán)錠細紗機上,現場(chǎng)使用表明系統穩定可靠,達到了預定系統設計要求。圖6是紡制不同紗型時(shí)前羅拉編碼器和伺服電動(dòng)機速度反饋波形,圖6a是紡正常紗的波形,前羅拉編碼器每圈1024線(xiàn),測得的脈沖周期為360μs,因此其轉速為163r/min,驅動(dòng)中、后羅拉的伺服電動(dòng)機編碼器反饋的脈沖數經(jīng)分頻后為每圈400個(gè),測得的脈沖周期為1 ms,其轉速為150 r/min,兩者保持恒定的速比。圖6b是紡竹節紗的波形,基紗對應的伺服電動(dòng)機轉速為150r/min,速度反饋的波形周期應為1 ms,竹節紗對應的轉速為375 r/rain,速度反饋的波形周期應為400μs。為清晰起見(jiàn),圖6b只捕獲了伺服電動(dòng)機轉速由375 r/min向150r/min降速的一個(gè)片段,640μs對應的轉速為234r/min,840s對應的轉速為179r/min。
4 結 語(yǔ)
本文利用ARM和DSP雙處理器的配合,完成了竹節紗生產(chǎn)控制系統中伺服控制器的設計。ARM作為主處理器,負責生產(chǎn)過(guò)程的工藝控制,以及系統輸入、輸出信號的處理;DSP作為從處理器,主要完成電機的控制功能?,F場(chǎng)運行表明,此系統穩定可靠,達到了預定的設計要求,具有很高的性?xún)r(jià)比。
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