橋式起重機無(wú)線(xiàn)遙控電氣系統的設計
現有嘉興德英機械廠(chǎng)55t/10t橋機,原設計為司機室主令開(kāi)關(guān)操作的常規控制方式。由于廠(chǎng)房?jì)葮驒C司機室靠近房頂溫度較高,司機室操作人員長(cháng)時(shí)間工作會(huì )感覺(jué)身體不適,導致工作效率降低。同時(shí)操作時(shí)地面需要人來(lái)指揮操作,造成人員的浪費,并且指揮人員與司機室操作員的溝通不當或者指揮不當都會(huì )引起事故的發(fā)生。因此廠(chǎng)家希望對橋機進(jìn)行無(wú)線(xiàn)遙控的改造,操作人員可直接在地面無(wú)線(xiàn)操作,以避免上述情況的發(fā)生。
2.常規控制系統
橋機共有四個(gè)機構組成:主起升機構、副起升機構、大車(chē)行走機構、小車(chē)行走機構。四個(gè)機構均采用常規控制,由主令開(kāi)關(guān)控制機構動(dòng)作。主起升機構和副起升機構采用QR1S控制方式。大車(chē)行走機構和小車(chē)行走機構采用QR1Y控制方式。所以本文就以主起升機構控制和小車(chē)運行機構控制為例進(jìn)行介紹。

圖1主起升主回路圖
圖1為主起升主回路圖,接觸器KM21閉合時(shí),起升機構狀態(tài)為上升或下降的反接制動(dòng)狀態(tài);接觸器KM23閉合時(shí),起升機構為下降的單相制動(dòng)狀態(tài);接觸器KM22閉合時(shí),起升機構為下降的再生制動(dòng)狀態(tài)。轉子串電阻-R21,由接觸器KM240~KM243來(lái)控制串入轉子的電阻,實(shí)現機構的平滑起制動(dòng)。

圖2主起升控制回路原理圖
圖2為主起升控制回路原理圖,機構采用主令開(kāi)關(guān)控制,上升/下降均為3擋控制。上升控制時(shí)先串入全部電阻,電機低轉矩起動(dòng),延時(shí)后再閉合接觸器KM243,切除一段電阻,如此設計可以減少沖擊。下降控制時(shí),擋位從零位至一擋,電動(dòng)機不動(dòng)作,制動(dòng)器處于抱閘狀態(tài);從一擋至二擋時(shí),制動(dòng)器打開(kāi),閉合接觸器KM243,切除一段電阻,電動(dòng)機處于單相制動(dòng)狀態(tài);從二擋至三擋,制動(dòng)器打開(kāi),閉合接觸器KM242,切除二段電阻,并延時(shí)切除剩余電阻,電動(dòng)機處于再生制動(dòng)狀態(tài),運行速度最高;從三擋回二擋,電動(dòng)機從再生制動(dòng)狀態(tài)變成單相制動(dòng)狀態(tài),降低機構的運行速度;從二擋回一擋時(shí),電動(dòng)機從單相制動(dòng)狀態(tài)變成反接制動(dòng)狀態(tài),再次降低運行速度;擋位回零時(shí),接觸器KM21延時(shí)斷開(kāi),制動(dòng)器先于電機斷電抱閘,防止溜鉤。
小車(chē)運行機構采用可逆對稱(chēng)電路,主令控制器擋位為3-0-3。起動(dòng)電阻為4級,第1、2級由手動(dòng)切除,第3、4級由時(shí)間繼電器控制自動(dòng)切除,實(shí)現平穩的起制動(dòng)。起升機構與運行機構采用的常規控制系統在實(shí)際操作應用過(guò)程中效果較好,所以改造過(guò)程中并沒(méi)有改動(dòng)原有系統的控制方式。
3.遙控系統設計
遙控系統分為遙控硬件線(xiàn)路和PLC軟件。遙控器發(fā)出操作信號傳輸給PLC裝置,PLC裝置通過(guò)軟件邏輯控制輸出控制信號,經(jīng)過(guò)中間繼電器控制控制回路,從而控制主回路。遙控系統通過(guò)遙控器、PLC裝置和PLC軟件實(shí)現主令開(kāi)關(guān)的控制功能。
3.1遙控系統硬件設計
為滿(mǎn)足無(wú)線(xiàn)遙控和擋位控制的操作要求,遙控器采用臺灣禹鼎F24-60的無(wú)線(xiàn)雙搖桿遙控器,五擋可調,最遠操作距離為100米。如圖4進(jìn)行遙控器硬件設計。遙控器五擋操作,前3擋操作分別對應主令開(kāi)關(guān)的3擋操作;遙控器4擋、5擋與3擋短接。實(shí)現遙控器操作的擋位與主令開(kāi)關(guān)擋位的一致。

圖4遙控器硬件設計
PLC采用三菱FX2n-80MR。圖5為PLC硬件設計接線(xiàn)圖。將遙控器輸出的擋位信號通過(guò)中間繼電器輸入到PLC裝置中,PLC根據輸入信號進(jìn)行邏輯處理,輸出相應的控制信號,通過(guò)中間繼電器控制機構的控制回路。

圖5 PLC硬件設計接線(xiàn)圖
如圖6對原有控制線(xiàn)路進(jìn)行改造,每個(gè)PLC輸出觸點(diǎn)就對應主令開(kāi)關(guān)控制的觸點(diǎn)。在原有控制回路沒(méi)有改變的前提下,實(shí)現改造后遙控器控制系統與司機室主令操作相同的功能。系統的安全裝置如限位保護,超速保護均沿用原系統,安全可靠。

圖6改造后的主起升控制回路
3.2遙控系統軟件設計
3.2.1GXDeveloper軟件
由于本遙控系統CPU采用了三菱FX2n-80MR,因此PLC軟件用GXDeveloper編程軟件進(jìn)行編制。GXDeveloper是三菱PLC的編程軟件。適用于Q、QnU、QS、QnA、AnS、AnA、FX等全系列可編程控制器。支持梯形圖、指令表、SFC、ST及FB、Label語(yǔ)言程序設計,網(wǎng)絡(luò )參數設定,可進(jìn)行程序的線(xiàn)上更改、監控及調試,具有異地讀寫(xiě)PLC程序功能。
3.2.2PLC程序設計
遙控系統送電后,先檢查司機室中司機室/無(wú)線(xiàn)遙控轉換開(kāi)關(guān)是否選擇在無(wú)線(xiàn)遙控位置,再檢查系統是否準備好(如安全裝置有沒(méi)動(dòng)作、遙控器操作手柄是否在零位等),然后由司機操作遙控命令,PLC接收命令信號后,由PLC程序完成整個(gè)工藝控制過(guò)程,并輸出相應信號,通過(guò)改進(jìn)后的硬件控制回路對各個(gè)機構進(jìn)行控制運行。具體流程如圖7所示:

圖7 PLC控制流程圖
4.結束語(yǔ)
本文根據原有橋機的控制要求和操作工藝,將橋機電氣系統改造為無(wú)線(xiàn)遙控電氣系統。實(shí)現了橋機在原有控制系統未變的情況下的無(wú)線(xiàn)遙控操作。實(shí)現遙控操作和主令操作的一致性,使無(wú)線(xiàn)遙控操作和司機室操作可以切換使用。該無(wú)線(xiàn)遙控操作系統成功應用于嘉興德英機械廠(chǎng)55t/10t橋機(如圖8)上,安全可靠,效果良好。實(shí)際操作時(shí),可由一個(gè)操作人員完成操作任務(wù),提高了工作效率,節省了人力資源,提高了安全性可靠性。

圖8嘉興德英機械廠(chǎng)55t/10t橋機
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