5C II 250MX3離心壓縮機的振動(dòng)報警分析
5C II 250MX3離心壓縮機的振動(dòng)報警分析
摘 要 通過(guò)5C II 250MX3壓縮機一起軸振動(dòng)過(guò)大的現象及其處理過(guò)程,簡(jiǎn)要說(shuō)明了該類(lèi)離心壓縮機在生產(chǎn)運行過(guò)程中容易產(chǎn)生的問(wèn)題,并提出了幾點(diǎn)預防建議。
關(guān)鍵詞 振動(dòng) 積炭 離心力 動(dòng)平衡 間隙
1.機組簡(jiǎn)介
5C II 250MX3離心壓縮機為美國英格索蘭公司制造,采用三級壓縮,三根單軸單葉輪形式的轉子呈正三角形分布在增速機的主動(dòng)齒輪圓周面上,三級葉輪經(jīng)增速后的轉速可達到29000r/min,電機功率為3310kW,排量為38000m3/h,進(jìn)氣壓力0.099MPa,出口壓力為0.64 MPa,入口空氣過(guò)濾器為國產(chǎn)自潔式過(guò)濾器。
2.故障現象
該機組自投入運行以來(lái),運行較為穩定。從2005年7月24日再次開(kāi)車(chē)后,二級振動(dòng)有所增大,最大值達到0.028mm(1.1 mils )。到2005年9月14日,該壓縮機二級振動(dòng)多次達到或超過(guò)報警值0.029mm(1.15mils)。之后對油冷卻器進(jìn)行清洗回裝與更換過(guò)濾器濾筒后正常啟機,故障依舊。9月17日拆出二級轉子后發(fā)現葉輪與擴壓器積炭非常嚴重、浮環(huán)密封已經(jīng)產(chǎn)生磨損,經(jīng)測量密封與軸的間隙值達到17μm,已經(jīng)嚴重超過(guò)允許間隙值。徑向軸承與推力軸承沒(méi)有磨損。轉子送到廠(chǎng)家進(jìn)行動(dòng)平衡校核后,發(fā)現不平衡量較大,在經(jīng)過(guò)廠(chǎng)家校驗后于9月29日回裝后第二次試車(chē),在啟動(dòng)15s之內的過(guò)程中,一、二、三級振值均超過(guò)0.025(lmils),15s過(guò)后,三級振值超過(guò)聯(lián)鎖值(1.15mils )而聯(lián)鎖停機。
因壓縮機還沒(méi)有正常運轉就聯(lián)鎖停機,無(wú)法確定機器的運轉狀況,決定再次試機,同時(shí)將二級聯(lián)鎖停機值調至0.041(1.6mils) (原1.30mils),三級聯(lián)鎖停機值調至0.047mm(1.85mils) (原1.15mils)后第二次開(kāi)車(chē),空載(進(jìn)口閥開(kāi)度15%,放空閥開(kāi)度100%)啟動(dòng)正常后,其一、二、三級振值分別為0.019mm (0.75mils) , 0.031 mm (1.2mils) , 0.043mm (1.7mils)左右,然后將進(jìn)口閥開(kāi)度由15%開(kāi)打至20%,觀(guān)察一、二、三級的振動(dòng)情況,三級振動(dòng)繼續增大。當進(jìn)口閥開(kāi)大至30%時(shí),三級超過(guò)0.047mm(1.85mils)聯(lián)鎖停機。
3.檢修情況
(1)二級轉子清理積炭并做動(dòng)平衡(英格索蘭),清理擴壓器積炭;
(2)更換二級氣封;
(3)調整二級葉輪與擴壓器間隙[二級標準值為1.143mm(0.045lin)],二級由檢修前的1.041mm(0.041in)調至檢修后的1.219mm(0.048in);
(4)聯(lián)軸器對中找正,圓周、端面的偏差均在0.025mm內,符合設備技術(shù)要求。
4.故障原因分析
首先,因為這三次操作都是在正常情況下啟動(dòng)壓縮機,尤其是第二次啟動(dòng)后沒(méi)有進(jìn)行提負荷,機組即發(fā)生連鎖停車(chē),因此可以判斷不是由后續工藝及操作所帶來(lái)的影響。其次,二級轉子不平衡主要是由于葉輪積炭嚴重,并且分布不均勻,在葉輪高速運轉時(shí),會(huì )產(chǎn)生非常大的離心力,導致振動(dòng)加大,而在此過(guò)程中,由于振動(dòng)的原因會(huì )造成積炭的局部脫落,也有使葉輪的不平衡量加大的可能,而與此同時(shí)由于振動(dòng)的加大會(huì )造成軸運行過(guò)程中的彎曲變形,與密封產(chǎn)生摩擦造成浮環(huán)密封的磨損。但經(jīng)過(guò)葉輪的動(dòng)平衡后,應該不會(huì )再發(fā)生此種現象。經(jīng)過(guò)認真分析檢修過(guò)程及重新校核安裝數據(完全符合廠(chǎng)家技術(shù)要求,并經(jīng)服務(wù)工程師確認)后,分析認為二級轉子動(dòng)平衡仍然是懷疑重點(diǎn)。而后由廠(chǎng)家證實(shí)由于動(dòng)平衡機的問(wèn)題導致本次不平衡量的修正不正確,需重新校核。第三、三級葉輪振動(dòng)高,有可能與三級葉輪與擴壓器的間隙過(guò)小,在二級葉輪振動(dòng)大的影響下造成葉輪與擴壓器碰撞而產(chǎn)生劇烈振動(dòng)。經(jīng)測量三級葉輪與擴壓器的間隙值只有0.203mm (0.008in)[標準值為0.889mm (0.035in )],相差較大,由此判斷振動(dòng)的增大與此有關(guān)。
隨后對壓縮機再次進(jìn)行解體檢查,發(fā)現三級葉輪積炭也較多,但葉輪與擴壓器沒(méi)有明顯的摩擦痕跡,因此不再做動(dòng)平衡處理,清理后回裝并將間隙值調至標準值0.889mm(0.035in);對二級葉輪重新做動(dòng)平衡并同時(shí)對一、二級的葉輪間隙進(jìn)行了調整,一級調整到1.676mm (0.066in ),標準值為1.524mm (0.06in),二級調整到1.219mm (0.048in ),標準值為1.143mm (0.045in )。
再次啟動(dòng)壓縮機至正常工作狀態(tài)后,一級振動(dòng)為0.020mm(0.78mils),二級為0.013mm (0.53mils),三級為0.015mm(0.59mils ),狀態(tài)良好。
5.小結
此次壓縮機振動(dòng)高的原因主要是由于葉輪轉子的不平衡,及葉輪和擴壓器之間的間隙過(guò)小所致,而造成葉輪不平衡的原因主要是因為葉輪表面積炭的影響。而此類(lèi)離心壓縮機的積炭要想完全避免又是不太可能,因此葉輪上的積炭勢必會(huì )影響到轉子的平衡狀況??稍谌粘5倪\行中注意下面幾點(diǎn):(1)選用質(zhì)量較好、精度較高的入口過(guò)濾器。如果在用的空氣過(guò)濾器精度較低,可以在過(guò)濾器外面加中效無(wú)紡布進(jìn)行預過(guò)濾;(2)在有條件停機時(shí)檢測一下各級葉輪與擴壓器之間的間隙值(英格索蘭公司產(chǎn)品垂直剖分結構的特點(diǎn)使之很容易就可作到);(3)注意觀(guān)察分析在線(xiàn)狀態(tài)監測的數據變化,分析葉輪的平衡情況,避免設備振動(dòng)過(guò)大造成嚴重損失。
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