交流異步電動(dòng)機變頻-工頻切換的探討
切換過(guò)程如下:
1)斷開(kāi)接觸器KM2,切斷電動(dòng)機與變頻器之間的聯(lián)系;
2)接通接觸器KM4,為電動(dòng)機感應電動(dòng)勢提供釋放通路;
3)斷開(kāi)接觸器KM4;
4)接通接觸器KM3,將電動(dòng)機投入到工頻電源上。
圖9 是接觸器KM4 作用之后對電動(dòng)勢影響的對比圖。由圖9可以看出,KM4提供通路的作用時(shí)間約為300 ms,與一般狀態(tài)同一時(shí)刻的感應電動(dòng)勢幅值相比小了很多。適當控制KM4的作用時(shí)間,讓其幅值減小到額定電壓的1/3 以下就可以了。這樣,即使由變頻切換至工頻電源時(shí)感應電動(dòng)勢與工頻電源的相位相差180毅,吟U 也不會(huì )超出其許可的安全范圍了。
此方法簡(jiǎn)單易行,安全可靠,成本增加較小,但仍存在不小的電流沖擊。通過(guò)試驗和現場(chǎng)測試,在KM4 的作用過(guò)程中,會(huì )加快電機的轉速下降,KM4 的作用對電機轉速的影響比對感應電動(dòng)勢幅值的影響要明顯得多。所以此種切換方法的沖擊
電流約為額定電流的3~5倍。
3.2 在回路中串入電抗
在回路中串入電抗器的電路如圖10 所示。


切換過(guò)程如下:
1)斷開(kāi)接觸器KM2,切斷電動(dòng)機與變頻器之間的聯(lián)系;
2)接通接觸器KM4,在電源與電機間串入L;
3)接通接觸器KM3,將L 短路掉,將電動(dòng)機投入到工頻電源上;
4)斷開(kāi)接觸器KM4,完成切換。
通過(guò)合理設計參數L,就可以將電機分擔的電壓控制在允許范圍之內,順利完成切換。
此切換方法控制簡(jiǎn)單,較為安全。但電抗器體積龐大,成本增加較多。沖擊電流峰值較大,但持續時(shí)間短。通過(guò)試驗和現場(chǎng)測試,此種切換方法的沖擊電流峰值約為額定電流的4~5.5倍。
3.3 相位檢測
該方法應首先保證在KM2斷開(kāi)時(shí)刻,變頻器的輸出與工頻電源是同相位的。圖7 中C-E 時(shí)間的長(cháng)短取決于感應電動(dòng)勢頻率的變化,而感應電動(dòng)勢的頻率是由電機的轉速決定的。斷電后電機及其拖動(dòng)系統處于自由制動(dòng)過(guò)程。根據電力拖動(dòng)原理,在自由制動(dòng)過(guò)程中,轉速的基本表達式是

按照過(guò)渡過(guò)程的一般規律,拖動(dòng)系統的機械時(shí)間常數tp約為系統自由停機時(shí)間的1/3。各種系統自由停機的時(shí)間是不同的,有的為十幾s 的時(shí)間,而有的就長(cháng)達十幾min 甚至幾十min。在停機時(shí)間較長(cháng)的系統中,在同相位時(shí),可以比較容易的在C-E時(shí)間段內完成斷開(kāi)KM2接通KM3的過(guò)程,接觸器KM2、KM3的動(dòng)作時(shí)間可以忽略。但在停機較快的系統中,必須考慮接觸器的動(dòng)作時(shí)間。接觸器的動(dòng)作時(shí)間往往決定著(zhù)切換控制的成敗。
因感應電動(dòng)勢的頻率與電機轉速是成正比關(guān)系,所以在自由制動(dòng)過(guò)程中,電動(dòng)機感應電動(dòng)勢的基本表達式可依據公式(1)寫(xiě)成

由式(2)分別作出tp=20 s、60 s、120 s時(shí)的電動(dòng)機感應電動(dòng)勢頻率衰減曲線(xiàn),如圖11 所示。
由圖11 可以看出隨著(zhù)時(shí)間的推移,感應電動(dòng)勢的相位與工頻電源的相位逐漸拉開(kāi),tp 越小拉開(kāi)越快,t1 時(shí)刻tp=20 s的相位僅比初始動(dòng)作時(shí)間推遲了40 ms 的時(shí)間,但與工頻相比相位差幾乎達到了90毅,這時(shí)的吟U 就會(huì )較大,有可能造成切換的失敗;但tp=120 s的相位比初始動(dòng)作時(shí)間推遲了80 ms 的時(shí)間,與工頻相比相位差只有60毅左右,吟U就不會(huì )超過(guò)工頻電源電壓,可以安全的切換。通過(guò)以上分析可知,該切換方法對停機過(guò)程較長(cháng)的系統可以比較容易實(shí)現,而停機過(guò)程較短的系統就不太適用了。
4 JD-BP 系列變頻-工頻軟切換裝置
山東新風(fēng)光電子科技發(fā)展有限公司在相位檢測的理論基礎上,開(kāi)發(fā)出了JD-BP 系列變頻-工頻軟切換裝置。該裝置運用了提前切換的控制思想,在大量試驗和現場(chǎng)測試的基礎上成功解決了電動(dòng)機變頻與工頻的切換問(wèn)題。運用該裝置的大慣性的切換系統,在轉換瞬間幾乎看不到電流的波動(dòng),電動(dòng)機及其拖動(dòng)系統也無(wú)振動(dòng)現象。在降速過(guò)程較快的供水系統中切換瞬間的最大沖擊電流的峰值也被控制到了1.5 倍的額定電流以下,取得了令人滿(mǎn)意的效果,本裝置已被國家知識產(chǎn)權
局評定為實(shí)用新型國家專(zhuān)利,現介紹如下。
4.1 提前切換的目的
該裝置對通過(guò)檢測相位的方法進(jìn)行了完善,以提前動(dòng)作的方法來(lái)彌補接觸器動(dòng)作的延遲。變頻器的輸出和工頻電源如果都是絕對的50 Hz,那么兩者之間的相位差是固定不變的,這樣就談不上相同相位時(shí)刻的切換問(wèn)題。即使由于兩者的誤差
而引起出現同相位的時(shí)刻,也會(huì )因其隨機性太大,而不能用到實(shí)際的控制中。在實(shí)際的應用中,將變
頻器的輸出頻率稍微調高一些,這樣就可以比較容易地得到它與工頻電源同相位的時(shí)刻了,并且保持在每一個(gè)同相位時(shí)刻來(lái)臨之前,使變頻器輸出的電壓相位總是超前于工頻電源相位。在該段時(shí)間的某一時(shí)刻斷開(kāi)變頻器的輸出,則電動(dòng)機的
感應電動(dòng)勢的相位也是超前于工頻電源的。因此,隨著(zhù)切換過(guò)程的推移,電動(dòng)機感應電動(dòng)勢的頻率逐漸下降,這樣就可在與工頻電源同相位時(shí)投入工頻電源,從而順利完成電動(dòng)機從變頻運行到工頻運行的切換。雖然有些系統中提高電機的轉速會(huì )對系統產(chǎn)生影響,但由于頻率提升很小,而且切換過(guò)程短,所以其影響可忽略。
4.2 切換過(guò)程
當系統中的變頻器運行到50 Hz,并且經(jīng)過(guò)確認需要向工頻切換時(shí),軟切換裝置開(kāi)始檢測工頻電源與變頻器輸出的相位,根據調試時(shí)的設定,升高變頻器的頻率,頻率到達后系統再向軟切換裝置發(fā)出切換命令。軟切換裝置在得到系統發(fā)出的切換指令后,捕捉到同相位時(shí)刻,命令系統斷開(kāi)接觸器KM2,接通接觸器KM3。兩接觸器之間是互鎖的,但兩者之間并沒(méi)有人為的延時(shí),得到的切換命令是同時(shí)的。


4.3 效果分析
圖12是tp=20 s 的電動(dòng)機感應電動(dòng)勢的等效曲線(xiàn)與工頻電源的相位比較圖。
圖12 中等效曲線(xiàn)的t0-t1 階段是變頻器輸出在50.5 Hz 時(shí)的等效曲線(xiàn),t1 右側是斷開(kāi)變頻器后電動(dòng)機感應電動(dòng)勢的頻率衰減曲線(xiàn)。由此圖可以看出t1時(shí)刻兩者的相位差也只有60毅左右,t3時(shí)刻兩者的相位差不到60毅,考慮到接觸器動(dòng)作的延遲,在t3 時(shí)刻之前投入工頻電源是安全的。通過(guò)調整我們可以在t2時(shí)刻前后投入工頻電源,這樣可以將吟U降到最小。同時(shí)由于整個(gè)過(guò)程沒(méi)有延時(shí),切換時(shí)間短,再加上頻率的升高,電機轉速下降極少,更有利于減小沖擊電流。
5 結語(yǔ)
該裝置電路簡(jiǎn)單,附屬電路少,抗干擾能力強,切換效果好,可適用于各種變頻-工頻轉換的系統。
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