高壓變頻器在鶴煤十礦主扇風(fēng)機上的應用
采用變頻技術(shù)后通風(fēng)機運行工況點(diǎn)年功率消耗:
E2=(H2×Q2×r×T)/(1000×η2)
=(2780×75.71×24×365)/ (1000×0.93)
=1982527(kW.h)
年節電:E1 -E2=2609750-1982527=627223(kW·h)
每度按0.55元計算,年節約電費為:
(627223×0.55)/10000=34.5(萬(wàn)元)
式中:H1——風(fēng)機變頻前風(fēng)機負壓,取2750Pa
Q1——風(fēng)機變頻前風(fēng)機風(fēng)量,取65 m3/S
H2——風(fēng)機變頻后風(fēng)機負壓,取2780Pa
Q2——風(fēng)機變頻后風(fēng)機風(fēng)量,取75.71 m3/S
η1——風(fēng)機變頻前的工況效率,60%
η2——風(fēng)機變頻后的工況效率,93%
r——風(fēng)機運行一天的時(shí)間,24 h
T——風(fēng)機年運行天數,365天
理論分析采用變頻技術(shù)后供電線(xiàn)路功率因數與無(wú)功消耗:
通過(guò)公式計算現在線(xiàn)路功率因數:
計算變頻改造后的電流:(變頻后功率因數按0.975計算)
風(fēng)機變頻改造前、后供電線(xiàn)路無(wú)功功率為:
式中:I1、I2——功率因數提高前、后的電流
cosφ1——變頻改造前功率因數
cosφ2——變頻改造后功率因數
p1——變頻改造前供電功率
p2——變頻改造后供電功率
提高功率因數后比現在運行供電線(xiàn)路減少的無(wú)功功率:
年線(xiàn)路無(wú)功功率傳輸為259.61×24×365=2274183.6kva
按線(xiàn)路損失5%,電費0.55元計算,年節約電費為:
2274183.6×5%×0.55=6.25萬(wàn)元
總計節約電量:34.5+6.25=40.75萬(wàn)元
年節電率為:
(2)其他效益
①實(shí)現電機軟啟動(dòng),減小啟動(dòng)沖擊,降低維護費用,延長(cháng)設備使用壽命;
②系統安全、可靠,具有變頻故障轉工頻功能,確保風(fēng)機連續運行;
③控制方便、靈活,自動(dòng)化水平高;
④輸入諧波含量小,不對電網(wǎng)造成污染;輸出諧波含量低,適合所有改造項目的普通異步電動(dòng)機;
⑤界面全為純中文操作,操作簡(jiǎn)單,使用方便;
⑥全保護功能齊全,除了過(guò)壓、過(guò)熱、過(guò)載、短路等自身保護功能外,還設有外圍連鎖保護系統,提高了系統的安全穩定性;
⑦采集各風(fēng)機運行的工藝參數、電器參數、電氣設備運行的狀況。
主扇風(fēng)機可由PLC進(jìn)行控制,嚴格按控制程序進(jìn)行控制,并對扇風(fēng)機正常切換和故障切換進(jìn)行控制和操作指導,且在控制柜實(shí)現硬件閉鎖控制。在控制站顯示扇風(fēng)系統工藝參數表、電氣參數、設備運行狀態(tài)(工作、停止、故障)以及報警參數表等。
4結論
通過(guò)對主扇風(fēng)機變頻節能改造,改調節風(fēng)葉角度調節改為變頻調速是可行的,能夠提高電機使用效率,取得了顯著(zhù)的節能效果,性能穩定,可靠性高,既節約了能源,又滿(mǎn)足了生產(chǎn)工藝要求,并且大大減少了設備維護、維修費用,直接和間接經(jīng)濟效益十分明顯。
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