盤(pán)點(diǎn)數控機床PLC的幾種常見(jiàn)故障分析及處理
數控機床PLC在運行過(guò)程中有以下幾種常見(jiàn)故障,在工作工程中針對故障采取以下相應的解決措施,使設備正常運行。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201808/385718.htm一.電網(wǎng)波動(dòng)過(guò)大PLC不工作
表現為PLC無(wú)輸出。先檢查輸入信號(電源信號,干擾信號,指令信號與反饋信號)。例如采用SINUMERIK 3G-4B系統的數控車(chē)床,其內置PLC無(wú)法工作。采用觀(guān)察法,先用示波器檢查電網(wǎng)電壓波形,發(fā)現電網(wǎng)電壓波動(dòng)過(guò)大,欠壓噪聲跳變持續時(shí)間大于1s,由于該機床處于調試階段,單元系統內組建故障應當排除在外,由內部電網(wǎng)干擾措施(濾波,隔離,穩壓)可知,常規的電源系統已無(wú)法割斷或濾去持續時(shí)間過(guò)長(cháng)的電網(wǎng)欠壓噪聲,這是抗電網(wǎng)措施不足所致(內因),導致PLC不能正常工作。
在系統電源輸入端加入一個(gè)交流穩壓器,PLC工作正常。
二.電磁干擾
電磁干擾故障常發(fā)生在新機床調試階段機床頻繁停機,但可以工作,顧可排除參數混亂和元器件內因造成,可能原因是電網(wǎng)或環(huán)境的電磁干擾,導致系統不穩定,其外因是變頻感性干擾源。這是所選元器件的容量過(guò)小,過(guò)大的電網(wǎng)干擾脈沖,使濾波器內部電感元件出現磁飽和,無(wú)法濾去高頻干擾脈沖。
在系統電源輸入線(xiàn)之間并聯(lián)一個(gè)2.2mF電容,即增加了一個(gè)吸收網(wǎng)絡(luò ),故障排除。
三.PLC-MD參數故障
該故障發(fā)生在調試階段在回零操作時(shí)只能沿坐標軸負方向移動(dòng),正常移動(dòng)就出現超程報警。例如:FANUC 0M系統某加工中心,通電后做返回參考點(diǎn)(回零操作)操作時(shí),進(jìn)給軸正向移動(dòng)一段距離后即出現超程報警,實(shí)際未觸及行程開(kāi)關(guān)。“復位法”不能消除報警。停電后重新通電,故障依舊,表明報警實(shí)質(zhì)為軟超程,。由于機床處于調試階段,可排除硬件故障導致的假超程可能。
先檢查參數設置表是否紊亂,然后采用參數修改法。方法1.關(guān)閉(OFF)報警軟鍵,做回零操作后恢復報警軟鍵ON;方法2.暫時(shí)修改軟限位參數(143)為+999999,回零操作后,恢復原參數值。兩種處理方法再重新開(kāi)機后都可排除故障。
注意:在實(shí)際回零操作中撞行程開(kāi)關(guān)而產(chǎn)生超程報警,這時(shí)不允許用“復位法”,以防再次撞擊而損害機床精度。
四.PLC輸入板故障
PLC輸入板故障常發(fā)生在自動(dòng)加工時(shí),CRT上顯示報警,機床不能工作。例如FANUC 3T-A系統數控機床自動(dòng)加工時(shí),CRT上顯示“NOT READY”,機床不能正常工作,報警顯示主控板無(wú)論CNC或PLC的主體是好的,沒(méi)有報警具體內容。懷疑伺服放大器或PLC中存在故障。但如果伺服放大器有故障,應該在啟動(dòng)自診斷時(shí)報警。故故障可定位為PLC的I/O接口板,這種故障屬于硬件故障,主要成因應是對應輸出”NOT READY”的前面環(huán)節電路硬件故障。
更換零件后故障消除。
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