基于EXB841的IGBT驅動(dòng)和保護電路研究
⑶ 虛假過(guò)流故障識別與驅動(dòng)信號鎖存電路
當IGBT過(guò)流工作時(shí),EXB841的6腳靠上文論述的過(guò)流檢測電路檢測到過(guò)流發(fā)生,EXB841進(jìn)入軟關(guān)斷過(guò)程。內部電路(C3,R6)產(chǎn)生約3µs的延時(shí),若3µs后過(guò)流依然存在,5腳輸出低電平作為過(guò)流故障指示信號,高速光耦6N136導通,三極管Vs01截止,過(guò)流高速比較器LM319輸出高電平,電容C03通過(guò)R06充電,若LM319輸出持續高電平時(shí)間大于設定保護時(shí)間(一般為5µs),C03的電壓達到擊穿穩壓管Vs03的電壓,使RS觸發(fā)器CD4043的置1端為高電平,從而Q端輸出高電平,Vs02導通,集電極輸出低電平,利用由74LS09構成的與門(mén)封鎖輸入驅動(dòng)信號。CD4043的信號延遲時(shí)間最大為幾百個(gè)ns,而74LS09的信號延遲時(shí)間最大為幾十個(gè)ns。因此,保護電路在信號響應上足夠快。圖2中,在RS觸發(fā)器的R端加了復位按鈕,發(fā)生故障時(shí),RS觸發(fā)器將Q端輸出的高電平鎖住,當排除故障后,可以按動(dòng)復位按鈕,接束對柵極控制信號的封鎖。
Vs02的集電極輸出同時(shí)接微處理器,可及時(shí)顯示故障信息,實(shí)現故障報警。EXB841的軟關(guān)斷時(shí)間是由內部元件R7和C4的時(shí)間常數決定的,為了提高軟開(kāi)關(guān)的可靠性,在EXB841的4和5兩端外加可調電阻Rw2,可調節軟關(guān)斷時(shí)間,在4和9腳兩端外加電容 C01,可避免過(guò)高的di/dt產(chǎn)生的電壓尖峰,但應合理選擇二者的值,太大的值將增大內部三極管V3的集電極電流。
5 實(shí)驗結果分析
圖3為實(shí)測典型驅動(dòng)電路驅動(dòng)波形,圖4為實(shí)測優(yōu)化驅動(dòng)電路波形。通過(guò)兩圖的對比,不難看出,典型驅動(dòng)電路的反向關(guān)斷電壓不到-5V,正向驅動(dòng)電壓小于14.5V。而優(yōu)化驅動(dòng)電路的反偏壓則基本達到或接近于-8V,正向驅動(dòng)電壓更是超過(guò)了+15V,正反向驅動(dòng)電壓值得到調整的同時(shí),前后沿陡度也得到極大改善。
原EXB841典型驅動(dòng)電路應用到大功率高壓高頻脈沖電源中,電源逆變部分由于負偏壓不足,容易引起橋臂直通,導致IGBT經(jīng)常炸毀。又因為高頻造成的強電磁干擾,致使IGBT電流較小時(shí)就產(chǎn)生虛假過(guò)流的故障保護,使得設備無(wú)法正常運行。優(yōu)化電路應用到電源后,以上故障均得以很大程度上的消除。能夠滿(mǎn)足設備正常工作的要求。
6 結論
本文在對IGBT器件的驅動(dòng)要求進(jìn)行深入分析之后,在研究了EXB841驅動(dòng)原理的基礎上,指出了其存在的諸多不足。再結合這些問(wèn)題設計了實(shí)用性較強的優(yōu)化驅動(dòng)電路。該電路具有較強的過(guò)流識別能力,并能夠區分真假過(guò)流,從而對系統進(jìn)行有效保護。將優(yōu)化驅動(dòng)電路應用于大功率高壓高頻脈沖電源中,證明了所設計的電路完全可以對IGBT進(jìn)行有效驅動(dòng)、控制和過(guò)流保護。
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