高壓變頻器在現場(chǎng)高壓風(fēng)機節能改造中的應用
圖5中共有3個(gè)高壓隔離開(kāi)關(guān),為了確保不向變頻器輸出端反送電,QS2與QS3采用機械互鎖,并采用S7-200PLC控制系統實(shí)現電氣連鎖,避免系統誤操作。當QS1、QS2閉合,QS3斷開(kāi)時(shí),電機運行在變頻狀態(tài);當QS1、QS2斷開(kāi),QS3閉合時(shí),電機工頻運行,此時(shí)高壓變頻器從高壓中隔離出來(lái),便于檢修、維護和調試。
在變頻改造以前,風(fēng)機均采用調節風(fēng)板開(kāi)度的方式控制鍋爐進(jìn)風(fēng)量,由于其電機裕量較大,因而電能的浪費特別嚴重,同時(shí)由于頻繁的對風(fēng)板進(jìn)行操作,導致風(fēng)板的可靠性下降,影響機組的穩定運行。且電機工頻起動(dòng)特別困難,起動(dòng)電流大,對電網(wǎng)沖擊較大,并造成電機籠條松動(dòng)、有開(kāi)焊斷條的危險。一般起動(dòng)后不允許停機。
進(jìn)行變頻改造后,風(fēng)機的風(fēng)板開(kāi)度保持全開(kāi),基本不需要改變,根據實(shí)際所需的風(fēng)壓,由DCS系統通過(guò)PID調節計算,輸出4~20mA模擬電流信號發(fā)給變頻器,通過(guò)調節變頻器的輸出頻率改變電機的轉速,達到調節送風(fēng)量的目的,滿(mǎn)足運行工況的要求。
同時(shí),進(jìn)行變頻改造后電機在啟動(dòng)和調節過(guò)程中,轉速平穩變化,電流沒(méi)有任何沖擊,解決了電機啟動(dòng)時(shí)的大電流沖擊問(wèn)題,消除了大啟動(dòng)電流對電機、傳動(dòng)系統和主機的沖擊應力,大大降低日常的維護保養費用。
4 天山水泥廠(chǎng)節能效果分析
天山水泥廠(chǎng)五臺風(fēng)機經(jīng)過(guò)變頻改造后提高了運行的自動(dòng)化程度,降低了大量電能損耗,較大程度地降低了運行成本,取得了較好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益,具體節能分析如表1所示。
6結論
上述各廠(chǎng)風(fēng)機經(jīng)過(guò)變頻改造后,節約了大量的電能,改善了工藝過(guò)程,電機實(shí)現了軟啟動(dòng),延長(cháng)設備的使用壽命,減少維修量;電機的振動(dòng)情況得到了改善,取得了預期的效果。
中高壓變頻調速系統是實(shí)施有效節能的重要裝備,是國家當前社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展的急需,在加快建設節約型社會(huì )的歷史進(jìn)程中,我們必將迎來(lái)一個(gè)高壓變頻調速技術(shù)發(fā)展和推廣應用的時(shí)代
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