多電動(dòng)機共用直流母線(xiàn)變頻調速系統
滌綸短絲裝置是上海石化股份公司滌綸部西區的一個(gè)主要裝置,共有六條生產(chǎn)線(xiàn),設計單線(xiàn)產(chǎn)量為1.5萬(wàn)噸/年。但是由于不能適應市場(chǎng)的需要,為此在原一號線(xiàn)位置上改造、引進(jìn)了一條3萬(wàn)噸/年滌綸短絲生產(chǎn)線(xiàn)(簡(jiǎn)稱(chēng)新生產(chǎn)線(xiàn)),電氣傳動(dòng)采用德國西門(mén)子6se70系列變頻器和永磁同步電動(dòng)機(前紡)、異步電動(dòng)機(后紡)。本文就共用直流母線(xiàn)多逆變器調速系統在紡絲線(xiàn)上的應用作一些探討。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/177997.htm1滌綸短纖維紡絲裝置對電氣控制系統的基本要求及原有拖動(dòng)系統的缺點(diǎn)
1.1滌綸短纖維紡絲裝置對電氣控制系統的基本要求
紡絲機對電氣傳動(dòng)的要求可概括為“四高”和“一少”。四高:即高同步性(一臺紡絲機不同紡位的電機轉速要求橫向轉速一致,縱向比例同步);高精確性(轉速穩定,精確度高達0.1%~0.01%);高轉速或甚高轉速(在沒(méi)有升速齒輪箱條件下,電機轉速高達8000~9000r/min);高可靠性(至少保證一年安全連續運行8000小時(shí))。一少:即少維修或免維修,無(wú)須照看。在采用了高精度的變頻調速器和永磁同步電動(dòng)機組成的調速系統后,高同步、高精度、高轉速和少維修可以實(shí)現,但高可靠性還做不到,影響了紡絲裝置安穩長(cháng)滿(mǎn)優(yōu)生產(chǎn)。以3萬(wàn)噸/年短絲生產(chǎn)線(xiàn)為例,其日產(chǎn)量為100噸短纖維,若外來(lái)電網(wǎng)瞬時(shí)低電壓(或瞬時(shí)失電),引起計量泵變頻器停役電機停轉,會(huì )造成聚酯熔體壓力增大,迫使聚酯裝置熔體增壓泵停止,從而影響聚酯裝置正常生產(chǎn)。
1.2原有電力拖動(dòng)系統的缺點(diǎn)
原1.5萬(wàn)噸/年短絲直接紡裝置由一臺變頻器驅動(dòng)多臺永磁同步電動(dòng)機。變頻裝置在運行中尚存在以下不足之處:(1)短絲裝置由于多臺電動(dòng)機共用一臺變頻器,無(wú)法實(shí)現軟起動(dòng),所以選用時(shí)既要考慮到最高頻率時(shí)直接起動(dòng),又要考慮到若干臺電機高速運轉時(shí),某一紡位故障排除后又繼續投入運行,因此變頻器容量不得不選用偏大。(2)紡絲機故障停臺率偏高。它不能承受電網(wǎng)瞬時(shí)低電壓(含瞬時(shí)失電),由于雷電、電纜接地故障及開(kāi)關(guān)倒閘操作,定會(huì )出現瞬時(shí)低壓現象,造成變頻器停役,致使整臺紡絲機停產(chǎn),釀成巨大損失。
2前紡裝置變頻調速系統特點(diǎn)分析(由ups供電、小逆變器永磁同步電動(dòng)機開(kāi)環(huán)同步拖動(dòng)系統)
新生產(chǎn)線(xiàn)的前紡部分變頻調速系統如圖1。
前紡裝置的主要改進(jìn)是電源系統采用ups(西門(mén)子system4233,330kva)供電。輸出:380v,480a;蓄電池450ah.正常情況下由市電進(jìn)行供電,若電網(wǎng)瞬時(shí)失電或低電壓,由電子開(kāi)關(guān)控制自動(dòng)切換到蓄電池供電,確保逆變器不受影響。與原生產(chǎn)線(xiàn)相比,雖然一次性投入較大,但可確保在瞬時(shí)低電壓(含瞬時(shí)失電)時(shí),計量泵可正常工作,提高經(jīng)濟效益。
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