射線(xiàn)傳感器在蔗絲厚度自動(dòng)調節系統中的應用
在傳送機從動(dòng)輪軸上安裝一個(gè)OMROM E682旋轉編碼器,旋轉編碼器能將機械角位移量轉換為與之對應的速度脈沖信號,經(jīng)定時(shí)器/計數器TMC-10測量得到傳輸送機從動(dòng)輪的角速度,角速度可由脈沖數決定,由于從動(dòng)輪半徑己知,就很容易計算得到傳送機的速度。20同時(shí),TMC-10還用于產(chǎn)生精確的定時(shí)中斷信號。
SIEMENS 6SE70變頻器根據蔗絲厚度的變化量輸出4~20 mA電流,經(jīng)變換得到2~10 V電壓,計算機根據電壓值的大小自動(dòng)調節傳送機的速度,從而達到了調節傳送帶上蔗絲流量均衡傳輸的目的。
為方便現場(chǎng)工作人員觀(guān)測生產(chǎn)數據,將計算機顯示的部分內容通過(guò)RS 232傳送到生產(chǎn)現場(chǎng)的大屏幕顯示器上顯示生產(chǎn)數據。
3.2 軟件設計
系統軟件采用TURBO++3.0編制,使用自帶小漢字庫技術(shù),系統軟件不僅可以脫離漢字操作系統運行,減少內存占用量,而且避免了漢字操作統之間的沖突。系統軟件除了顯示瞬時(shí)流量、傳送機瞬時(shí)負載、傳送機瞬時(shí)速度、班產(chǎn)量、日產(chǎn)量、當月累計量、當年累計量、系統運行狀態(tài)等信息外,還具有歷史記錄查詢(xún)、定時(shí)或隨時(shí)打印生產(chǎn)報表、系統參數標定、產(chǎn)量設定,顯示實(shí)際產(chǎn)量、正常工作時(shí)間、停機時(shí)間、空帶運行時(shí)間等功能。
主程序流程圖如圖2所示。
開(kāi)機后,首選進(jìn)行系統初始化,然后進(jìn)入循環(huán)程序,在循環(huán)程序中,每秒刷新一次顯示,循環(huán)判斷系統的運行狀態(tài),是否有功能鍵按下以及是否到換班時(shí)間,若有功能鍵按下,則進(jìn)行相應處理;如果到換班時(shí)間,則執行中斷服務(wù)程序。中斷服務(wù)程序流程如下:保護現場(chǎng)→采樣γ射線(xiàn)傳感器輸出電壓→采樣旋轉編碼器脈沖信號→計算瞬時(shí)速度→計算瞬時(shí)負荷和累計產(chǎn)量→恢復現場(chǎng)→中斷返回。為了實(shí)時(shí)顯示系統當前的生產(chǎn)狀態(tài),還利用Kingview6.00軟件開(kāi)發(fā)了動(dòng)態(tài)顯示功能。
4、系統標定
速度標定:首先測出傳送機從動(dòng)輪直徑的d,傳送帶的速度v=ω?d/2便可算出,式中ω為傳送機從動(dòng)輪的角速度,由E682旋轉編碼器輸出脈沖信號,經(jīng)定時(shí)器/計數器TMC-10測量得到。
空載電壓標定:將傳送帶上的甘蔗絲清空,傳送機空載運行,γ射線(xiàn)傳感器輸出電壓穩定后(穩定時(shí)U0瞬時(shí)值變化20 mV,平均值變化5 mV),再連續6次采樣γ射線(xiàn)傳感器上的電壓,其平均值即為空載電壓U0。
實(shí)物標定:首先進(jìn)入實(shí)物標定程序,輸入傳送機從動(dòng)輪直徑d、空載電壓U0、負荷系數K(預先輸入經(jīng)驗值),然后給傳送帶上投放甘蔗絲,開(kāi)始進(jìn)行計量,輸送帶上具有一定厚度的甘蔗絲經(jīng)γ射線(xiàn)傳感器后,系統停止標定,系統自動(dòng)累計結果mh。若以標準稱(chēng)(地中衡:誤差≤0.3%)的稱(chēng)量結果mb不相等時(shí),則按K’=mb/mh對K值進(jìn)行修正,再次投放甘蔗絲,并重新標定,直到滿(mǎn)足系統誤差OδO=[(mb-mh)/mb]100%=1%為止。實(shí)物標定過(guò)程及結果如表1所示。
5、結語(yǔ)
這套系統投入使用后對糖廠(chǎng)提高產(chǎn)品質(zhì)量起到積極作用:
(1)一級白砂糖色值下降了20 IU,二氧化硫殘留量?jì)H有21 mg/kg,還原糖為 0.05%;
(2)系統動(dòng)態(tài)計量誤差≤1.5%,壓榨抽出率96%,蔗渣水分47.5%,蔗渣轉光度2.15%,糖廠(chǎng)壓榨車(chē)間安全率達到99%;
(3)甘蔗壓榨量均衡穩定,輸送制煉車(chē)間蔗汁均衡,鍋爐產(chǎn)汽量、蒸發(fā)罐入和糖漿錘度穩定;
(4)有利于沉淀池蔗汁沉淀,提高了澄清效率。
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