油田注水全自動(dòng)裝置的設計
目前各種石油管線(xiàn)輸送的加藥系統中,多采用人工控制,工藝復雜,僅憑儲藥罐上的玻璃管液位計目測判斷用量,不能準確配制規定濃度的破乳劑溶液,不能根據液位的變化而按比例自動(dòng)、精確地調整破乳劑的注入量,造成水、電及人力的浪費,增加了能耗。針對上述問(wèn)題,開(kāi)發(fā)了一種基于FPl型PLC的自動(dòng)加水、定量加藥、定時(shí)攪拌以及自動(dòng)倒罐的控制裝置。實(shí)際運行證明,該裝置不僅減輕了員工的勞動(dòng)強度,提高了安全系數,實(shí)現了以人為本的原則,使油田工業(yè)自動(dòng)化水平達到了新的起點(diǎn),提高了現場(chǎng)管理水平,使生產(chǎn)和管理更趨規范化、科學(xué)化。
2 系統結構
2.1 加藥裝置的基本結構
加藥裝置包括儲藥罐、計量泵、攪拌器、液位開(kāi)關(guān)、控制箱及附件等,在實(shí)際系統中可根據用戶(hù)要求調整配置,以適應不同的工藝要求。圖1給出加藥裝置的結構示意圖??刂葡到y包括:攪拌機兩臺,加水電機一臺,加藥電機一臺,加藥罐兩個(gè),儲藥罐一個(gè),電磁閥若干個(gè),高液位報警器,低液位報警器及交流接觸器,熱繼電器,中間繼電器,控制按鈕,信號燈,斷路器,開(kāi)關(guān)等一系列的低壓控制器件。
2.2 系統控制功能描述
自動(dòng)加藥裝置是一種能根據設定加藥液的配比濃度,實(shí)現自動(dòng)配藥、自動(dòng)攪拌、自動(dòng)定量輸出的自動(dòng)控制系統。該裝置在設定狀態(tài)下無(wú)需人工值守,一鍵控制即可實(shí)現所需濃度藥液的自動(dòng)配制與輸出,也可實(shí)現遠程控制,真正實(shí)現了配藥、攪拌和投藥自動(dòng)化??紤]到現場(chǎng)操作的需求,配備了手動(dòng)控制功能,任何情況下,手動(dòng)控制優(yōu)先。
(1)手動(dòng)運行手動(dòng)運行前,將運行方式轉至“手動(dòng)”位置,接通10.2,調用“手動(dòng)控制”子程序。按照控制面板的對應按鈕,即可接通對應的PLC輸入點(diǎn),執行相應的動(dòng)作。
以1號罐加水加藥攪拌為例,接通加水電機,即接通I0.5,輸出繼電器Q0.1接通并自鎖,外部交流繼電器得電,加水電機開(kāi)始加水。斷開(kāi)加水電機,即接通I0.6,Q0.1斷開(kāi),加水電機停(當加水電機發(fā)生故障時(shí),接通12.7,其常閉觸點(diǎn)斷開(kāi),QO.1斷開(kāi),加水電機停止運行)。接通加藥電機,即接通10.7,輸出繼電器Q0.2接通并自鎖,外部交流繼電器得電,加藥電機開(kāi)始運行。斷開(kāi)加藥電機,即接通11.0,QO.2斷開(kāi),電機停止運行(當加藥電機發(fā)生故障時(shí),接通13.O,其常閉觸點(diǎn)斷開(kāi),Q0.2斷開(kāi),加藥電機停止運行)。接通攪拌機,即接通I0.3,輸出繼電器QO.0接通并自鎖,外部交流繼電器得電,攪拌機開(kāi)始運行。攪拌一定時(shí)間后,斷開(kāi)攪拌機,即接通I0.4,QO.O斷開(kāi),攪拌機停止運行(當攪拌機發(fā)生故障時(shí),接通12.6,其常閉點(diǎn)斷開(kāi),Q0.0斷開(kāi),攪拌機停止運行)。部分I/O端口分配如表1所示。
(2)自動(dòng)運行 若首次運行(儲藥罐為空時(shí)),先將轉換開(kāi)關(guān)轉至“手動(dòng)”位置,接通IO.2,手動(dòng)打開(kāi)進(jìn)水電磁閥,待藥罐中的液位達到最低液位之上時(shí),停止手動(dòng)控制,將轉換開(kāi)關(guān)轉至“自動(dòng)”位置,接通I0.1,調用“自動(dòng)控制”子程序,開(kāi)始自動(dòng)循環(huán)。按下操作面板上的“自動(dòng)運行“,接通I3.2,整個(gè)程序開(kāi)始工作。
3 控制系統設計
3.1 S7―200可編程控制器簡(jiǎn)介
S7―200系列產(chǎn)品是具有高性能的中央處理器,因其模塊化的靈活設計而具有廣泛的適用范圍,同時(shí)具有極高的性?xún)r(jià)比。S7―200無(wú)論單機運行,還是與其他設備組成網(wǎng)絡(luò ),都具有優(yōu)異的表現。
S7―200主要特征:①快速的中央運算處理能力;②豐富的編程指令集;③響應快速數字量和模擬量輸入/輸出通道;④強大的通訊能力,豐富的擴展模塊;⑤操作便捷,易于掌握。
根據設備的運行特點(diǎn)和用戶(hù)的實(shí)際需要,基于S7―200型PLC控制,利用內部軟繼電器實(shí)現過(guò)程控制,使系統控制簡(jiǎn)便,提高了系統的穩定性和可靠性,保證了產(chǎn)品質(zhì)量,提高了生產(chǎn)效率。
3.2 硬件電路的設計
在1號罐、2號罐內,分別設置高液位,低液位控制器,控制器的數據信號通過(guò)導線(xiàn)連接至配電柜內的控制電路,實(shí)現PLC的控制。圖2給出系統接口電路圖。
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