抽油機井變頻柜在油田現場(chǎng)的應用
這4口井是2005年新投的油井,經(jīng)過(guò)初期短暫的高產(chǎn)后,日產(chǎn)液大幅度下降,平均泵效僅為10.7%,平均系統效率僅為6.1%。除118-160井外,其它三口井沖次己經(jīng)接近最小,無(wú)法調小沖次。
2、試驗井效果
(1)、沖次任意調節
不用更換皮帶輪,不需停產(chǎn)調節速度,提高了生產(chǎn)效率。解決了因調速造成的停產(chǎn)和沖次無(wú)法調小問(wèn)題。
(2)、分段轉速控制
通過(guò)變頻對抽油機轉速的調節,根據抽油機的特殊工況,把轉速控制細劃為上沖程轉速控制和下沖程轉速控制,減少漏失,提高泵充滿(mǎn)程度,提高泵效。
(3)、提高油井的產(chǎn)量和泵效
根據油井的實(shí)際供液能力,動(dòng)態(tài)調整抽取速度,使油井的供排協(xié)調,減少泵的空行程,提高泵效。4口井,提高泵效16.58%,日產(chǎn)液提高0.5,日產(chǎn)油提高0.2。
(4)、提高功率因數
使用變頻器后,電動(dòng)機功率因數提高到接近1,從而減輕了電網(wǎng)和變壓器的負擔,降低了線(xiàn)損,節省了無(wú)功損耗的電費。
(5)、對電網(wǎng)和設備無(wú)沖擊
當電機在工頻狀態(tài)下啟動(dòng)時(shí),啟動(dòng)電流相當于5~7倍額定電流,對抽油設備和供電電網(wǎng)造成很大的沖擊,尤其是118-160井稀土永磁電機在啟動(dòng)瞬間產(chǎn)生很大的電流和震動(dòng),使用變頻后電機柔性啟動(dòng),使啟動(dòng)電流降至3-4倍,減少了對電網(wǎng)和抽油設備的沖擊。
(6)、改善了抽油桿受力狀況
光桿抽油速度對抽油桿受力有很大的影響,變頻降沖次和優(yōu)化上下沖程速度實(shí)現上慢下快,改善抽油桿循環(huán)特性。
(7)、提高系統效率
變頻器應用油井使供排協(xié)調,泵充滿(mǎn)程度提高,改善桿管應力,提高了井下效率;減少地面無(wú)功損耗,提高了地面效率,整體上系統效率明顯提高。
(8)、減少電機能耗
油井調小頻率,平均輸入功率減少3.66kw,平均噸液耗電減少27.62kw.h,平均日耗電減少87.78kw。
(9)、負功能夠回饋電網(wǎng)
對生產(chǎn)中的負功,使用回饋式制動(dòng)單元,能把再生電能回饋電網(wǎng)。內部已經(jīng)安裝有電抗器和噪聲濾波器,全程噪聲過(guò)濾,不會(huì )污染電網(wǎng)和干擾其他設備。
(10)、減少熱洗清蠟的負影響
油井熱洗時(shí),調頻提高沖次,增加理論排量,強排生產(chǎn),可以明顯縮短含水恢復期,減少影響產(chǎn)油量。
六、經(jīng)濟效益分析
⑴產(chǎn)出費用
①節省電量費用:
3.66kw×24h×360d×0.47元/kw.h=14862.5元
②少影響產(chǎn)油量費用:
洗井影響:1445元/噸×2噸/次×10次=28900元
③增產(chǎn)量:
1445元/噸×0.2噸×360天=104040元
合計:14.7802萬(wàn)元
⑵投入費用
①設備投入費用:整套設備投資32000元
這套裝置投入產(chǎn)出比是1:4.618,而且這套裝置壽命較長(cháng),可以長(cháng)久使用,經(jīng)濟效益非??捎^(guān)。
七、結論
從變頻器應用現場(chǎng)數據分析,變頻器一次性投入較高,但解決了機械采油系統功率因數低、電機啟動(dòng)轉矩大、負載率低、能耗大的問(wèn)題。電機起動(dòng)性能良好、功率因數提高到0. 98 、節電率達40 %以上。
◎變頻后無(wú)極調速,調速范圍廣,調速過(guò)程平滑;
◎調頻后功率因數接近1;
◎柔性起動(dòng),可大幅度降低對供電變壓器裝機容量的要求,并使電機振動(dòng)及噪音大大減小。
◎降低抽油泵容積損失,提高了泵充滿(mǎn)系數。
◎抽油機運轉性能得到改善,動(dòng)載荷明顯減少,載荷線(xiàn)光滑平直。
◎減少桿管磨損次數,改善桿管受力狀態(tài),延長(cháng)桿管壽命;
◎降低電機輸入功率和油井噸液耗電。
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