汽油發(fā)電機組控制電路數字化設計方案
2 改進(jìn)電路設計
改進(jìn)電路設計采用A/D變換器對設置電壓Vs、輸出電壓Vo和發(fā)電機負載I/O進(jìn)行數字量化;采用MCU進(jìn)行數據處理;E2PROM完成參數保存。改進(jìn)的發(fā)電機組控制保護電路組成框圖,如圖4所示。本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/162274.htm
由于發(fā)電機組為50 Hz交流輸出,為增加控制處理次數,必須采用全波整流方式。同時(shí),為兼顧噪聲濾除和信號滯后,應采用較小的整流濾波電容。
3 程序設計
控制保護程序由A/D變換控制程序模塊、E2PROM讀/寫(xiě)控制程序模塊、輸出保護程序模塊和PWM輸出控制程序模塊等組成。采用計算機程序控制后仍然是一個(gè)基于PWM控制模式的擾動(dòng)補償一階復合閉環(huán)自動(dòng)控制系統。
(1)A/D變換控制程序模塊。
本設計采用了串行輸出A/D變換器。由MCU內部定時(shí)器提供定時(shí)中斷,調用A/D變換控制程序模塊完成Vs、Vo和Io的數字量化。
(2)E2PROM讀/寫(xiě)控制程序模塊和輸出保護程序模塊。
E2PROM讀/寫(xiě)控制程序模塊讀出預置的數據,與A/D量化數據進(jìn)行比較,比較結果滿(mǎn)足保護條件時(shí)調用輸出保護程序模塊以完成輸出保護控制。
(3)PWM輸出控制程序模塊。
PWM輸出控制程序模塊完成PWM時(shí)間調整控制,控制關(guān)系為:T=K1Vs+K2Io+K3△V。式中,T為勵磁繞組導通時(shí)間;Vs為設置電壓;Io為輸出電流值;△V為輸出電壓Vo變化值;K1,K2,K3為增益控制系數。
Vs的A/D量化數據經(jīng)平滑濾波后與K1相乘得到基本輸出時(shí)間。
為提高對輸出電流Io變化的控制響應,Io的A/D量化數據經(jīng)平滑濾波后與K2相乘后作為附加調整時(shí)間直接加入到基本時(shí)間上,若△V處理可以滿(mǎn)足要求時(shí),可取消Io處理。
△V的處理是保證控制響應性能的關(guān)鍵環(huán)節?!鱒是本次Vo采樣數據與前次Vo采樣數據的代數差?!鱒數據經(jīng)平滑濾波后與K3相乘后作為附加調整時(shí)間與基本時(shí)間進(jìn)行代數運算得到最終PWM控制時(shí)間。
系統動(dòng)態(tài)特性主要取決于增益控制系數K1,K2,K3。增益控制系數較小時(shí)系統響應速度較慢,加大增益控制系數時(shí)系統響應速度明顯提高。
系統控制精度取決于A(yíng)/D變換器動(dòng)態(tài)范圍。A/D變換器動(dòng)態(tài)范圍增大,系統控制精度提高,同時(shí)系統動(dòng)態(tài)特性也將有所改善。由于本設計中采用8位MCU器件,A/D變換器動(dòng)態(tài)范圍增大后程序計算復雜度和程序運行時(shí)間也隨之增加,因此需綜合考慮確定A/D變換器動(dòng)態(tài)范圍。
4 試驗結果
按照改進(jìn)方案設計了電原理圖、印制電路板和控制程序,并進(jìn)行了發(fā)電機組控制試驗。試驗結果和指標如表1所示。
對穩態(tài)電壓調整率和電壓波動(dòng)率進(jìn)行測試時(shí)發(fā)現,調整PWM最小調整值僅引起調整時(shí)間變化而不能改善電壓調整率指標。分析確定為A/D變換器分辨力不夠。
對瞬態(tài)電壓調整率和電壓變化時(shí)間進(jìn)行測試時(shí)發(fā)現,調整PWM最大調整值可明顯改善動(dòng)態(tài)控制特性,但同時(shí)引起穩態(tài)特性變差。分析確定為除A/D變換器分辨力不夠外,系統控制關(guān)系中各項系數還應做組合優(yōu)化。
5 結束語(yǔ)
本文所述的汽油發(fā)電機組控制與保護電路數字化改進(jìn)設計方案取得階段性成果。新設計的控制板實(shí)現機組控制與保護功能,正在進(jìn)一步優(yōu)化設計以全面滿(mǎn)足技術(shù)指標要求。優(yōu)化設計措施如下:
(1)增加A/D變換器動(dòng)態(tài)范圍,改善穩態(tài)電壓調整率和電壓波動(dòng)率指標。
(2)優(yōu)化穩壓控制程序,提高電壓變化調整響應速度。
早期設計定型的中小功率發(fā)電機組的控制保護電路絕大部分采用模擬電路實(shí)現。因此,本文所述的汽油發(fā)電機組控制保護電路數字化改進(jìn)設計具有一定意義。
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