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觸摸屏與PLC在捻線(xiàn)機自動(dòng)控制系統中的應用

作者: 時(shí)間:2011-11-30 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏
1 引言


  是玻璃纖維生產(chǎn)線(xiàn)上的關(guān)鍵設備。的平穩運轉以及適應生產(chǎn)工藝的多樣化是生產(chǎn)線(xiàn)的必要條件,化控制是滿(mǎn)足這些條件的必要保障。因此是玻璃纖維關(guān)鍵技術(shù)的重要環(huán)節之一。傳統的生產(chǎn)設備由于老化或者化程度較低,不能滿(mǎn)足行業(yè)發(fā)展的需要,必須對其進(jìn)行技術(shù)改造。

  用plc做核心,成本較低,穩定性很高,程序編寫(xiě)和調試比較方便。但plc在人機對話(huà)、故障判斷、在線(xiàn)修改等方面有一些不便,需要對編程非常熟悉的專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行操作。并且,要想直觀(guān)地了解生產(chǎn)過(guò)程和監控信號的動(dòng)態(tài)變化必須選擇一個(gè)上位機來(lái)配合plc,才能組成較好的。因此,本系統采用與plc 通信,共同組成生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)控制系統。

2 系統組成[1-2]


 系統主要由、可編程控制器plc、開(kāi)關(guān)電源、步進(jìn)電機驅動(dòng)器、步進(jìn)電機、變頻器、三相異步電動(dòng)機等構成,參見(jiàn)圖1。本控制系統主要利用程序控制鋼領(lǐng)板運行的速度、方向、位移,達到控制成形的目的,替代傳統捻線(xiàn)機機械成形。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/161372.htm

圖1 系統配置框圖

  作為人機界面可以進(jìn)行工藝參數的設定、運行狀態(tài)的監控等??删幊炭刂破魇钦麄€(gè)控制系統的核心。它將工藝參數存儲并通過(guò)一定的控制算法控制變頻器的運行狀態(tài)以及步進(jìn)電機的運行狀態(tài)。開(kāi)關(guān)電源為觸摸屏、plc、步進(jìn)電機(包括接近開(kāi)關(guān)、按鈕、中間繼電器)等提供工作電源。步進(jìn)電機驅動(dòng)器將可編程控制器給定的控制信號轉換和放大驅動(dòng)步進(jìn)電機工作。步進(jìn)電機作為執行單元通過(guò)機械傳動(dòng)主要完成捻線(xiàn)機鋼領(lǐng)板的升降動(dòng)作。變頻器通過(guò)可編程控制器控制運行狀態(tài),通過(guò)內部參數的設定,可以調整運行的頻率,從而控制三相異步電動(dòng)機的運行狀態(tài)和工作頻率。三相異步電動(dòng)機作為執行單元通過(guò)機械傳動(dòng)主要完成錠子的傳動(dòng)和羅拉的傳動(dòng)。

3 eview觸摸屏和plc通訊[3]

  設計采用eview mt5000全新一代的工業(yè)嵌入式觸摸屏人機界面。在mt5000組態(tài)軟件中定義串口類(lèi)設備s7200plc,串口號為com1。設備定義結束后,定義i/o 實(shí)型變量和離散變量,分別與設備輸入寄存器和輸出寄存器連接,實(shí)現開(kāi)關(guān)量的控制。觸摸屏與plc的連接如圖2所示。

圖2 eview mt5000與siemens plc的硬件連接圖

  按如表1設置觸摸屏中的通訊參數。

4 mt5000組態(tài)軟件

  4.1 嵌入式人機界面的組態(tài)軟件

  mt5000中用“工程”來(lái)表示組態(tài)軟件組態(tài)生成的系統。創(chuàng )建一個(gè)新工程就是創(chuàng )建一個(gè)新的用戶(hù)系統。建立工程的一般步驟為:構造數據庫(定義變量),定義設備,設計圖形界面,建立動(dòng)畫(huà)連接,運行和調試。但是,在進(jìn)行設計的時(shí)候,它們不是獨立的,而是交替進(jìn)行的,需要綜合考慮。首先,創(chuàng )建一個(gè)新工程,定義路徑和名稱(chēng),在設備選項中選定一個(gè)com口,進(jìn)行plc連接。mt5000提供的設備連接向導對話(huà)框列出了工業(yè)生產(chǎn)常用的一些硬件設備(如plc、板卡、智能儀表、變頻器等),并且已經(jīng)根據這些常用設備各自的通信協(xié)議制作了相應的通信協(xié)議,使人員從繁瑣的底層驅動(dòng)程序中解脫出來(lái)。選擇了西門(mén)子公司s7200系列plc后,選擇通信方式,并給定設備名稱(chēng)和地址,還要設置采樣時(shí)間和通信參數。然后,進(jìn)行動(dòng)畫(huà)畫(huà)面的設計和變量的定義。雙擊數據詞典,定義和編寫(xiě)系統所有變量。變量可以設為只讀、只寫(xiě)和讀寫(xiě)模式。對于既要采集plc狀態(tài),又要實(shí)現對plc 的遠程控制的變量設置為讀寫(xiě)模式,而不需要向plc 發(fā)送命令的變量設置為只讀,這樣可以節省plc掃描時(shí)間,加快系統進(jìn)程,提高plc效率。繪制圖形畫(huà)面時(shí),雙擊畫(huà)面選項,在彈出的繪圖環(huán)境下繪制與捻線(xiàn)機相對應的監控畫(huà)面。系統監控的設備較多,為更清楚明了地顯示不同設備的各個(gè)參數,需要繪制多副畫(huà)面,既方便顯示,又方便現場(chǎng)操作員進(jìn)行控制。主畫(huà)面里利用showpicture(“畫(huà)面名”)函數實(shí)現對其他畫(huà)面的調用。繪制完流程畫(huà)面后,將系統與要監控的參數和畫(huà)面中的變量一一對應起來(lái)。這樣hmi組態(tài)基本完成。

  4.2 組態(tài)畫(huà)面設計及功能介紹

  在mt5000組態(tài)軟件中編制系統的組態(tài)界面。根據本系統的特點(diǎn)及實(shí)際使用情況,界面設計由系統開(kāi)機歡迎、上電提示、零點(diǎn)調整和查詢(xún)(基本參數有六個(gè):總程、動(dòng)程、升速、降速、級升、滑行)、方式設置的修改和查詢(xún)(成形方式、停車(chē)方式、回零方式)、數據的修改和查詢(xún)(五個(gè)內部參數分別是:計長(cháng)長(cháng)度、羅拉直徑、高度系數、手動(dòng)速度、回零速度)等畫(huà)面組成。作為舉例,給出了零點(diǎn)調整畫(huà)面(圖3)和數據設置畫(huà)面(圖4)。

圖3 零點(diǎn)調整畫(huà)面

圖4 數據設置畫(huà)面

  零點(diǎn)調整畫(huà)面動(dòng)態(tài)顯示紗線(xiàn)的高度及長(cháng)度。并動(dòng)畫(huà)顯示紗線(xiàn)的成形過(guò)程。不同的紗型具有不同的動(dòng)畫(huà)顯示過(guò)程。

  數據設置采用彈出數字小鍵盤(pán)的形式進(jìn)行數據的設置和修改。

 整個(gè)畫(huà)面設計簡(jiǎn)單易懂,一目了然。使操作人員不需要專(zhuān)業(yè)知識,隨著(zhù)操作提示和幫助,首次操作就可以完全獨立地進(jìn)行工作。

5 plc程序設計[4-5]

  plc的主要輸入輸出端口定義如表2所示;plc寄存器單元分配如表3所示。

  為方便地增加或刪減程序模塊, 同時(shí)也便于針對不同程序模塊進(jìn)行完善, 程序設計采用模塊化結構。plc 程序流程圖如圖5 所示。

圖5 捻線(xiàn)機程序流程圖

6 結束語(yǔ)

 實(shí)際應用結果表明,玻璃纖維捻線(xiàn)機自動(dòng)控制系統采用easyview觸摸屏,簡(jiǎn)化了控制系統結構,大大提高了控制系統的實(shí)時(shí)監控性,有效的降低了生產(chǎn)成本;plc控制捻線(xiàn)機的運行和紗線(xiàn)的成形,達到了預期的控制效果,提高生產(chǎn)效率。該項應用促使玻璃纖維生產(chǎn)設備的自動(dòng)化水平上一個(gè)臺階,對傳統紡織工業(yè)生產(chǎn)設備升級換代起到積極推動(dòng)作用。同時(shí),自動(dòng)化技術(shù)的使用,有利于企業(yè)實(shí)施綜合自動(dòng)化管理,使企業(yè)從粗放型向集約型轉化。

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