礦用應力傳感器設計與實(shí)現
3 應力傳感器硬件及軟件設計
應力傳感器系統結構如圖1所示。單片機外圍電路包括支持系統時(shí)鐘的晶體振蕩器和支持在線(xiàn)編程、調試的JTAG接口電路。本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/160859.htm
系統中用到的電源有+5 V,+3.3 V,+2.5 V和-2.5 V,MSP430單片機的工作電壓為+3.3 V,放大電路工作電壓為+2.5 V和-2.5 V。通過(guò)同步電壓轉換器芯片MP2104和BL8503可將+5 V電壓轉換成+3.3 V和+2.5 V電壓。通過(guò)MAX660可從輸入+2.5 V電壓產(chǎn)生-2.5 V的電壓。
由于測應力傳感器轉換得到電信號幅度往往較小,因此A/D轉換時(shí)需放大傳感器信號。信號變化范圍為0~60 mV,當壓力值增加1 MPa時(shí),其輸出量增加幾毫伏,隨著(zhù)壓力值變化,電橋輸出信號很小,即有用信號幅度絕對值很小。
單片機對數據采集時(shí),需將3路應力和3路磁場(chǎng)值進(jìn)行A/D轉換。此處選用ADS1110芯片。
異步通信接口電路采用新型電平轉換器件MAX485E。為減少系統干擾,抑制回路產(chǎn)生的噪音,此處采用光電耦合器PC410,實(shí)現輸入地與輸出地的隔離。采用的單片機MSP430F149包含兩個(gè)USART模塊,可很方便地與MAX485E連接。
電子羅盤(pán)工作環(huán)境惡劣。外部磁場(chǎng)強度超過(guò)20 Gs時(shí),傳感器輸出特性將發(fā)生較大改變,此處采用兩個(gè)場(chǎng)效應管,由微控制器觸發(fā),產(chǎn)生約2 A的大電流脈沖對兩個(gè)磁阻傳感器進(jìn)行置位/復位。
軟件方面,首先對MSP430F149定時(shí)器、芯片及通訊模塊等進(jìn)行初始化,然后進(jìn)入循環(huán),根據任務(wù)控制器的不同,分別執行初始化采集通道、采集存儲數據、A/D采集數據、應力值計算、計算磁場(chǎng)值等不同任務(wù)。中斷程序用于響應事件,并對相應標志置位,然后將參數返回給主程序處理。
4 試驗及應用
采用CW-600T活塞式壓力計對傳感器進(jìn)行測試,其量程為0~60MPa,精度為0.02級,符合要求。表1中實(shí)值為利用活塞式壓力計所加壓力值,另3項為應力傳感器所測對應值。將表1測量數據代入e=max(P實(shí)際值-P測量值)/15,可求出測量誤差。
通過(guò)計算,3路應力測量誤差分別為0.27%,0.2%和0.27%,達到設計誤差小于1%的要求。同時(shí)對傳感器電子羅盤(pán)進(jìn)行測試,將傳感器固定在勻速轉臺上,將勻速轉臺旋轉一周,此時(shí)僅考慮傳感器在水平面內運動(dòng),只考慮x,y的輸出。經(jīng)測試,傳感器方位角最大誤差為3.8°,達到了設計要求小于5°的指標,相比人工測量方法,誤差明顯降低,滿(mǎn)足實(shí)際需要。應力傳感器開(kāi)發(fā)完成后,在4個(gè)礦井進(jìn)行了長(cháng)達1年的工業(yè)性試驗,結果表明試驗數據與實(shí)際情況在理論上完全吻合。
5 結論
多項室內整體標定試驗表明,該應力傳感器在測量時(shí)穩定、可靠,分辨率達0.01 MPa,最大量程15 MPa,實(shí)測誤差小于1%。經(jīng)過(guò)在煤礦現場(chǎng)測試,傳感器可長(cháng)時(shí)間穩定運行。應力傳感器具有測量穩定、數據準確、操作簡(jiǎn)單、價(jià)格低廉、安裝方便等特點(diǎn),具有較高的實(shí)用價(jià)值及廣闊的應用前景。
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