抽油機井變頻柜在油田現場(chǎng)的應用詳細介紹
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這4口井是2005年新投的油井,經(jīng)過(guò)初期短暫的高產(chǎn)后,日產(chǎn)液大幅度下降,平均泵效僅為10.7%,平均系統效率僅為6.1%。除118-160井外,其它三口井沖次己經(jīng)接近最小,無(wú)法調小沖次。
2、試驗井效果
(1)、沖次任意調節
不用更換皮帶輪,不需停產(chǎn)調節速度,提高了生產(chǎn)效率。解決了因調速造成的停產(chǎn)和沖次無(wú)法調小問(wèn)題。
(2)、分段轉速控制
通過(guò)變頻對抽油機轉速的調節,根據抽油機的特殊工況,把轉速控制細劃為上沖程轉速控制和下沖程轉速控制,減少漏失,提高泵充滿(mǎn)程度,提高泵效。
(3)、提高油井的產(chǎn)量和泵效
根據油井的實(shí)際供液能力,動(dòng)態(tài)調整抽取速度,使油井的供排協(xié)調,減少泵的空行程,提高泵效。4口井,提高泵效16.58%,日產(chǎn)液提高0.5,日產(chǎn)油提高0.2。
(4)、提高功率因數
使用變頻器后,電動(dòng)機功率因數提高到接近1,從而減輕了電網(wǎng)和變壓器的負擔,降低了線(xiàn)損,節省了無(wú)功損耗的電費。
(5)、對電網(wǎng)和設備無(wú)沖擊
當電機在工頻狀態(tài)下啟動(dòng)時(shí),啟動(dòng)電流相當于5~7倍額定電流,對抽油設備和供電電網(wǎng)造成很大的沖擊,尤其是118-160井稀土永磁電機在啟動(dòng)瞬間產(chǎn)生很大的電流和震動(dòng),使用變頻后電機柔性啟動(dòng),使啟動(dòng)電流降至3-4倍,減少了對電網(wǎng)和抽油設備的沖擊。
(6)、改善了抽油桿受力狀況
光桿抽油速度對抽油桿受力有很大的影響,變頻降沖次和優(yōu)化上下沖程速度實(shí)現上慢下快,改善抽油桿循環(huán)特性。
(7)、提高系統效率
變頻器應用油井使供排協(xié)調,泵充滿(mǎn)程度提高,改善桿管應力,提高了井下效率;減少地面無(wú)功損耗,提高了地面效率,整體上系統效率明顯提高。
(8)、減少電機能耗
油井調小頻率,平均輸入功率減少3.66kw,平均噸液耗電減少27.62kw.h,平均日耗電減少87.78kw。
(9)、負功能夠回饋電網(wǎng)
對生產(chǎn)中的負功,使用回饋式制動(dòng)單元,能把再生電能回饋電網(wǎng)。內部已經(jīng)安裝有電抗器和噪聲濾波器,全程噪聲過(guò)濾,不會(huì )污染電網(wǎng)和干擾其他設備。
(10)、減少熱洗清蠟的負影響
油井熱洗時(shí),調頻提高沖次,增加理論排量,強排生產(chǎn),可以明顯縮短含水恢復期,減少影響產(chǎn)油量。
六、經(jīng)濟效益分析
⑴產(chǎn)出費用
①節省電量費用:
3.66kw×24h×360d×0.47元/kw.h=14862.5元
②少影響產(chǎn)油量費用:
洗井影響:1445元/噸×2噸/次×10次=28900元
③增產(chǎn)量:
1445元/噸×0.2噸×360天=104040元
合計:14.7802萬(wàn)元
⑵投入費用
①設備投入費用:整套設備投資32000元
這套裝置投入產(chǎn)出比是1:4.618,而且這套裝置壽命較長(cháng),可以長(cháng)久使用,經(jīng)濟效益非??捎^(guān)。
七、結論
從變頻器應用現場(chǎng)數據分析,變頻器一次性投入較高,但解決了機械采油系統功率因數低、電機啟動(dòng)轉矩大、負載率低、能耗大的問(wèn)題。電機起動(dòng)性能良好、功率因數提高到0. 98 、節電率達40 %以上。
◎變頻后無(wú)極調速,調速范圍廣,調速過(guò)程平滑;
◎調頻后功率因數接近1;
◎柔性起動(dòng),可大幅度降低對供電變壓器裝機容量的要求,并使電機振動(dòng)及噪音大大減小。
◎降低抽油泵容積損失,提高了泵充滿(mǎn)系數。
◎抽油機運轉性能得到改善,動(dòng)載荷明顯減少,載荷線(xiàn)光滑平直。
◎減少桿管磨損次數,改善桿管受力狀態(tài),延長(cháng)桿管壽命;
◎降低電機輸入功率和油井噸液耗電。




③Y一△轉換
Y一△轉換適合功率利用率低、大馬拉小車(chē)嚴重的抽油井使用。電機三角形啟動(dòng)后,再將定子繞組切換成星型接法運轉。轉換后平衡變差,如果角接時(shí)平衡性差,轉換后平衡性更差,現場(chǎng)需要轉換井平衡性好。
④功率因數控制器
功率因數控制器,主要是采用單片機實(shí)時(shí)檢測電機電壓與電流之間的相位差變化,控制晶閘管的導通角,自動(dòng)調節電機的供電電壓,使電機在空載或輕載時(shí)降壓運行從而達到提高功率因數,節能的目的。但是在實(shí)際應用過(guò)程中節電效果不太理想,主要原因是電壓的變化速率跟不上電流的變化速率。另外由于可控硅引起電流產(chǎn)生諧波,受瞬變電勢和瞬變電流的影響,引起電機發(fā)熱和振動(dòng),影響了節電效果。
⑤無(wú)功補償器
無(wú)功補償器主要是采用加裝一定容量的電容器對電網(wǎng)進(jìn)行無(wú)功補償,減少無(wú)功電流來(lái)提高功率因數,降低供電變壓器負荷,從而降低網(wǎng)損達到節電的目的。目前這種技術(shù)應用比較廣泛,效果也較好,缺點(diǎn)是不能提高電機效率,也不能降低電機輸入功率,功率因數提高到0.5~0.6,電容器容易損壞。
⑥變頻控制器
變頻控制柜是實(shí)現了電動(dòng)機的軟啟動(dòng),對電網(wǎng)無(wú)沖擊,電動(dòng)機功率因數可由0. 25~0. 50 提高到0. 90以上,從而減輕了電網(wǎng)及變壓器的負擔,降低了線(xiàn)損。操作方便,不需停產(chǎn)即可根據油井的實(shí)際供液能力,動(dòng)態(tài)調整抽取速度。利用最新研制的四象限矢量控制變頻調速器,配以過(guò)程控制、位置傳感等技術(shù)改造現有的抽油機,可以實(shí)現油井節電、增效和增產(chǎn),從而提高整個(gè)有桿抽油系統的機采效率。
2、優(yōu)化參數分析
優(yōu)化抽油參數是根據油井動(dòng)態(tài)變化,以低能耗為目標及時(shí)調整抽油參數。做法是長(cháng)沖程、低沖次、合理泵徑。選擇低沖次的方法是很重要的工作。
常規抽油機生產(chǎn)時(shí)油井平均沖次計算公式:
式中: s—電機轉差率;
—電源頻率,hz;
—電動(dòng)機的磁極對數。
調換小直徑皮帶輪是現場(chǎng)普遍采用的方法,成本低,使用方便,除非換12極電機否則最多能降到4次/分。增加抽油機減速箱傳動(dòng)比有兩種方法:一種是更換大總傳動(dòng)比更大的減速箱,傳動(dòng)比至少要達到32;另外一種是對減速箱技術(shù)改造,在原減速箱基礎上更換短齒齒輪。這兩種方法成本高,不宜在現場(chǎng)使用。
換減速箱大皮帶輪直徑成本較高,可操作性差。
表2 降低電機轉速方案對比
綜上所述,對比可實(shí)施的幾種方案(表2),從優(yōu)選節能設備和優(yōu)化生產(chǎn)參數的角度考慮,對于一些低產(chǎn)井和液面波動(dòng)大的井,由于受到皮帶輪最小包角和沖次有級調整的限制,達不到供排合理的抽油機井使用變頻控制柜是最理想的選擇。
三、抽油機井變頻調速適應性分析
1、變頻對輸入功率影響
輸入功率 與油井工作制度關(guān)系可以用下式表示:
上式表明:影響輸入功率大小關(guān)鍵因素是沖程和沖次乘積,也就是光桿運行速度。其它參數不變,油井能耗與抽汲速度成正比。沖次將隨著(zhù)電源頻率的改變而改變,而且兩者的變化為正比關(guān)系。因此調低頻率油井輸入功率降低。
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