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防彈衣生產(chǎn)線(xiàn)溫度控制系統設計改進(jìn)

作者: 時(shí)間:2013-05-16 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

加入模糊算法之后的模糊PID控制系統結構圖如圖4所示。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/159370.htm

d.JPG


現場(chǎng)溫度為控制對象,用戶(hù)設定的溫度值為控制系統給定值,AD采集模塊獲取的溫度值為控制系統反饋值,反饋值及給定值經(jīng)過(guò)系統的運算之后去控制現場(chǎng)加熱設備的狀態(tài),從而控制溫度對象。
本系統根據系統運行的不同狀態(tài)及工程經(jīng)驗,結合PID系統中Kp,Kd,Ki三者系數的關(guān)聯(lián)性,設計模糊整定參數。系統使用偏差值Error和Error_Change作為模糊判定的輸入,語(yǔ)言取{NB,NS,O,PS,PB},根據Error和Error_Change整定Kp,Ki,Kd的模糊值,同樣取{NB,NS,O,PS,PB}5個(gè)模糊值。然后建立模糊規則表,表1為Kd規則表,Ki,Kp模糊規則表與Kp規則表類(lèi)似。

f.JPG


不同的控制系統對PID的3個(gè)系數Kp,Ki,Kd的模糊也不同,本系統希望控制對象溫度值能盡快恢復到穩態(tài),所以Kd系數的模糊尤為重要,設置的Kd對Error_Change特別敏感。
以下是本系統的軟件實(shí)現代碼:
typedef struct
由左邊圖可以看出控制過(guò)程前期略有超調,但是對于系統是可接受的,因為生產(chǎn)線(xiàn)剛開(kāi)始的時(shí)候需要預熱爐子??刂七^(guò)程中測試人員加入一次擾動(dòng),可以看出系統不會(huì )因為擾動(dòng)產(chǎn)生震蕩,而之前使用經(jīng)典PID測試的時(shí)候受到擾動(dòng)后會(huì )產(chǎn)生震蕩。因此模糊PID控制算法可以解決防彈衣生產(chǎn)線(xiàn)上大爐溫度因季節或環(huán)境變化導致控制效果不理想的問(wèn)題。
由右邊圖可看出本智能系統的對大爐溫度對象的控制精度可以達到±0.1度。
g.JPG

3 系統運行結果分析
本智能系統在浙江某個(gè)防彈衣生產(chǎn)線(xiàn)上運行,現場(chǎng)調試結果的數據經(jīng)過(guò)MATLAB運算得到的系統控制效果圖及現場(chǎng)觸摸液晶主控屏的系統運行圖如圖5所示。

e.JPG



4 結束語(yǔ)
通過(guò)本方案的設計及防彈衣生產(chǎn)線(xiàn)爐溫控制現場(chǎng)運行結果分析,的精度從原來(lái)的±1度提升到了±0.1度,很大程度提高了溫度控制效果;使用16位AD模擬量采集提高了溫度采集精度;使用數字信號傳輸數據及控制,使得溫度反饋及輸出控制的時(shí)間大大縮短,穩定性大幅度提高,從而提高了產(chǎn)品的質(zhì)量及生產(chǎn)效率。


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