X射線(xiàn)探傷在壓鑄生產(chǎn)中的應用
3 )形成原因 ①壓鑄過(guò)程中—噴涂時(shí)卷入氣體,形成氣孔;
②模具溫度過(guò)低,金屬液流不順暢;
③壓射速度不夠,填充不充分;
④排氣效果不好。
①調整壓鑄工藝,減少?lài)娡苛?,增加吹氣時(shí)間,增加快壓射速度; ②更改模具,改進(jìn)橫澆道,加寬內澆口;增加其截面積,減少填充阻力;
③增加排氣道(圖4)。
按工藝進(jìn)行壓鑄,再通過(guò)探傷圖像(圖5)與之前(圖3)對比,效果有了明顯改善。通過(guò)與ASTM E 1025標準對比,符合產(chǎn)品要求。
(2)結構件——日產(chǎn)全球采購件(支架)
首次試壓,在DC 800C壓鑄機上進(jìn)行壓鑄按以下參數進(jìn)行試驗(壓射壓力80MPa,高速2.7m/s,低速0.3m/s ,慢壓射行程400mm)
評論