WEINVIEW觸摸屏在紙箱生產(chǎn)行業(yè)的應用
摘 要:本文主要介紹WEINVIEW觸摸屏在紙箱制造成行行業(yè)中的應用;通過(guò)1臺觸摸屏同時(shí)控制6臺PLC;來(lái)完成機械部分的控制。通過(guò)觸摸屏,以方便現場(chǎng)操作人員進(jìn)行監控和操作;同時(shí)完成重要數據的傳輸與設置。
關(guān)鍵字:觸摸屏、 PLC、數據傳輸、通訊
Abstract: This paper introduces the weinview touchscreen application in creating industry in paper box;Control 6 PLCs at the same time by 1 touchscreen ;Come to accomplish the mechanical part controlling 。By touchscreen, the convenient scene operation personnel carries out supervisory control and operation ;At the same time completed the transfer important data and settings。
Key word: Touchscreen 、 PLC、Data transmission、、Communication、
一:引言
紙箱包裝機械是包裝行業(yè)最常用的設備;該設備的主要功能就是利用機械部分的精確定位;使紙箱成型并生產(chǎn)相關(guān)的成品。在早期控制系統主要通過(guò)單片機和現場(chǎng)外部按鈕來(lái)實(shí)現控制;缺點(diǎn)是需要操作人員較多;參數調節比較麻煩;耗時(shí)較多。采用PLC作為控制器對控制系統有了較大改進(jìn);在相關(guān)機械參數調節與定位相關(guān)方面有了更大的進(jìn)步;但在現場(chǎng)生產(chǎn)過(guò)程中有些參數使生產(chǎn)操作員無(wú)法得到。隨著(zhù)人們對產(chǎn)品要求的日益提高;產(chǎn)品的規格參數要求也越來(lái)越嚴格,要求現場(chǎng)操作人員隨時(shí)檢測產(chǎn)品;并根據要求調節參數使產(chǎn)品的規格符合要求。觸摸屏+PLC可以完全解決這種小型控制系統的所有問(wèn)題;并且可以將現場(chǎng)一些傳感器的信號在觸摸屏上顯示;可以方便現場(chǎng)生產(chǎn)人員將相應的產(chǎn)品參數寫(xiě)入觸摸屏來(lái)對產(chǎn)品的規格進(jìn)行控制。
以上這種控制方案相比(工控機+組態(tài)軟件+PLC)在成本有很大的優(yōu)勢而且節約了很大的成本,所以這種控制方案現在已經(jīng)普遍被應用。本文主要介紹WEINVIEW觸摸屏通過(guò)一屏多機的方式同時(shí)控制六臺PLC來(lái)完成相應的機械控制以及采集現場(chǎng)數據等工作。
二:系統的設計要求
結合實(shí)際硬件的資源和軟件的功能,建立如下圖1所示的觸摸屏和6臺PLC連接示意圖。觸摸屏的主要功能要對現場(chǎng)的控制量進(jìn)行控制;而且可以完全將現場(chǎng)的參數通過(guò)PLC采集上來(lái);并且方便用戶(hù)和操作人員對現場(chǎng)的參數進(jìn)行監控和設置。
當觸摸屏將控制信號傳到PLC時(shí);PLC將通過(guò)自己的內部程序將相應的控制信號傳輸到相應的現場(chǎng)傳感器。我們的主設備的傳動(dòng)主要靠一臺變頻電機;其他的機械定位主要是小型電機帶動(dòng)絲桿來(lái)進(jìn)行定位。這里選用三菱的FX1N的PLC;因為這里PLC需要接收編碼器傳輸過(guò)來(lái)的脈沖;在進(jìn)行對相應的電機進(jìn)行控制。這里采用6臺PLC來(lái)接收多個(gè)編碼器的高速脈沖來(lái)控制現場(chǎng)的電機。6臺PLC通過(guò)485BD模塊并行連接,然后在和觸摸屏進(jìn)行連接;通過(guò)觸摸屏對不同站號的 PLC進(jìn)行發(fā)送命令和讀取相關(guān)數據來(lái)達到控制目的。
圖1 系統的概括圖
三:系統軟件的設計與參數設置
在這個(gè)系統里觸摸屏是主站,6臺PLC是從站。主站可以向PLC發(fā)送命令和接受命令,這里PLC不能向觸摸屏發(fā)送命令;PLC之間要進(jìn)行數據交換必須通過(guò)觸摸屏。當PLC接收到數據以后;在執行相應的程序對相應的部分進(jìn)行控制。
在這里首先就對軟件的設置做簡(jiǎn)要的介紹;首先要對三菱PLC進(jìn)行設置;對波特率、接線(xiàn)方式、奇偶校驗、PLC站號進(jìn)行設置,因為有六臺PLC所以要分別對六臺PLC進(jìn)行相同的設置,這里除了站號不一樣其它的都 是一樣的 。這里在三菱的GX-develop的軟件里還要對三菱的通訊格式寄存器D1820進(jìn)行設置,應將BFM#0的b9與b8設置為0;具體的設置可以參數設置圖請參考下圖:
圖2 三菱PLC通訊參數設置
觸摸屏的參數設置在對波特率、接線(xiàn)方式、奇偶校驗要保持一致;在站號設置方面在觸摸屏要寫(xiě)的站號只寫(xiě)1到6臺中的一個(gè)站號就可以了;通過(guò)BD連接多臺要選擇MITSUBISHI FXON/2/2N COM 的驅動(dòng);最重要的一點(diǎn)是要在系統參數編譯器選項菜單下;地址模式選擇相應的擴展模式。具體的參數的設置參考下圖3:
圖3 觸摸屏的相關(guān)參數設置
在觸摸屏這邊主要組態(tài)三個(gè)模式;在三個(gè)模式里觸摸屏需要通過(guò)數據傳輸將不同PLC里的數據通過(guò)觸摸屏的數據傳輸功能把PLC里的數據讀到觸摸屏里的相應數據區;然后通過(guò)宏指令通過(guò)算數運算然后,再通過(guò)數據傳輸將相關(guān)的數據傳輸到的相應的PLC的數據區;在這里為了提高觸摸屏讀取數據的數度;我們建議不管是觸摸屏還是PLC讀取連續數據區的數據;這樣有助于提高通訊速率。相關(guān)的設置如下:
圖4 數據傳輸
下面這幅圖是紙盒進(jìn)料的初始圖,圖5左邊的數據是讀取PLC的相關(guān)數據這里可以根據產(chǎn)品的規格進(jìn)行參數的設置然后通過(guò)按執行按鈕來(lái)執行宏指令對讀取上來(lái)的數據進(jìn)行運算;然后將相關(guān)的數據傳送給PLC。圖6是相關(guān)數據的定義與運算過(guò)程宏指令的觸發(fā)通過(guò)PLC控制元件來(lái)設置觸發(fā)。如下圖所示:
圖5 模式1
圖6 宏指令運算
當程序啟動(dòng)以后畫(huà)面首先進(jìn)入主頁(yè)面;當進(jìn)入主頁(yè)面以后;首先,在沒(méi)有報警的情況下啟動(dòng)主電機;如果有報警要對報警進(jìn)行報警復位后在進(jìn)行操作然后對生產(chǎn)產(chǎn)品的數量進(jìn)行設置。然后根據客戶(hù)的需求可以進(jìn)行自動(dòng)控制和手動(dòng)控制的選擇,而且在啟動(dòng)畫(huà)面還有相關(guān)的操作說(shuō)明,對操作員起到引導作用。
圖7 觸摸屏啟動(dòng)主畫(huà)面
四:現場(chǎng)調試與通訊測試
這個(gè)系統軟件設計完以后;剩下的就是現場(chǎng)設備的安裝和調試過(guò)程。這個(gè)過(guò)程相當重要;好多在設計過(guò)程的問(wèn)題當初不能發(fā)現;在調試的過(guò)程中有可能就會(huì )暴露出來(lái)。在調試的過(guò)程中主要發(fā)現兩個(gè)大問(wèn)題,問(wèn)題一是當主電機啟動(dòng)時(shí);會(huì )發(fā)生干擾使觸摸屏和PLC的通訊中斷;問(wèn)題二在觸摸屏同時(shí)給6臺PLC發(fā)送數據的時(shí)候會(huì )出現通訊延時(shí)有時(shí)會(huì )出現通訊中斷。
問(wèn)題的解決方案對于電機的干擾;因為主電機的啟動(dòng)時(shí)產(chǎn)生交變磁場(chǎng);而觸摸屏和PLC的通訊線(xiàn)離電機不遠而且通訊線(xiàn)沒(méi)有屏蔽;所以通過(guò)采用屏蔽線(xiàn);增大通訊線(xiàn)與電機的距離這一問(wèn)題得到了很好的解決。對于問(wèn)題二的通訊故障;我通過(guò)在現場(chǎng)調節觸摸屏里的參數2的值和PLC的超時(shí)常數的值可以解決這個(gè)問(wèn)題;參數2的值在2-5是最佳的范圍;對于超時(shí)常數是0.3-0.6是最佳的范圍。對于這兩個(gè)值默認的參數2是0;超時(shí)常數是3秒,如果對這連個(gè)參數不進(jìn)行調節就會(huì )出現上述通訊中斷的問(wèn)題。這兩個(gè)的值是通過(guò)實(shí)際測試得出的;如果控制系統里只連接2-3臺的PLC;那么這個(gè)值可能要適當改變。對于波特率這里建議采用19200的波特率;如果提高波特率速度太快;也會(huì )出現通訊不上的問(wèn)題。
有關(guān)觸摸屏通訊參數設置請參考圖8;重點(diǎn)設置部分已經(jīng)在圖片上做了標記來(lái)供讀者參考。最后要強調控制系統中需根據觸摸屏連接PLC的數量和數據的傳輸量來(lái)進(jìn)行相關(guān)調試和測試來(lái)調節這個(gè)參數。
如下圖所示圖8標注出了紅色方框的地方即為參數需要設置的地方:
圖8 通訊參數設置
五:結束語(yǔ)
本文主要介紹了WEINVVIEW觸摸屏在紙箱包裝行業(yè)的的一個(gè)應用。主要介紹觸摸屏如何控制PLC以及現場(chǎng)的相關(guān)的傳感器的原理;并對觸摸屏軟件通訊設置做了詳細的介紹。在觸摸屏軟件設計方面重點(diǎn)介紹了數據傳輸和宏指令等功能;以及這些功能在一屏多機應用方面的優(yōu)勢。就目前這個(gè)系統已經(jīng)投入生產(chǎn);控制系統穩定、操作簡(jiǎn)單;可視化的人機界面非常容易讓操做人員掌握;而且更換產(chǎn)品時(shí)修改參數簡(jiǎn)單并且節約時(shí)間等這些優(yōu)點(diǎn)贏(yíng)得了客戶(hù)的好評。
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