基于DCS的燃氣熱處理爐自動(dòng)控制系統
1 工藝介紹
本鍋爐系統主要通過(guò)燃燒高爐煤氣和焦爐煤氣為某鋼鐵公司1000M3高爐提供動(dòng)力,并季節性提供工業(yè)用暖。鍋爐主要包括煤氣(高爐煤氣、焦爐煤氣)系統、爐體部分、對流受熱面(汽包及冷卻壁,I、II過(guò)熱器,I、II省煤器,I、II空氣預熱器)、點(diǎn)火器、送引風(fēng)設備等組成。
按照各部分的功能大致分為汽水系統、風(fēng)煙系統、燃燒系統、減溫減壓及公用系統幾個(gè)子系統。
本控制系統主要控制鍋爐及相關(guān)輔助設備的生產(chǎn)過(guò)程,使其符合工藝所要求達到的蒸汽溫度(450℃)、壓力(3.82MPa)、流量(130t/h)、純度(過(guò)熱蒸汽)。
1.1 汽水系統
汽水系統是供給鍋爐保護和產(chǎn)生蒸汽的除氧水,生成載熱的過(guò)熱蒸汽送到汽機膨脹做功或者經(jīng)過(guò)減溫減壓后供熱。來(lái)自除氧給水系統的除氧水經(jīng)過(guò)調節后送到I、II省煤器預熱,然后送到鍋爐汽包和與汽包相連的鍋爐冷卻壁中,經(jīng)過(guò)鍋爐燃燒生成的高溫煙氣的加熱生成不飽和蒸汽,不飽和蒸汽經(jīng)過(guò)I級過(guò)熱器、I級過(guò)熱器蒸汽集箱,經(jīng)過(guò)噴水減溫器減溫處理后,再經(jīng)過(guò)II級過(guò)熱器、II級過(guò)熱器蒸汽集箱后生成飽和的過(guò)熱蒸汽,然后送到蒸汽母管,一部分送到汽機膨脹做功,一部分進(jìn)入減溫減壓系統, 一部分提供除氧汽動(dòng)給水泵做功給水。
1.2 風(fēng)煙系統
空氣(冷風(fēng))經(jīng)過(guò)凈化后通過(guò)1#、2#送風(fēng)機送到I、II空氣預熱器中進(jìn)行預熱成為熱風(fēng),熱風(fēng)送到熱風(fēng)燒嘴和煤氣混合燃燒;高爐煤氣和焦爐煤氣通過(guò)高爐煤氣管道和焦爐煤氣管道送到燃燒噴嘴和熱風(fēng)混合燃燒,生成高溫煙氣,加熱鍋爐汽包中的除氧水使之成為不飽和蒸汽,然后高溫煙氣依次通過(guò)I過(guò)熱器、II過(guò)熱器、II省煤器、II空氣預熱器、I省煤器、I空氣預熱器將不飽和蒸汽加熱成為高溫高壓的飽和蒸汽,并預熱送到鍋爐汽包中的除氧水和送到鍋爐爐膛中的空氣,最后通過(guò)引風(fēng)機引至煙囪中排放。
1.3 燃燒系統
高爐煤氣由外部接入,分為4路,分別進(jìn)入鍋爐的4個(gè)角(每角4個(gè)燃燒噴嘴),參與燃燒;進(jìn)入鍋爐和高爐煤氣混合燃燒的熱風(fēng)分別進(jìn)入鍋爐的4個(gè)角(每角4個(gè)燃燒噴嘴),參與燃燒;焦爐煤氣由外部接入,分為4路,分別進(jìn)入鍋爐的4個(gè)角(每角2個(gè)燃燒噴嘴),參與燃燒。正常情況下,燃料為高爐煤氣,焦爐煤氣只是在點(diǎn)火的時(shí)候用到,平時(shí)只是作為保安氣(作為鍋爐燃燒過(guò)程中的爐膛溫度低時(shí)保護氣)。
燃燒過(guò)程中通過(guò)熱電偶和火焰觀(guān)測器來(lái)檢測爐膛溫度變化。通過(guò)調節高爐煤氣、焦爐煤氣、風(fēng)的配比來(lái)調節鍋爐爐膛溫度(燃料配比一般為100%高爐煤氣,另外也有80%——90%高爐煤氣加20%——10%焦爐煤氣或者50%焦爐煤氣)。整個(gè)燃燒過(guò)程中爐膛溫度控制在1100±10℃左右。
1.4 減溫減壓及公用系統
本鍋爐產(chǎn)生的過(guò)熱蒸汽大部分送到汽機做功給高爐供風(fēng),其余的一部分送到中溫中壓聯(lián)絡(luò )管,另一部分送到1#、2#減溫減壓器經(jīng)過(guò)工業(yè)水的減溫減壓后變?yōu)榈蜏氐蛪赫羝?,一部分送到廠(chǎng)區供熱,另一部分通過(guò)加熱蒸汽母管送到除氧器,一部分提供除氧汽動(dòng)給水泵做功給水。
2.系統配置
2.1 DCS系統
計算機集散控制系統(DCS)由上位系統和下位系統組成。上位系統采用工業(yè)控制計算機,用Siemens組態(tài)軟件WinCC完成現場(chǎng)數據的實(shí)時(shí)顯示、存儲、報警處理、打印及控制參數設定。下位系統由Siemens PLC構成,與現場(chǎng)設備相連。上位系統和下位系統之間的通訊采用Ethernet方式,其最高傳輸速率可達10-100Mbit/s,完全滿(mǎn)足對數據實(shí)時(shí)監控的要求。自動(dòng)控制系統采用S7 400 系列PLC硬件組成基礎自動(dòng)化系統, 采用WINCC V6.0監控軟件,編程軟件采用STEP 7 V5.3,Windows 2000作為系統平臺界面,組成計算機操作系統,實(shí)現人機通訊。
2.2 系統配置圖
圖1 DCS系統組成
3 控制功能
3.1 燃燒控制
鍋爐運行供汽是為了滿(mǎn)足汽輪機的運行負荷要求,同時(shí)滿(mǎn)足鼓風(fēng)機站提供低壓蒸汽的需要。汽輪機和外供汽的負荷變化,會(huì )影響鍋爐蒸汽壓力的變化。只要滿(mǎn)足蒸汽壓力的穩定,必然滿(mǎn)足蒸汽量的要求。因此,鍋爐燃燒自動(dòng)控制的目的就是通過(guò)自動(dòng)燃燒達到穩定蒸汽母管的壓力,來(lái)滿(mǎn)足汽輪機及外供汽對蒸汽的要求。
由于鍋爐的燃燒系統到供汽系統是一個(gè)較復雜的熱力過(guò)程,在運行中將受到:汽輪機工況變化所引起的蒸汽負荷的變化及外供汽對蒸汽負荷的變化(稱(chēng)外擾);燃料熱值、燃料種類(lèi)等鍋爐內部熱負荷的變化所引起的蒸汽量的變化(稱(chēng)內擾);從燃料變化開(kāi)始到爐內建立熱負荷的時(shí)間(稱(chēng)燃燒設備的慣性);在鍋爐受到外擾時(shí),燃燒工況未變時(shí)而具有的吸熱和放熱能力(稱(chēng)鍋爐的蓄熱能力)。因此,自動(dòng)燃燒程序應具有抗干擾的能力,以達到平穩地自動(dòng)調節。
為使鍋爐達到經(jīng)濟的燃燒,在燃料或負荷調節的同時(shí),應改變送風(fēng)和引風(fēng)量。鍋爐使用燃料可能有如下的配比:100%高爐煤氣(正常運行使用此種配比)、80~90%高爐煤氣加20~10%的焦爐煤氣、50%高爐煤氣加50%焦爐煤氣。鍋爐增減負荷量較大時(shí),可以采用停開(kāi)某一層或者數層高爐煤氣燃燒器煤氣管道上的電動(dòng)調節閥和熱風(fēng)管道上的電動(dòng)調節閥進(jìn)行自動(dòng)調節。
3.2 汽包水位控制
采用三沖量調節,即根據給水流量、汽包液位和蒸汽流量調節主給水閥,保證鍋爐汽包水位的穩定,是前饋—反饋串級調節回路,框圖如下:鍋爐給水系統中,由鍋爐提供兩個(gè)給水調節閥,其中DN150調節閥是主調節閥,在正常負荷和高負荷運行時(shí)使用;旁通管設一個(gè)DN100的調節閥,在低負荷時(shí)使用,同時(shí)也作為主調節閥的備用閥。在自動(dòng)給水狀態(tài)下,只允許其中之一自動(dòng)調節給水,此時(shí),另一調節閥可畫(huà)面手動(dòng)給水;在程序投入之前,操作人員需要事先選定哪一個(gè)調節閥自動(dòng)投入。如果此次未能設定,將按照上一次的設定執行。
圖2 汽包水位控制系統的結構圖
將液位進(jìn)行PID1調節后輸出,和蒸汽流量進(jìn)行加法運算,其結果作為PID2的設定點(diǎn),PID2將此設定點(diǎn)與給水流量的偏差進(jìn)行調節,輸出帶動(dòng)執行機構,調節給水閥。
汽包液位是主被調量,給水量是副被調量,蒸汽流量是前饋量。當汽包液位上升時(shí),PID1的輸出減小,則加法器的輸出也減小,給水閥關(guān)小,就減小了給水量。當汽包負荷變大時(shí),即蒸汽流量增加,加法器的輸出就增大,給水閥開(kāi)大,就增大了給水量。
當蒸汽負荷突然增加,而出現“假液位”時(shí),由于PID1是反作用,PID1的輸出就減小,即加法器里的X1就減小;由于負荷增加,加法器里的X2就增加,這樣,加法器的輸出基本變化不大。經(jīng)過(guò)短時(shí)間后汽包內壓力恢復平衡,“假液位”消除,此時(shí)液位因蒸發(fā)量增加而開(kāi)始下降,PID1的輸出就增加,則給水量增加,直至汽包液位恢復到給定位置。
3.3 爐膛負壓調節
爐膛負壓自動(dòng)控制是通過(guò)調節引風(fēng)機入口風(fēng)門(mén)開(kāi)度,保持爐膛負壓在-20——10 Pa的微負壓狀態(tài),保證鍋爐安全燃燒。當兩臺引風(fēng)機同時(shí)運行時(shí),應并列或者固定其中的一個(gè)對另一個(gè)進(jìn)行調節,可在畫(huà)面上選擇并列還是固1調2(1為固1調2,0為固2調1)。爐膛負壓設高、低報警。
3.4 鍋爐送風(fēng)自動(dòng)控制
送風(fēng)自動(dòng)控制目的:使鍋爐所投入的燃料在爐膛中燃燒時(shí),自動(dòng)投入合適的風(fēng)量,以保證鍋爐的經(jīng)濟燃燒。主要控制的參數為煤氣壓力及送風(fēng)壓力, 進(jìn)而達到最高的的鍋爐熱效率, 煙氣含氧量作為總風(fēng)量的修正量。通過(guò)調節送風(fēng)機的擋板開(kāi)度來(lái)調節送風(fēng)壓力;當兩臺送風(fēng)機同時(shí)運行時(shí),應并列(或者固定其中之一,對另一個(gè)進(jìn)行)調節入口風(fēng)門(mén),可在畫(huà)面上選擇并列還是固1調2(1為固1調2,0為固2調1)。
3.5 鍋爐過(guò)熱蒸汽溫度自動(dòng)調節(減溫水自動(dòng)調節)
鍋爐過(guò)熱蒸汽溫度調節采用自制冷凝水噴水減溫裝置,鍋爐過(guò)熱蒸汽溫度自動(dòng)調節是根據集器集箱和減溫器出口蒸汽溫度自動(dòng)調節減溫水調節閥開(kāi)度,控制減溫水量,以保證集汽集箱中蒸汽溫度控制在430——450℃范圍內。當集汽集箱出口蒸汽溫度降低時(shí),汽溫自動(dòng)調節系統自動(dòng)減少減溫水量,隨著(zhù)汽溫升高,減溫水量增加,保證集汽集箱出口蒸汽溫度穩定,反之則減小減溫水量,避免汽溫產(chǎn)生較大波動(dòng)。噴水減溫系統中,由鍋爐提供兩個(gè)給水調節閥,其中DN50調節閥是主調節閥,在正常運行時(shí)使用;旁通管設一個(gè)DN50的調節閥,作為主調節閥的備用閥。在自動(dòng)給水狀態(tài)下,只允許其中之一自動(dòng)調節給水,另一調節閥備用;在程序投入之前,操作人員需要事先選定哪一個(gè)調節閥自動(dòng)投入。如果此次未能設定,將按照上一次的設定執行。在主給水調節閥后設DN150的調節閥,根據所需要的冷凝水量調節該調節閥的開(kāi)度。采用串級調節,蒸汽出口溫度經(jīng)PID1調節輸出后,作為PID2(減溫器出口溫度調節)的設定點(diǎn),PID2對此設定點(diǎn)和減溫器出口溫度的偏差進(jìn)行調節,輸出帶動(dòng)執行機構,調節減溫水調節閥。
當測得集汽集箱出口蒸汽溫度高時(shí),PID1的輸出增大,則減溫水調節閥開(kāi)大,增加減溫水量;反之,則減小閥門(mén)開(kāi)度,減少減溫水量。
當有擾動(dòng)時(shí)(主要擾動(dòng)有煙氣流量和溫度的變化引起的擾動(dòng),減溫器入口蒸汽流量和溫度引起的擾動(dòng),減溫水壓力變化引起的擾動(dòng))首先反映在減溫器出口的蒸汽溫度變化,溫度一高,則要求增加減溫水量,調節就比較迅速,而對集汽集箱出口的蒸汽溫度的影響就比較小,提高了調節品質(zhì)??驁D如下:
圖3 過(guò)熱蒸汽溫度自動(dòng)調節控制系統的結構圖
4 監控功能
在畫(huà)面上可顯示鍋爐各部分時(shí)的溫度、壓力、流量分布狀況,采集的數據,歷史趨勢、報警閃爍畫(huà)面,完成各閥門(mén)、設備的開(kāi)啟及操作,完成煤氣、助燃空氣的調節閥的操作及調節,各系統的自動(dòng)調節與軟手動(dòng)調節、硬手動(dòng)調節的無(wú)擾自動(dòng)切換,各調節閥的操作及調節和保持各數據的動(dòng)態(tài)顯示。主要畫(huà)面如下:
主菜單:完成系統登陸,選擇工作制度、切入主畫(huà)面。
主畫(huà)面:可顯示鍋爐爐的整個(gè)工藝生產(chǎn)流程及相關(guān)的主要參數值,報警閃爍,切入其他畫(huà)面的功能按鈕。分畫(huà)面:各調節系統的畫(huà)面,包括參數設定的功能鍵、棒狀圖、控制流程圖、報警紀錄,相關(guān)信息;歷史趨勢,相關(guān)的PID參數設定等。
報警畫(huà)面:按工藝要求,當過(guò)程值超過(guò)報警上下限時(shí),發(fā)出報警,并在報警畫(huà)面上顯示報警發(fā)生時(shí)間、報警值、報警等級、報警點(diǎn),操作員在報警畫(huà)面中可以完成報警確認、報警信息過(guò)濾等功能。
報表打?。嚎稍O置任意格式報表,可打印所有輸入輸出參數的報表。另外,對監控站設有多個(gè)安全級進(jìn)行管理,每個(gè)安全級均由不同的權限,防止侵權或誤操作。
5 應用效果
采用DCS系統及相關(guān)控制流程以后,首先使操作工操作方便,使用鼠標點(diǎn)擊即可,整個(gè)鍋爐的運行狀況在計算機屏幕上一目了然。在實(shí)際應用中,采用DCS及相關(guān)控制技術(shù)的主要優(yōu)點(diǎn)有:提高能源利用率,保證系統能夠高效安全運行;出水溫度穩定,提高舒適度;升溫速度快。從控制性能看,調節比較及時(shí),超調不大,上下波動(dòng)小,運行穩定。
從節能降耗看,該生產(chǎn)線(xiàn)使用了工業(yè)過(guò)程優(yōu)化自動(dòng)控制技術(shù)以后,提高了系統可靠性,與同種類(lèi)型鍋爐相比, 每年減少故障停機時(shí)間約200小時(shí),鍋爐功率為130噸/小時(shí),蒸汽按70元/噸計,每年可節約資金180余萬(wàn)人民幣, 給企業(yè)帶來(lái)可觀(guān)經(jīng)濟效益。
本文作者創(chuàng )新點(diǎn):提出了一種基于分布式煤氣燃燒鍋爐控制系統,既充分利用PC機豐富的軟硬件資源實(shí)現友好的人機界面,又通過(guò)工業(yè)以太網(wǎng)結構與PLC機進(jìn)行通信,對鍋爐現場(chǎng)進(jìn)行數據采集和及時(shí)處理,達到了鍋爐燃燒工況良好、節能降耗的工藝要求;全面實(shí)現儀電合一,統一由PLC和DCS完成其控制功能,實(shí)現了全面EIC一體化的系統。該系統控制思想較為先進(jìn),運行穩定,安全,可靠,節能。采用SIMATIC S7-400系列可編程控制器進(jìn)行鍋爐控制,硬件可由軟件組態(tài),軟件編程層次清楚,現場(chǎng)調試方便,利用其強大的通訊功能可組成各種分布式監控管理系統。
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