PLC在紙張復合機控制系統中的應用
0 引言
某印刷廠(chǎng)的臺灣產(chǎn)JHML-T1000型濕式復合機原有的微機控制系統,采用各種板卡(信號采集輸入卡、各種控制輸出卡、張力控制板、顯示卡等)和總線(xiàn)的分散控制結構。因年代久遠和生產(chǎn)環(huán)境的影響以及沒(méi)有對生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施有效的張力控制,引起系統的不穩定。導致產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量下降。張力控制是整機的核心,也是影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素。在復合過(guò)程中,張力控制得當,就不會(huì )產(chǎn)生縱向或橫向的褶皺,材料本身不會(huì )發(fā)生塑性形變。在印刷過(guò)程中,只要張力穩定,印刷的套準精度和廢品率就很容易控制。機器速度越高,張力控制就顯得越重要。要得到高質(zhì)量的產(chǎn)品,就必須配備功能完善的張力控制系統。因此,對該復合機張力控制系統進(jìn)行了全面的技術(shù)改造:用PLC為核心的控制系統取代原有的微機控制系統,以期對該設備進(jìn)行穩定可靠的張力控制,從而滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝的需要。
1 系統介紹
復合機張力控制系統結構如圖1所示。整個(gè)系統分為放卷、張力從動(dòng)控制和復合、印刷與卷取主動(dòng)控制兩部分。
1.1 放卷張力從動(dòng)控制
放卷張力控制分為兩段,即紙料與復合輥之間的張力控制和鋁箔料與復合輥之間的張力控制。放卷時(shí)均采用被動(dòng)式的恒張力放卷,因此放卷過(guò)程中隨著(zhù)卷徑的減小,張力要保持基本恒定,就要由磁粉制動(dòng)器通過(guò)調節傳動(dòng)力矩來(lái)滿(mǎn)足張力恒定的要求。同時(shí)因為這兩段的距離比較短,所以張力初始值的設定要小一些。值得注意的是,料卷越重,放卷張力就越大;卷徑相同時(shí),料卷越寬,張力越大。
1.2 復合—印刷—收卷張力控制
復合—印刷—收卷張力是由復合輥、印刷輥和收卷輥之間的速度差造成的。在復合機中,通過(guò)調節復合輥電機、印刷輥電機和收卷輥電機的速度輸出來(lái)達到調節這部分的張力。除了受速度差的影響外,還與實(shí)際基材的伸縮率、厚薄變化、干燥溫度、高燥區長(cháng)度、料帶的傳輸速度等因素有關(guān)。如果基材的伸縮率越大,在張力作用下越容易變形,所以應針對不同材質(zhì)的基材適當調整整流輸出,改變速度差,從而得到一個(gè)合適的張力值。如果基材厚度不均勻,復合輥和印刷輥的壓力就會(huì )波動(dòng),從而造成速度的變化,也影響了張力。如果這部分的張力太小,就會(huì )出現褶皺,甚至造成堆積現象。但也不能過(guò)大,張力太大會(huì )使料帶發(fā)生變形,甚至出現縱向皺紋。
2 系統方案
針對原來(lái)工控機系統分立板卡結構的缺陷,采用以PLC為核心的張力控制系統,數字量輸入輸出采用CPU226自帶的輸入輸出和數字量擴展模塊EM221的8路輸入和EM223的16路輸入/16路輸出實(shí)現;模擬量輸入采用EM235模塊,模擬量輸出采用EM235模塊和EM232模塊。系統總體結構框圖如圖2所示。利用2臺磁粉制動(dòng)器控制放卷過(guò)程的張力,4路張力檢測器實(shí)現各段張力的檢測輸入,3臺直流調速器實(shí)現對3臺拖動(dòng)直流電機的控制,最后通過(guò)PLC完成系統的邏輯控制。
3 系統硬件
在張力控制系統的設計中,采用西門(mén)子S7-200系列小型PLC作為邏輯控制核心,通過(guò)它來(lái)控制復合機生產(chǎn)過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節。通過(guò)對磁粉制動(dòng)器和直流拖動(dòng)電機的控制,實(shí)現生產(chǎn)過(guò)程恒張力控制。根據復合工藝流程順序,整個(gè)張力控制系統也可以按不同工藝過(guò)程分為如下4個(gè)部分來(lái)處理。
3.1 放卷控制
1、 放卷過(guò)程結構
放卷過(guò)程張力控制分為兩段:紙料與復合輥之間的張力控制和鋁箔料與復合輥之間的張力控制。放卷采用被動(dòng)式的恒張力放卷,因此放卷過(guò)程中隨著(zhù)卷徑的減小,張力要保持基本恒定,就要由磁粉制動(dòng)器通過(guò)調節制動(dòng)力矩來(lái)滿(mǎn)足張力恒定。張力傳感器檢測負載張力,經(jīng)過(guò)張力信號放大器以后,送到控制器中??刂破骶C合給定和反饋張力,輸出控制信號,經(jīng)功率放大器驅動(dòng)磁粉制動(dòng)器作用到卷軸,形成張力閉環(huán)控制系統。
2、 輸入輸出信號
放卷過(guò)程輸入輸出信號流如圖3所示。裝在張力感應輥兩端的張力傳感器把感應壓力轉換為電壓信號,經(jīng)過(guò)放大變成0~10V標準信號,輸入PLC模擬量輸入口。在張力控制過(guò)程中,給定值與反饋值比較后,得到一個(gè)張力偏差量e(t),經(jīng)PID算法子程序處理后,獲得控制量u(t),經(jīng)功放后驅動(dòng)磁粉制動(dòng)器,以此控制剎車(chē)的制動(dòng)電流大小,進(jìn)而控制剎車(chē)輸出制動(dòng)轉矩,從而使放卷張力維持在一定的范圍,實(shí)現張力的恒定。
3.2 貼合控制
紙料和鋁箔料放卷以后,在牽引力的作用下,分別以料帶形式經(jīng)過(guò)導輥。在貼合操作之前,先要進(jìn)行涂布。涂布就是在料帶上涂上類(lèi)似于膠水的化學(xué)物質(zhì),這樣才能進(jìn)行貼合。涂布以后的紙料和鋁箔料在牽引力作用下進(jìn)入貼合輥,在貼合輥和貼合輪的壓力和涂布膠水雙重作用下,紙料和鋁箔料被緊緊地粘在一起,完成貼合過(guò)程。貼合過(guò)程對PLC說(shuō)是開(kāi)環(huán)的。但直流調速器與直流電動(dòng)機之間是轉速、電流雙閉環(huán)的邏輯無(wú)環(huán)流控制,這樣就保證了電機速度控制的精確性和穩定性,所以對直流調速器—直流電動(dòng)機系統來(lái)說(shuō),仍然是閉環(huán)控制。PLC僅僅提供一個(gè)速度給定值。
3.3 印刷控制
復合以后的料帶通過(guò)導輥進(jìn)入印刷單元,在經(jīng)過(guò)一系列印刷工序處理以后,在牽引輥施加的牽引力作用下,從印刷單元出來(lái),進(jìn)入下一道工序。在這個(gè)過(guò)程中,首先是傳感器采集到的張力信號先經(jīng)過(guò)信號變送器的處理,然后進(jìn)入張力控制器的反饋輸入端。在與張力給定值進(jìn)行比較以后,輸出控制信號,控制直流調速器的工作。直流調速器根據張力控制器的輸出,來(lái)控制直流電動(dòng)機的轉速,完成印刷過(guò)程張力的閉環(huán)控制??刂破鬏斎胗袕埩Ψ答佪斎牒徒o定輸入,控制器輸出為速度控制輸出。輸入輸出信號流圖4所示。
3.4 貼合、印刷、卷取過(guò)程電機拖動(dòng)電路
該系統的電機拖動(dòng),采用了SIEMENS公司的SIMOREGK 6RA24型全數字直流調速裝置作為直流拖動(dòng)電機的驅動(dòng)、控制裝置。調速系統有4個(gè)模擬量輸入口,5個(gè)模擬量輸出口,8個(gè)開(kāi)關(guān)量輸入和4個(gè)開(kāi)關(guān)量輸出口,其裝置軟件很容易替換。使用相當方便。
由于復合機只有短時(shí)的正反轉,其余均為正轉,其短時(shí)正反轉(點(diǎn)動(dòng))可以由接觸器來(lái)解決。故選擇單相限調速器。數字化調速器的控制功能是靠軟件來(lái)實(shí)現的,所以必須進(jìn)行參數設置。本系統對控制精度無(wú)特殊要求,不使用測速接口。
4 系統軟件
控制系統主程序流程圖如圖5所示。
主程序首先是初始化。PLC開(kāi)機首次掃描,運行開(kāi)機初始化子程序,通過(guò)調用該程序完成系統存儲器有關(guān)數據的初始化。然后是電源和故障檢測輸入部分。如果電源關(guān)閉,則程序運行直接轉向結束,程序執行完畢;如果電源打開(kāi),則程序開(kāi)始檢測故障輸入。如果沒(méi)有故障,則繼續下面的掃描;如果發(fā)現故障,則調用報警子程序,然后程序轉向結束,程序執行完畢。然后是自動(dòng)/手動(dòng)選擇。手動(dòng)操作僅用于調試設備,而自動(dòng)操作才用于生產(chǎn)。如果是手動(dòng),則調用手動(dòng)操作子程序。接下來(lái)是運行與停車(chē)判斷。當輸入是停車(chē)時(shí),則程序執行停車(chē)子程序;當輸入是運行時(shí),則程序執行運行過(guò)程。緊接著(zhù)就是變速操作。如果系統給定發(fā)生變化,則運行變速子程序,使系統不斷靠近而最終達到新的系統速度。最后是張力的PID調節部分。該部分通過(guò)控制2臺磁粉制動(dòng)器和2臺直流電動(dòng)機,完成系統的張力控制。
5 結束語(yǔ)
本系統利用SIEMENS S7-200小型PLC作為控制核心,實(shí)現了對現場(chǎng)信號的輸入和系統的實(shí)時(shí)控制,保證了響應的穩定性和快速性。軟件設計采用模塊化設計思想,程序結構清晰,為以后的維護和改進(jìn)帶來(lái)了方便。張力控制系統是整機運行的核心,也是影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素。運行結果表明,該復合機張力控制系統運行正常,性能良好。
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