PROFIBUS現場(chǎng)總線(xiàn)在涂布機生產(chǎn)線(xiàn)上的應用
一. 引言
PROFIBUS現場(chǎng)總線(xiàn)是一種國際化、開(kāi)放式異步通訊標準,于1996年被批準為國際標準。PROFIBUS已經(jīng)廣泛應用于制造業(yè)自動(dòng)化、流程工業(yè)自動(dòng)化等。它由三個(gè)部分:PROFIBUS-DP、PROFIBUS-FMS、PROFIBUS-PA。PROFIBUS-DP是一種高速低成本通訊,主要應用于現場(chǎng)設備級傳輸介質(zhì)為屏蔽雙絞線(xiàn)(EIA RS485),波特率從9600bps到12Mbps。艾默生公司的TDS-PA01總線(xiàn)適配器是PROFIBUS的兼容產(chǎn)品。TD3000系列變頻器是高性能矢量型變頻器,通過(guò)TDS-PA01總線(xiàn)適配器可方便地連接到PROFIBUS總線(xiàn)上①,組成PROFIBUS工業(yè)現場(chǎng)總線(xiàn)控制系統。
二. 系統簡(jiǎn)介
本生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)品為寬約3m、厚約0.3~1mm的高級廣告布。生產(chǎn)線(xiàn)主機傳動(dòng)由14臺電機完成,每臺電機由一臺變頻器驅動(dòng),生產(chǎn)線(xiàn)連續化作業(yè)。工序之間現場(chǎng)設備上有張力檢測裝置,有安全開(kāi)關(guān)、急停開(kāi)關(guān)。 本系統采用西門(mén)子S7-300 CPU315-2DP作為PROFIBUS主站;三臺S7-200 CPU226-2DP作為智能從站,分別控制輔助部分;12臺TD3000、2臺TD3300變頻器作為從站。整個(gè)PROFIBUS線(xiàn)纜長(cháng)度大約100m,波特率選擇為500k即可達到傳輸速度要求。
三.主站與人機界面
CPU315-2DP作為主站,它有2個(gè)通訊口:PORT0 和PORT1。PORT0作為PROFIBUS總線(xiàn)通訊口,波特率選擇為500kbps。PORT1作為與人機界面通訊口,它為MPI口,采用RS485通訊,波特率為19.2kbps,我們制作了RS485通訊電纜與人機界面通訊。人機界面為臺達PWS3260觸摸屏。在觸摸屏上進(jìn)行全線(xiàn)控制、生產(chǎn)線(xiàn)運行顯示、變頻器運行顯示、及參數的設置。CPU315作為主站,根據觸摸屏的設定值和通過(guò)PROFIBUS從智能從站傳來(lái)的張力信號比較,通過(guò)運算,轉換成運行頻率發(fā)送給14臺變頻器,控制14臺傳動(dòng)電機。
由于從站距離較遠,有需要在2、3好從站上需要查看對方的運行數據,在程序設計中有幾個(gè)參數通過(guò)PROFIBUS由2號從站傳給主站,通過(guò)主站再傳送給3號從站。3號從站也通過(guò)同樣途徑傳送給2號從站。由于操作需要,在2號從站上需要更改主站上的參數。在2號從站的界面上設計有按鈕,信號通過(guò)PROFIBUS傳送給主站。
主站程序執行是循環(huán)掃描執行方式,與其它PLC執行方式一樣。通過(guò)PROFIBUS傳送的信息也是周期傳輸的。
四. 智能從站
EM277 PROFIBUS-DP模塊能使S7-200連接到PROFIBUS總線(xiàn)上。它也能使CPU222、CPU224,或CPU226與PROFIBUS主站和最大到6個(gè)的MPI主站通訊②。它接受主站的配置信息,在S7-200程序設計中要與主機配置相一致。在與主張信息交換中,EM277 PROFIBUS—DP模塊接收主站、發(fā)送給主站缺省配置為2字入/2字出,它分為字一致、字節一致和緩沖區一致。
有三臺S7-200 CPU226-2DP作為智能從站通過(guò)EM277掛接在PROFIBUS總線(xiàn)上。2號、3號從站為輔助操作部分,控制生產(chǎn)線(xiàn)上的電磁閥、采集控制信號、采集張力信號并經(jīng)過(guò)濾波處理再傳送給主站。2號從站為8字輸入8字輸出。3號從站為4字輸入/4字輸出。1號從站有相對的獨立性,控制加熱部分,僅接收主機運行信號、傳送本系統故障信號,僅1字輸入/1字輸出。
2號從站有2個(gè)通訊口,每個(gè)口與一臺PWS1711通訊,分布在1、2號操作臺上。在1號操作臺上主要進(jìn)行放卷的兩個(gè)卷軸之間更換。2號操作臺對生產(chǎn)線(xiàn)輔助機械動(dòng)作的操作、張力大小的調節。3號從站也有2個(gè)通訊口,分別與3、4號操作臺上的PWS1711通訊。在觸摸屏上完成運行狀況的查看、參數的修改、輔助機械的操作。
1號從站為烘箱加熱部分,具有相對獨立性。CPU的PORT1口與一臺PWS1711人機界面相連,PORT0編程為自由口通訊模式,與風(fēng)機變頻器組成RS485總線(xiàn)網(wǎng)。烘箱中導熱油在盤(pán)管中流動(dòng),經(jīng)循環(huán)風(fēng)機進(jìn)行熱交換。風(fēng)機共5臺,全為變頻控制,根據工藝要求調節運行頻率。5臺TD2000變頻器采用RS485控制方式,波特率為9600kbps。
五. 變頻器從站
TD3000系列變頻器通過(guò)TDS-PA01總線(xiàn)適配器連接到PROFIBUS總線(xiàn)上。TDS-PA01是PROFIBUS總線(xiàn)的兼容產(chǎn)品,符合PROFIBUS協(xié)議中的傳動(dòng)設備行規—PROFIDRIVE,主站能通過(guò)它對變頻器進(jìn)行運行控制操作、調節運行頻率、更改變頻器的功能碼、讀取變頻器的運行狀態(tài)。變頻器也通過(guò)TDS-PA01反饋對主站控制信號的應答信號,主站可以根據變頻器的應答信號判斷控制信號執行情況。
在周期性的通訊中,PROFIBUS-DP使用PPO(對象過(guò)程類(lèi))類(lèi)型作為數據傳遞的格式,由于本系統僅對變頻器的運行頻率設定,不更改功能碼,本例采用的是PPO3,僅控制變頻器的啟動(dòng)、停止、故障復位、運行頻率設定。在主站組態(tài)時(shí)需導入TDS-PA01的GSD文件, GSD文件為T(mén)DS-PA01的設備數據文件。然后在PROFIBUS總線(xiàn)上連接TDS-PA01,TDS-PA01與主站通訊波特率為500kbps,TDS-PA01與TD3000的通訊波特率為38.4kbps。
六. 結束語(yǔ)
設備已從今年六月份穩定運行。經(jīng)實(shí)踐證明,PROFIBUS現場(chǎng)總線(xiàn)在此類(lèi)系統中運行穩定可靠,沒(méi)有出現過(guò)問(wèn)題。由于采用了現場(chǎng)總線(xiàn),減少了許多配線(xiàn),減少了安裝工作量及維護成本。
應用中也總結出一些經(jīng)驗:1。在配置智能從站的EM277時(shí)輸入/輸出字節應留有余量;2。變頻器的控制中剛采用命令字與頻率值分開(kāi)寫(xiě)入,方便編程;3。由于人機界面大多可以以RS485通訊方式工作,在應用中兩臺人機界面可以與一個(gè)PLC的通訊口相連,使PLC減少一個(gè)通訊也可以應用,減少投資。PWS系列專(zhuān)門(mén)設計有MULTIDROP連接模式,方便多機連接而僅用一個(gè)PLC通訊口。
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