工業(yè)現場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)在煉鐵高爐系統中的應用
一、引言
工業(yè)現場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)是近幾年自動(dòng)化行業(yè)最為關(guān)注的技術(shù)之一,給各行各業(yè)的自動(dòng)化控制技術(shù)帶來(lái)了一次質(zhì)的飛躍。
現場(chǎng)總線(xiàn)控制系統(Fieldbus Control System,FCS)是由各種現場(chǎng)儀表通過(guò)互連與控制室內人機界面所組成的系統;一個(gè)全分散、全數字化、全開(kāi)放和可互操作的生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)控制系統。也正是由于這些特點(diǎn),以現場(chǎng)總線(xiàn)作為技術(shù)支撐的FCS在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域有明顯的優(yōu)勢,諸如很高的精確性、組志簡(jiǎn)單、設計安裝方便、易于維護和擴展、可以節約軟硬件投資等,被稱(chēng)為第五代控制系統,成為當今工業(yè)自動(dòng)化發(fā)展的必然趨勢。它使過(guò)程控制領(lǐng)域的自動(dòng)化裝置由DCS向FCS過(guò)渡,DDC(直接數字控制)功能將徹底分散到現場(chǎng),使先進(jìn)的現場(chǎng)設備管理功能得以實(shí)現?,F場(chǎng)總線(xiàn)已廣泛應用于各個(gè)領(lǐng)域,如電力監控、能源管理、自動(dòng)測試系統等等。
我廠(chǎng)高爐生產(chǎn)主要由高爐系統、噴煤系統、熱風(fēng)系統、卷?yè)P系統及槽下部分等構成,生產(chǎn)工藝復雜,分散點(diǎn)多,環(huán)境條件特殊,對電氣設備的要求非常高,這就造成了電氣自動(dòng)化系統非常龐雜,故障率高,維護量大。將開(kāi)放、成熟的德國TURCK公司的工業(yè)現場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)應用到5#高爐生產(chǎn)中去,在我公司取得了良好的效果。
二、高爐自動(dòng)化控制系統的現狀
我公司以前的高爐生產(chǎn)自動(dòng)化控制系統采用美國GE 公司的Series 90-70/30的 PLC設備,此設備運行穩定,可靠性高?,F場(chǎng)設備的各種開(kāi)關(guān)及模擬信號通過(guò)信號電纜匯到PLC模板處,供PLC采集,進(jìn)行處理,然后輸出,控制現場(chǎng)設備運轉,來(lái)滿(mǎn)足高爐生產(chǎn)的需要。如圖1所示:
從上圖可以看出:
整個(gè)系統的關(guān)鍵在于主機入口處的瓶頸現象。由于現場(chǎng)及設備多,且比較分散,信號進(jìn)入PLC后,必須經(jīng)過(guò)A/D、D從轉換過(guò)程,且精確度有所降低,這樣就迫使PLC 的掃描周期加長(cháng),不利于主機騰出手來(lái)從事優(yōu)化工作,使整個(gè)主機性能下降,直接威脅到高爐各種信號的實(shí)時(shí)性。
另外,現場(chǎng)及設備所處的環(huán)境特殊,與之相連接的電纜比較多,維護量大,故障率高,影響到整個(gè)高爐自動(dòng)化控制系統的穩定性和可靠性。
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