變壓控制實(shí)驗結果及分析
變壓控制的實(shí)驗原理如圖1所示。
通過(guò)改變逆變橋的供電電壓,來(lái)調節加人電機繞組中的電流大小,以達到對電機的電流和轉速進(jìn)行控制的目的。因為電機控制的核心芯片MC33035的供電電壓范圍是10~30V,如果在實(shí)驗中供電電壓調節至10V以下(因原來(lái)供電的直流電源的電壓為+28V,因此變壓實(shí)驗不會(huì )超過(guò)30V的上限),極有可能導致MC33035的低壓保護動(dòng)作或者邏輯控制不正確,從而使實(shí)驗無(wú)法正常進(jìn)行,甚至導致電機故障。因此,進(jìn)行變壓控制實(shí)驗時(shí)極有必要對MC33035(包括其他控制芯片及器件)和逆變橋分別供電,用原有的+28V直流電源為MC33035供電,0~30V變壓源為逆變橋供電。
同時(shí),為了使原來(lái)的電流保護電路仍然起作用,必須使兩個(gè)電源共地。
在驗證了控制系統各項功能正常并且保護有效的情況下,在磁懸浮控制力矩陀螺上進(jìn)行了11000r/min的高速變壓實(shí)驗,結果如表1所示。
以上實(shí)驗結果與理論分析的變壓供電能夠減小損耗的結論不符,由分析得出的原因是由于采用逆變橋(MPM3003)與控制器(MC33035)分別供電,可能導致逆變橋上側P溝道MOSFET門(mén)極的驅動(dòng)信號電壓值高于其源極的供電電壓,導致了開(kāi)關(guān)電路引起的功耗增加。此功耗的增加包括逆變器本身的功耗增加,和由此引起的換相滯后使電機處于非最佳換相狀態(tài)致使電機本身功耗增加兩部分。
在以上分析的基礎上,又采用了逆變橋(MPM3003)與控制器(MC33035)共同變壓的實(shí)驗方案,以此來(lái)驗證以上分析的正確性及控制芯片與逆變器芯片的電壓匹配問(wèn)題,其原理如圖2所示。
該方案只需將原有的模擬控制電路的供電電源改為0~30V的變壓電源,仍然采用鎖相環(huán)穩速的方式自動(dòng)對速度進(jìn)行控制,實(shí)驗中應注意將變壓范圍保持在控制芯片最低工作電壓以上(>10V)。變壓實(shí)驗中采集的相電壓和相電流的波形如圖⒋13所示,實(shí)驗數據如表2所示。
圖3 不同母線(xiàn)電壓下電機相電壓和相電流波形
由以上波形及數據可見(jiàn),隨著(zhù)供電電壓的降低,電機繞組中的電流脈動(dòng)幅值明顯降低,電機在相同轉速下的功耗明顯減?。ü臏p小40%以上),這與之前的理論分析結果完全相符,說(shuō)明PWM分量在電機本體中引起的損耗不可忽視,證實(shí)了通過(guò)減小電流脈動(dòng)幅值來(lái)降低功耗的正確性,同時(shí)也驗證了實(shí)驗結果的確是由控制芯片和逆變器芯片的電壓值匹配問(wèn)題所導致。
雖然通過(guò)變壓控制的方法可以明顯減小電機的功耗,但是在工程應用上它也有非常明顯的缺陷:壓控變壓源的工程實(shí)現較難(雖然壓控變壓源在工程上是可以實(shí)現的,但是在航天應用的特殊背景下該方案必定增加系統復雜性、降低可靠性和增加重量);降低供電電壓在降低功耗的同時(shí)也降低了電機的最高轉速(雖然降低系統的供電電壓可以減小功耗,但是隨著(zhù)供電電壓的降低,電機的最高轉速也會(huì )降低,因此不適合高轉速的應用場(chǎng)合)。
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